带孔钢板支护在哈牡电化改造工程带水流沙坑开挖中的应用论文_阎玉 伍勇

摘 要:哈牡电化改造工程亚布力至牡丹江段,接触网基坑开挖中,常常遇到的带水流沙坑,经过对施工方案进行分析,发现采用《带孔钢板支护法》,可以有效的加快流沙坑开挖成型速度,保证接触网出坑数量。通过实施前后开挖成型速度及成本等多方面进行对比,该种方法成本低,效率高,操作简单,为今后东北地区接触网流沙坑开挖施工提供了很大的参考依据。

关键词:接触网 带水流沙坑 带孔钢板支护法

一、概述

接触网基坑成型施工可根据地质条件、坑深和坑口尺寸等采用钻孔机成型或人工成型。哈牡电化改造工程是既有线改造工程,天窗点外,列车正常运行,钻孔机成型需要大型钻孔设备,对场地要求相对苛刻,在场地及成本方面不能满足钻孔机成型,只能采用人工开挖。

哈牡电化改造工程亚布力至牡丹江段处在东北寒冷地区,地形地貌多变,通过现场施工调查,一公司哈牡项目部施工管段内80%的路基为高填方地段,土质多为疏松的沙土、碳渣、石毛子的混合结构,粘结力特别小,成坑难度大,且极易塌方。

二、形成原因

哈牡铁路下行是沙俄时期修筑的中东铁路,开通运营已有117年的历史,哈牡铁路上行是我国自主修筑,上世纪70年代开通运营的。通过与牡丹江工务段相关部门了解以及现场的实际开挖情况,由于地处东北寒冷地区,每年工务进行冻病害整治时,均用“石毛子”、“碳渣”填筑抬高,通过多年反复积累,路基已由刚开始的与相邻稻田同高变成与相邻稻田高2-3米。电气化铁路就是需要在离线路中心3.1米的高路基上进行接触网支柱基坑开挖。

该地区雨量充沛。据统计牡丹江地区2016年5月海林地区平均降雨量为54mm,6月平均降雨量为83mm,雨量充沛,再加上地下水位高,基坑开挖至1.5m~2.5m深时,坑底出现大量涌水和流沙,大大影响了流沙坑开挖难度和成型速度。

三、基坑支护开挖方案的选择

3.1传统方法

设计根据现场反映情况,变更使用的是传统的沉圈支护开挖和变更杯型基础浇筑。这两种传统方法,满足稳定和变形的要求,安全系数高。但是,使用原材料多,建造周期长,且成型后体积大,质量重,必须使用安装列车才能运输,安装到指定地点。可以说在理论上这两种方法都是可行的,但是在实际施工中,经过工经部门测算,使用沉圈支护开挖的实际成本为5250.31元/个,使用杯型基础浇筑的实际成本为9165.76元/个。在成本高,周期长的客观条件下,这两种方法,都不是最佳选择。

3.2带孔钢板支护法

接触网基坑属于基坑分级中的三级,即:开挖深度小于7米且周围环境无特殊要求的基坑。施工中基坑支护作只需满足正常使用极限状态。所使用的材料围护结构的承载力、变形计算、场地内外土体稳定性、降水要求、挖土的要求及方便运输等要求。

基础施工应进行支护,基坑深度超过5M的对基坑支护结构必须按有关标准进行设计计算,有设计计算书和施工图纸。哈牡电化改造工程所使用接触网混凝土型号为H93/9.2+3,所以,我们实际开挖深度只要满足3.1M就符合施工要求,业主方和设计方都没有提供钢板支护开挖方案图纸。为更好确认施工方案,采用当地经验法,通过对木板、3mm钢板、5mm钢板、6mm钢板、6mm带孔钢板在现场进行实验类比判断,最终确定使用Q235B ,厚6mm的带孔钢板进行支护。

在软土、高地下水位及其他复杂场地条件下开挖基坑,很容易产生土体滑移、基坑失稳、支护变位、支挡结构严重漏水、流土以致破损等危害。带孔钢板支护,基本可以克制上诉危害。支撑与挖土的配合,满足稳定和变形的要求,将会显著地减少基坑变形和基坑支护事故的发生。且还能满足成本低,运输方便的要求。

四、带孔钢板支护开挖在实际中应用

4.1使用方法

项目中使用混凝土支柱,柱底部尺寸为705*291mm,基坑尺寸为1000*800*3100mm。实际操作中,加工两块6mm厚长1000×高1000mm,开10个直径为8mm的小孔。两块宽800×高1000mm共四块钢板支护,开6个直径为8mm的小孔。在长钢板两侧焊接两根50×50×5的角钢。两块钢板加工后重量分别为68.77Kg、42.39Kg,重量轻,用体积小,满足人工运输要求。

使用时将四块钢板分别用绳索放入坑内,先用铁锤将一块长钢板沿线路侧坑壁砸入流沙中,再将两块短钢板沿着角钢槽砸入流沙中,最后将另一块长钢板的角钢槽紧靠着两块短钢板砸入流沙中,这样四块钢板进行两两互相扣紧,形成一个长方体形状的不易变形及不易拆散的整体箱体支护,有效防止了流沙开挖造成的坑底四周空洞。砸入200mm深,开挖100mm沙土,如此交替进行。

钢板支护越往下开挖,四周的水和流沙对钢板支护施加的压力越大,此时,四周的水和细沙通过钢板中间的小孔向坑内流出,同时使用水泵及时将水抽排出,整个过程未出现钢板变形的现象,满足施工要求。

4.2使用效果

通过对亚布力至鱼池区间、鱼池至开道区间、海林至敖头区间3个区间随机抽查流沙基坑,各方面均能满足《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》(TB10421-2003)的规定,各项安全质量卡控项目均合格。满足施工要求,同时经过改进不仅是接触网砼柱坑,而且钢柱基础坑都能满足开挖,起到了良好了效果。

通过现场实施并进行单价分析,使用该方法的实际成本为:4123.15元/个。

4.3制定巩固措施

保管好施工的原始资料,将有关资料建档备查,编写了《钢板支护进行流沙坑开挖的施工方法》,纳入了哈牡线基坑开挖作业指导书。进一步优化方案,通过钢板上焊接的U型环,待底板和下部横卧板安装、支柱安装完成后,用链条葫芦将钢板拉出来,可重复使用。

五、结语

通过使用6mm厚带孔钢板支护进行流沙坑开挖,有效解决了流沙坑开挖成型速度慢的问题,有效克服了复杂环境带来的困难,并降低了开挖成本,获得了哈牡建设指挥部及哈尔滨铁路局哈尔滨供电段、牡丹江供电段的好评,在哈牡全线推广使用,为公司在树立了良好的企业形象。

参考文献:

[1]钱立新,世界高速铁路技术[M]北京:中国铁道出版社,20030

[2]李向国、高速铁路技术[M],北京:中国铁道出版社,2008.

[3]铁道部工程管理中心客运专线铁路路基填筑施工技术要点手册[M].北京:中国铁道出版社,2009.

[4]李向国 黄守则 张鑫 工作的开始——高速铁路施工新技术[M],北京:机械工业出版社 2010

论文作者:阎玉 伍勇

论文发表刊物:《科技中国》2018年3期

论文发表时间:2018/8/6

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