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摘要:本文从实验及工程角度论述了MAP法处理阳极氧化表面处理含氨氮废水的可行性。通过实验控制:n(NH4+):n(Mg2+):n(PO43-)= 1:1:1条件下,pH控制在8.5-9.5效果最好。当ph 10以上,相对运行成本高,除去效率也随着ph进一步升高而降低。当实验控制pH为9.5,氨氮浓度控制在170mg/L,磷酸根浓度过量情况下。控制:n(NH4+):n(Mg2+)摩尔比大概在1.3左右,氨氮去除效果最高达到了97.85%。通过实际运行发现:阳极氧化废水,在一段物化沉淀出水与二段物化反应系统之间添加MAP反应系统,pH控制在8.5-9.5之间,n(NH4+):n(Mg2+)摩尔在1.3左右,氨氮去除效果明显,添加MAP法预处理之前氨氮平均浓度80.5mg/L,MAP添加后降低到40.3mg/L效果明显。氨氮预处理去除率提高23.65%。
关键字:氨氮废水;MAP法;阳极氧化
引言
“十三五”期间我国仍然处于工业化中后期,工业化和城市化仍将处于加快阶段,资源能源与环境矛盾将更加集中[1]。“十三五”期间将在“十二五”化学需氧量(COD)和二氧化硫(SO2)两项指标基础上把氨氮和氮氧化物(NOX)纳入总量控制指标。随着我国环保风暴的到来,国家对涉及到重污染行业新批项目的排污标准越来越高,而氨氮作为污染环境和水体富营养化的主要污染物质;氨氮污染对水生生物危害严重,氨氮污染本身形成的非离子氨会对水下生物造成直接危害。非离子氨在进入水生生物体内后,会对水生物的生物酶水解反应和膜稳定性产生破坏作用。
氨氮浓度较高时排入自然水体,易造成水体溶解氧急剧下降、水体鱼类的大量死亡,造成水体富营养化,形成黑臭水体。
因此研究工业废水中高效率除去氨氮方法,是提高水体环境质量,造福人类的重要环保措施之一,绿水青山就是金山银山。
目前氨氮废水的处理主要有以下几种方法[2]:生物法、物理化学法、离子交换法、膜分离法、MAP法、氧化法、高浓度氨氮吹脱等方法。本文将重点阐述MAP法处理阳极氧化废水氨氮的控制工艺及相关参数。
1研究背景
我司是一家从事表面处理行业上市公司,产生废水的工艺主要是阳极氧化表面处理工艺,阳极氧化工艺产生的废水具有含有一类重金属、ph值很低、总磷浓度很高、氨氮浓度较高等特点。
我司阳极废水站共分五股废水:含镍废水、含磷废水、综合废水、脱脂废水、染色废水,其中综合废水的氨氮含量是五股废水进水浓度最高的,平均浓度达到500mg/L。综合废水主要来源于阳极车间的剥黑膜、碱蚀、除灰的后端水洗等工艺,TP、TN、NH3-N都较高,运行实际发现:只是靠简单的前段物化+后段的生化处理很难保证氨氮的达标排放。阳极废水可生化性很低,生化成本运行也较高。
含氨氮的综合废水原处理工艺如下图所示:
图1:综合废水处理工艺
如何降低综合废水物化处理后进入生化系统初始氨氮浓度,提高物化段对高浓度氨氮去除效率,是保证综合废水氨氮达标的关键环节[3]。由于综合废水总磷含量很高,非常适合MAP法去除氨氮,增加MAP预处理单元将有效降低进入生化系统氨氮浓度。氨在水体中化学平衡及平衡常数如下:
2 MAP法去除氨氮机理
MAP法[4]主要是向含氨氮废水中添加镁盐和磷盐,由于我司废水磷盐浓度很高实际运行中不用考虑磷盐的影响,水中氨氮离子和某些阴离子形成不溶于水的复盐,
主要有:MgNH4PO4(MAP)、MnNH4PO4、NiNH4PO4等,且Mn、Zn、Ni均为重金属,水环境危害极大,一般不作为反应沉淀剂,因此通过投加镁盐形成沉淀来去除水中氨氮是较为合理的。
主要反应可用以下离子方程式来表达:
该方法生产的磷酸铵镁(鸟粪石)可以回收利用,可作用建造结构制品的阻火剂或花园土壤的缓释肥,所以从资源利用角度考虑,研究MAP除氨氮具有很重要的意义[5]。
3实验研究
3.1 实验室试验
