摘要:空预器是火电机组锅炉重要设备,机组运行不当会发生空预器堵塞情况,严重时威胁机组安全运行。本文首先分析硫酸氢铵生成对空预器的危害,结合徐州华润二期#4炉空预器硫酸氢铵热解处理方案,重点介绍硫酸氢铵热解处理在消除空预器堵塞方面的应用。
关键词:空预器堵塞;硫酸氢铵;热解
1引言
随着国家对环保要求的日益严格,火力发电机组大都采用了SCR脱硝工艺来控制NOx排放,SCR氨逃逸会造成硫酸氢铵的生成,吸附大量灰分在空预器中沉降,引起空预器堵塞及阻力上升,换热效率下降,影响机组安全。本文针对该情况,分析硫酸氢铵的生成机理及物质特性,讲解徐州华润#4炉不停炉情况下的空预器硫酸氢铵热解方案,达到降低空预器差压的目的。
2项目概况
徐州华润电力有限公司二期建设2×320MW亚临界机组,锅炉为东方锅炉厂生产的一次中间再热、四角切圆燃烧、单炉膛平衡通风、露天布置自然循环汽包炉,Π型悬吊结构,每台炉各安装2台豪顿华工程有限公司制造的三分仓容克式回转空气预热器,同步安装SCR脱硝装置。2018年冬季,徐州华润二期#4炉由于硫酸氢铵沉积,空预器存在一定的堵塞情况,影响了机组安全经济运行。
3硫酸氢铵生成对空预器的影响
由于锅炉烟气中存在SO2气体,SCR脱硝催化剂中的活性组分V在催化降解NOx的过程中,也会对SO2的氧化起到一定的催化作用,反应生成SO3[1]。在SCR烟气脱硝过程中,由于设备原因或者操作原因,造成氨的不完全反应,引起一定的氨逃逸。烟气中逃逸的氨与烟气中的SO3、水蒸气反应,生成硫酸氢铵。
NH3+SO3+H2O → NH4HSO4 (3-1)
硫酸氢铵的露点为147℃,空预器常规设计的冷段层上方和中间层下方温区大概140~230℃,由于硫酸氢铵在此温区为液态向固态转变阶段,具有极强的吸附性,会造成大量灰分在空预器沉降,引起空预器堵塞及阻力上升,换热效率下降,脱硝催化剂失活、烟道腐蚀,影响机组安全。
图3-1 空预器低温段硫酸氢铵附着
图3-2 空预器高温段无硫酸氢铵附着
4空预器硫酸氢铵热解处理
4.1热解原理
锅炉正常运行时,风烟系统A、B两侧送风量、一次风量、引风量保持平衡,两侧排烟温度相近。进行空预器硫酸氢铵热解时,利用风烟系统送风量A、B两侧偏差,提高一侧烟气温度至200℃,进行单侧空预器硫酸氢铵热解,降低硫酸氢铵的吸附性,配合空预器连续吹灰,解决空预器堵塞的问题。
4.2热解步骤[2]
1)相关专业、检修人员到场,核对、调整相关热控保护,做好事故预想。
2)降负荷至200MW。
3)关闭两台送风机出口联络挡板。维持炉膛氧量正常,交替关小A送风机动叶,开大B送风机动叶。
4)控制A空预器出口烟温温升率<5℃/min,逐渐调整A空预器出口温度至 200℃左右,稳定运行 2 小时,查看A空预器烟气差压变化情况。A空预器硫酸氢铵热解处理过程中两侧送风机电流、开度及排烟温度变化趋势如图4-1所示。
5)A空预器硫酸氢铵热解完成后,逐渐调整两侧送风机动叶开度,进行B空预器硫酸氢铵热解。
6)两台空预器硫酸氢铵热解完成后,恢复机组正常运行方式。
图4-1 两侧送风机电流、开度,两侧排烟温度
4.3热解注意事项
1)提前调整入炉煤质,确保热解过程中锅炉燃烧稳定。
2)运行值长负责现场运行调整统一调度,相关人员应及时到位,所有人员应服从值长统一指挥。
3)所有操作应尽量平稳,避免发生异常事件。
4)发现威胁机组安全运行时应立即停止升温工作,立即恢复原运行工况。
4.4热解效果
徐州华润#4炉A空预器硫酸氢铵热解过程差压变化曲线如图4-2所示,热解处理前后,相同负荷工况下,空预器烟气差压、二次风差压、一次风差压均有明显下降。
图4-2 A空预器硫酸氢铵热解差压变化曲线
由表4-1可得,热解前后相同负荷工况下,A空预器烟气差压由2.42kPa降至1.64kPa,A空预器二次风差压由0.85kPa降至0.66kPa,A空预器一次风差压由2.61kPa降至1.75kPa,大幅降低了空预器差压,从而改善风机运行状态,保障机组安全经济运行。
表4-1 A空预器硫酸氢铵热解前后差压
5总结
火力发电机组锅炉尾部受热面硫酸氢铵的生成,会引起空预器堵塞,影响机组安全稳定运行。徐州华润#4炉空预器硫酸氢铵热解方案取得了良好效果,在不停炉的情况下,大大缓解了空预器堵塞情况,保证了机组安全经济运行。
参考文献:
[1]杨宁,空预器堵灰致使差压大分析,电力设备,2016年第21期
[2]李江宁,#4炉空预器硫酸氢铵热解处理方案,徐州华润电力有限公司,2018年12月
论文作者:赵志伟,陈健,张娜
论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期
论文发表时间:2019/7/9
标签:硫酸论文; 氢铵论文; 机组论文; 华润论文; 徐州论文; 烟气论文; 锅炉论文; 《电力设备》2019年第6期论文;