摘要:张家口发电厂为提高吸风机系统可靠性。避免由于缺陷原因造成机组降出力及非计划停运事故。针对吸风机缺陷数量过多,对吸风机缺陷进行统计分析,筛查缺陷发生原因,针对缺陷原因,制定并实施改造对策,在吸风机控制油站滤网切换器处加装油管旁路,改造实施完成后,通过实际运行观察,吸风机缺陷数量明显减少。改造应用提高了机组运行的可靠性,取得了良好的经济效果。
关键词:引风机 控制油站 旁路改造
大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂,共安装8台300MW燃煤发电机组,配套锅炉为东方锅炉厂制造的蒸发量为1025t/h一次中间再热燃煤汽包锅炉。每台锅炉配备两台上海鼓风机厂制造的SAF28-16-2型动叶可调轴流式吸风机。
通过机组运行实际观察,张家口发电厂为提高吸风机系统可靠性,避免由于缺陷原因造成机组降出力及非计划停运事故。经过对2017年7月至2017年12月期间,八台机组吸风机缺陷进行统计分析,发现吸风机控制油站的缺陷数量占吸风机缺陷总数量的77.5%,所以减少吸风机控制油站的缺陷数量,可以有效减少吸风机系统总缺陷数量。对吸风机控制油站缺陷进行现场的实际调查分析后,发现吸风机控制油站滤网前后压差大缺陷占控制油站缺陷总数的69.35%,是影响控制油站安全运行的主要问题。从现状调查可以看出,2017年7月至2017年12月期间,吸风机控制油站共发生缺陷62项,平均月缺陷数量为 62/6=10.33次/月,其中控制油站滤网前后压差大缺陷数量占总数的69.35%,根据设备情况分析,假设能攻关80%,则减少故障次数10.33×69.35%×80%=5.73次/月,对吸风机控制油站滤网加装旁路改造后的缺陷数量为10.33-5.73=4.6次,能够有效提高机组运行的可靠性及运行的经济性。因此,利用机组检修时机,先后对八台机组进行了吸风机控制油站加装旁路改造。
1现状调查
1.1设备简介
张家口发电厂八台锅炉配置的吸风机均为上海鼓风机厂生产的SAF28-16-2型动叶可调轴流式吸风机,风机主要由风机本体、扩压器、进风室和控制油站组成,每台锅炉配置2台吸风机,每台吸风机配有一个控制油站,油站主要为吸风机动调液压缸提供动力油,并为吸风机转子及电机轴承提供润滑油。查询«大唐国际张家口发电厂企业技术标准»,吸风机控制油站规范,如表1所示:
表1 吸风机控制油站规范
经过对2017年7月至2017年12月期间,八台机组吸风机缺陷进行分析,发现吸风机控制油站的缺陷数量占吸风机缺陷总数量的77.5%。绘制2017年7月至2017年12月期间,八台机组吸风机缺陷分析表,见表3:
表3 八台机组吸风机缺陷分析表
1.2.2油站缺陷统计分析
对2017年7月至2017年12月期间,吸风机控制油站的缺陷进行分析,滤网前后压差大缺陷占缺陷总数的69.35%,是影响控制油站安全运行的主要问题。对2017年7月至2017年12月期间,吸风机控制油站的62项缺陷进行逐一分析,绘制如下表:
从调查统计分析可以看出,在2017年7月至12月期间,吸风机控制油站共发生缺陷62项,平均月缺陷数量为 62/6=10.33次/月,其中控制油站缺陷中滤网前后压差大缺陷数量占总缺陷数量的69.35%。根据设备情况分析,如能攻关80%,则减少故障次数10.33×69.35%×80%=5.73次/月,对吸风机控制油站滤网加装旁路改造后的缺陷数量为10.33-5.73=4.6次。
2缺陷原因分析
针对滤网前后压差大缺陷数量多的原因进行分析。最终找到四项可能存在的原因,分别对这四项原因进行排查。
2.1控制油压
查阅«大唐国际张家口发电厂企业技术标准» ,吸风机运行过程中控制油压标准值是0.4-0.6MP,对1-8号机组吸风机油站油压进行测量后绘出折线图。见下图:
滤油器内部通过一个锥阀实现切换。对已泄漏的滤油器进行解体,检查切换阀内部密封面,发现其密封面表面粗糙度较大,两结合面之间存在间隙,导致切换阀不能关严。进一步分析原因得出,阀门泄漏的主要原因是长时间运行开闭导致的机械损伤。滤油器结构简图如下:
2.4油质本身不合格
对八台机组吸风机润滑油进行取样检测,每台引风机选取样品数为三份,对样品进行水分含量化验,化验结果制成表4:
查阅汽轮机润滑油运行油质标准,油中水分含量≤100mg/L为合格,对比上述结果发现油质中水分含量均≤100mg/L。油中水分含量符合标准。
对八台机组吸风机润滑油进行取样检测,对样品进行颗粒数化验,化验结果制成下表:
其中取样均无机械杂质,油质颗粒度符合质量指标NAS1683中的8级标准,油质合格。
根据上述分析,造成滤网前后差压大缺陷数量多的主要原因是:滤油器切换阀密封面破损。
3改造实施
利用机组停机机会对吸风机控制油站进行改造。在吸风机动调油站滤油器入口、出口装不锈钢球阀,在出入口管之间加旁路并加设旁路门,使用的阀门为WOG1000型不锈钢球阀,管道均为4寸不锈钢管,所有的焊道均为亚弧焊。正常运行时,出入口阀门全开,旁路门关闭;更换滤网时,出入口阀门关闭,旁路门打开。绘制成旁路改造的简图如下图:
为滤油器增加旁路管道后,就可以在滤油器切换阀泄漏时,切换旁路进行更换滤网的工作。改造后油站的结构如下图所示:
此次改造的优点是改造成本低,改造完成后更换滤网更加安全,缺点是增加旁路可能导致漏点的增加
4经济效益分析
4.1有形效益
一台滤油器的成本为18000元,增加旁路后可以有效减少滤油器切换次数,增加滤油器的使用寿命。通常滤油器使用寿命为
六年,改造后可以延长至8-10年,每台机组减少成本18000×0.5×2=18000元,8台机组共计节省18000×8=144000元。
4.2无形效益
改造完成后,避免了在切换阀泄露的条件下处理缺陷必须停风机处理的情况,同时节约了维持机组运行所需助燃油,每小时节约助燃油约1.2吨(按处理此缺陷需停吸风机两个小时计算)折合人民币9000元。有效的减少了由于吸风机单侧运行引起的发电量、供热量的损失,提高了机组运行的经济性。
参考文献:
[1]电力行业标准DL/T469—2004《电站锅炉风机现场性能试验》
[2]国家标准GB10178—88《通风机现场试验》
[3]上海鼓风机厂,新版B本FAF型电站动叶可调轴流送风机安装和使用维护说明书,2004。
[4] «大唐国际张家口发电厂企业技术标准»
刘国利(1985—),男,现从事锅炉检修工作。
论文作者:刘国利
论文发表刊物:《基层建设》2018年第20期
论文发表时间:2018/9/11
标签:风机论文; 缺陷论文; 旁路论文; 机组论文; 张家口论文; 滤网论文; 发电厂论文; 《基层建设》2018年第20期论文;