(1)检测仪器
试验中氨氮采用HJ505-2009钠氏试剂分光光度法,仪器为紫外分光光度计/UV-1750,检出限位0.025mg/L。
(2)实验步骤
实验药品:硫酸镁(MgSO4?7H2O)、氢氧化钠、PAM、聚合氯化铝、磷酸氢二钾(KH2PO4),配成溶液使用。
3.2实验考察的因素
(1)pH的影响
控制n(NH4+):n(Mg2+):n(PO43-)= 1:1:1条件下,在适当pH条件下氨氮除去率可达98.48%,通过实验条件分别选取pH为8.5、9.0、9.5、10、10.5,5组数据进行相关实验,氨氮浓度控制在170mg/L,反应停留时间控制在10min。去除结果如下图所示:
图3:镁离子浓度对MAP法氨氮除去影响
4工程实践
通过实验发现MAP法对我司阳极氨氮废水进行实际处理有一定的实际意义
我司进行相关工程实践,本工程把pH控制在8.5-9.5之间,n(NH4+):n(Mg2+)摩尔比大概在1.3左右,在第二级物化反应前段添加硫酸镁(MgSO4?7H2O),如上图所示在厌氧池池体上添加一加药系统,以反应系统,并添加活性炭吸附油脂及降低COD。在一级物化与二级物化之间添加MAP法除氨氮工序,二级物化沉淀出水氨氮平均浓度由80.5mg/L降低到40.3mg/L,氨氮去除效率提高了23.65%。再经后续的A2/O生化处理,氨氮可完全达标。经过验证在实际运行过程中MAP处理效率可行,作为高氨氮的处理的预处理工序完全可以用于实际工程[6]。
5结论
对于阳极氧化工业含氨氮废水(200mg/L左右),只是简单物化+生化处理,易导致排水氨氮超标[7],究其原因主要是:1、简单物化对氨氮除去及其有限;2、阳极工业废水生化性较差,碳源相对不足;3、氨氮浓度较高情况下对活性污泥中的微生物也有一定危害。针对阳极氧化工业废水,降低废水进入生化系统氨氮浓度后,可达标排放。
经过上述实验室的实验,及我司做的实际的运行结果,可以得出氨氮浓度在200mg/L阳极氧化废水采用MAP法作为预处理工序,效果较为明显,可用于工程实践。
主要结论如下:
(1)实验控制n(NH4+):n(Mg2+):n(PO43-)= 1:1:1条件下,pH控制在8.5-9.5效果较好。如果ph控制10以上,相对运行成本较高,除去效率也随着ph进一步升高而降低。
(2)实验控制pH为9.5,氨氮浓度控制在170mg/L,磷酸根浓度过量情况下n(NH4+):n(Mg2+)摩尔比大概在1.3左右,氨氮去除效果最高达到了97.85%
(3)我司阳极氧化废水在一段物化沉淀出水与二段物化反应系统,添加MAP反应系统,pH控制在8.5-9.5之间,n(NH4+):n(Mg2+)摩尔比大概在1.3左右,实际运行效果明显,二段物化沉淀出水氨氮平均浓度由80.5mg/L,降低到40.3mg/L效果明显。
在我司阳极氧化废水,氨氮浓度200mg/L,MAP法得到实际应用,MAP法可去除一部分氨氮,再经过生化处理,我司阳极氧化废水氨氮达标排放,相关工程改造也取得圆满成功[9]。
参考文献
[1]中华人民共和国环境保护部.2016中国环境状况公报(R).
[2]王孝青.高氨氮废水预处理工艺设计及运行控制技术研究[D].河北,河北科技大学.2016.
[3]鲁秀国,罗军,赖祖明.氨氮废水处理技术发展现状[J].华东交通大学学报.2015,32(2):130-134.
[4]李臣华,陈自强,等.一种高浓度氨氮兼含酚废水处理方案[J].煤炭加工与综合利用,2014,(2):63-67.
论文作者:梁红星1,王红永2,潘剑滨1
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第24期
论文发表时间:2018/1/22
标签:废水论文; 阳极论文; 浓度论文; 水体论文; 我司论文; 生化论文; 效果论文; 《建筑学研究前沿》2017年第24期论文;