1.西安一四一医院 消毒供应室;2.门诊部
摘要:目的 探讨脉动真空灭菌器灭菌过程中形成湿包的各种原因及改进措施,降低灭菌包湿包率,从环节上控制灭菌物品的质量安全。方法 对我院2017年9-12月份及2018年1-3月份的湿包数据进行统计分析,分组对比,比较两组湿包率、原因,拟定改进对策。结果 通过对造成湿包的装载因素、蒸汽质量等原因的分析并制定有效的控制对策,结果湿包率下降了0.23%,下降率达到62.2%。极大的减少了湿包的发生,保障了器械、物品外包装的屏障作用,从环节上阻断了外界微生物通过潮湿的“液体通路”造成二次污染的风险[1]。结论 通过对湿包原因的环节质量控制,降低湿包率,提高脉动真空灭菌工作效率,保障器械供应的高效性、及时性,阻断了灭菌包二次污染途径,保障了患者诊疗过程安全,并有效控制人力、耗材。
关键词:脉动真空灭菌器;湿包;原因分析;质量控制
1 资料与方法
1.1一般资料
通过对本科室资料进行整理,及对临床科室问卷调查方式,将我院2017年9-12月及2018年1-3月份的湿包数据进行整理,发现2017年9-12月份我院共计灭菌包裹9401个,湿包数为35个,湿包率为0.37%;2018年1-3月灭菌包裹共计7059个,湿包数为10个,湿包率为0.14%。
1.2湿包原因分析
通过对造成湿包的各种因素统计、分析,发现造成湿包的主要原因如表1所示:
表1 改善前后湿包相关因素比较
1.3.1湿包主要原因集中在装载因素:灭菌物品装载位置错误,紧贴灭菌器内壁或锅门,锅体产生的的冷凝水,在干燥阶段不能完全汽化而导致湿包;灭菌包装载容量过紧、过密,包与包之间重叠挤压,影响湿蒸汽的抽出;盆、盘、碗类器皿没有斜放且开口没有朝向一侧;底部无孔的器皿类物品没有倒放或侧放,导致冷凝水不能被排出。
1.3.2 包装因素:包内金属器械件数较多,易产生冷凝水且不易气化;器械和盆、盘、碗没有单个包装或放置不当;器械间无吸湿纸或吸湿巾。
1.3.3 卸载因素:卸载物品放置于冷风出口;急于卸载,未经冷却或冷却时间<30分钟;未冷却的物品放置于冷的台面或者无菌柜内。
1.3.4 蒸汽质量:蒸汽含水量高:灭菌器需要提供干燥的饱和蒸汽,如果蒸汽含水量过高,饱和度低,当进入炉内时便会打湿灭菌包。
1.3.5 灭菌器排放冷凝水故障
1.3.6 此外,由于干燥时间不够、外界环境温差影响、人员操作不规范等因素均可导致湿包现象的发生。
1.4 改善湿包的对策
1.4.1 改善装载方式;使用专用的灭菌架或篮筐装载灭菌物品,灭菌包之间应留有2.5cm的空隙;尽可能将同类材质的器械、器具和物品,置于同一批次进行灭菌;改造现有的纸塑类包装物品的装载篮筐,使包与包之间建立实际的隔离,不相互粘贴,利于蒸汽进入和冷空气的排出;注意灭菌包不能接触灭菌器内壁,这样可以减少装载不当,包与包之间摆放过紧过密,空隙太小,甚至没有空隙,抽真空效果差[2]形成的湿包现象。
1.4.2 改善包装方法;手术器械尽可能摆放到篮筐或有空的托盘内进行包装;盆、盘、碗类器皿与手术器械分开包装;包内器械件数较多时器械之间加放吸湿纸或吸湿巾,降低冷凝水的产生;盆、盘、碗等没有单个包装时应开口方向一致,器皿间应用吸湿纸或吸湿巾隔开;灭菌包包装不宜过紧或过大,器械包重量不宜超过7kg,敷料包重量不宜超过5kg,预真空压力蒸汽灭菌器灭菌包体积不宜超过30cm×30cm×50cm; 清洗后的器械、物品应完全干燥后方可进行包装。
1.4.3 保证蒸汽质量。安装汽水分离器;适当延长排放冷凝水的时间,给予锅体充足的预热时间,一般不小于20分钟;采用集中供气式高压蒸汽灭菌的应做好室外管道的保温措施即养护,降低输送过程造成的蒸汽质量下降;保证卸载环境符合要求,灭菌结束后打开锅门,当锅内温度下降<70℃-80℃时再拉出卸载车,卸载物品不应放置于冷风出口;冷却时间应>30分钟;物品未彻底冷却时不宜放置于冷的台面或者无菌柜内。
1.4.5 定期的设备检修、维护、保养。定期的真空泵性能检测,保证充足的负压抽吸能力,定期排放真空泵内产生的积水;定期检查灭菌器疏水阀、内室挡板、汽水分离器性能状态,从源头上减少湿包的发生。
1.4.6 当灭菌超大超重的器械包时,应选择干燥时间长的灭菌周期,而不是遵循常规的灭菌周期。
1.4.7 人员培训:针对灭菌湿包发生的各个环节,逐个岗位进行针对性培训,规范操作流程、细化质量标准,尤其是消毒员逐一进行考核,合格后方可上岗。
1.5 统计学方法
数据用SPSS 15.0 软件分析,百分比(%)表示计数资料,两组数据间采用卡方检验,X2=7.886,P=0.005,P<0.05,两组数据差异明显(见表2)。
表2 改善前后湿包率比较
2 结果
2017年9-12月份我院共计灭菌包裹9401个,湿包数为35个,湿包率为0.37%;2018年1-3月灭菌包裹共计7059个,湿包数为10个,湿包率为0.14%。说明制定有效的环节质量控制后,湿包率明显下降。从环节上阻断了由于器械二次污染造成的院内感染的发生。
3 结论
通过对造成湿包的装载因素、包装因素、蒸汽质量、设备原因、冷凝水排放不彻底等原因采取环节质量控制、改进,可以明显降低灭菌包的湿包率,提高脉动真空灭菌器灭菌工作效率,保障器械供应的高效性、及时性,阻断了灭菌包二次污染途径造成的院内感染,保障了患者诊疗过程及生命安全,同时有效控制了重复灭菌造成的人力、耗材成本的浪费。完善了器械、敷料包装流程及质量标准;修订了消毒员岗位职责及细化了消毒、灭菌一级质控要求;与设备科、后勤供气部门建立了良好有效的沟通机制;提升了员工业务素养及创新能力,创造了一定的社会效益及经济效益。
参考文献:
[1] 周继梅,湿包发生的原因与预防〖J〗,医药前沿,2013.22(02).361-362
[2] 金梅英.冯其君.脉动真空压力蒸汽灭菌湿包原因分析与控制[J].中国消毒学杂志,2013,30(2):185.
论文作者:赵丹1,胡雅静2
论文发表刊物:《健康世界》2018年24期
论文发表时间:2018/12/25
标签:蒸汽论文; 器械论文; 物品论文; 原因论文; 因素论文; 真空论文; 灭菌器论文; 《健康世界》2018年24期论文;