冶炼烟气制酸转化工序的工艺流程分析论文_吴俊

吴俊

(双盾环境科技有限公司,江苏无锡214205)

摘要:随着我国国民经济水平的提高,科学技术的不断进步,冶炼烟气制酸转化工序也有很大的进步,为了进一步完善冶炼烟气制酸的工艺流程,下面就针对某公司在一期和二期的锌冶炼烟气制酸系统进行分析,同时和铅冶炼烟气制酸转化工序的工艺流程做了对比分析,希望能给有关人士一些借鉴。

关键词:冶炼烟气制酸;转化工序;工艺流程

前言

业内人士都十分清楚,冶炼烟气制酸转化工序的工艺流程非常复杂,而且涉及到的环节也非常多,如果在任何一道环节中出现问题,将会直接影响到酸的质量问题,因此通常在工业生产中,都是使用五段转化的方式,其是在四段转化的基础上衍生而来的,由于其优异的性能因此在行业中广泛推广,而且使用的实际效果也非常好,深受技术人员的青睐。

1企业冶炼烟气制酸概况

某公司在一期和二期锌冶炼烟气制酸系统中,在初步的规划中,设计硫酸产量要达到18万t/a,而其中的冶炼烟气制酸转化工序使用“Ⅲ、Ⅰ—Ⅴ、Ⅵ、 Ⅱ” 五段转化流程,该设计方案有很多优势,而且制酸的效果也非常好,在操作现场

中恶化DCS集控相互结合,无论是在资金投入方面,还是设备操作方面,其都非常科学合理,在投产以来,对各项工艺指标都进行了逐年优化,不仅脱离了之前的传统制备方式,而且减少了对周围环境的污染,同时也得到了非常好的经济效回报。

2五段转化的优势

2.1国产催化剂效果更好

由于之前都是使用四段转化的方式生产酸,但是其技术的落后性,致使生产工艺中只能使用国外进口的催化剂,不仅增加了生产的成本,而且制酸的效果也不好,因此为了提高整体的生产水平,选择使用了五段转化的方式和四段的区别就是在所有环节都结束后,再增加一个再次降温的环节,有效的提高平衡转化率,由此就能应用到国产的催化剂了。如果在系统的整体配置方面分析,设置两段催化成会比一段催化层的效果更好,整体质量更可靠。就我国自行生产的催化剂而言,其转化率可以达到99.5%,这样尾气排放就能达标,而且也节约了开支。只要操作工艺合理,在3年时间内国产催化剂的效果不会消失。如果是使用四段的转化方式,其只能使用进口的孟山都、托普索等,这些催化效果可以,但是价格昂贵,对于中小型的硫酸厂而言,是不可能负担得起的。

2.2适应SO2浓度的波动

之前的系统设置中,在Ⅴ换和Ⅵ换二转进气管路中,都是使用串联的排列方式,

但是由于要求和质量的原因,现在都采取并联方式进行处理(见图 1),这样设置有很多好处:例如在进入到Ⅵ换的冷气,其体量是能够进行自动调整的,减少了人工操作,同时也避免了误操作的发生率。如果SO2浓度比较高的时候,有关人员应该打开阀门,增大Ⅵ换的进气量,以此俩降低五段催化床层的进气温度, 这样能有效提高整体的转化率。如果SO2的浓度比较低时,应该关闭小阀门,进而有效减少Ⅵ换的进气量,除此之外还可以稳定五段催化床层的温度,不仅可以确保稳定的转化率,同时对降低催化剂的热活性衰退效应也是非常有效的。除此之外,在操作方面四段转化器也没有五段灵活。

3两种五段转化换热工艺流程对比分析

3.1转化器升温、调温操作

一般都是使用Ⅲ、Ⅰ—Ⅴ、Ⅵ、Ⅱ和Ⅴ、Ⅵ、Ⅰ—Ⅲ、Ⅱ两种换热流程进行五段转化,具体的详细情况可以见图1和图2,下面就分析流程1,使用锌冶炼系统。要先在转化器中加入空气,然后进行加温,当温度达到一定程度后,这两种方面并没有明显的差别,但是当进入到炉气的升温和调温操作阶段,流程1能够很好的在一转和二转上配置电炉,同时也都能够满负荷要求,但是流程2却出现一些问题,例如一转上的电炉容量有点太大,同时还不能够充分的予以利用,满足不了设定的要求,而且浪费了大量的材料。二转中的电炉容量之所以较小不够用,主要是在流程1中,无论是一转还是二转,其用来升温的烟气管路都是相对独立的,除此之外,里面的两个电炉都可以全力运转,加快气温的升高。但是在流程2中却有很大的不同,在第一转中的升温烟气走的是Ⅴ换和Ⅰ换环节 ,如果在这个阶段合理的关闭Ⅵ换对于系统内部的升温非常有利, 在工艺上也相当于四段转化,但是为了保护设备,避免温度过高,就要控制一转电炉的投入量,但是在二转升温烟气中,其走的是Ⅲ换和Ⅱ换,但是在此期间,转化器中的三段、 二段床层的温度非常低,对炉气预热没有太的效果,以此类推,在二转上的电炉容量就显得不够,其最终的效果和质量都会受到影响。有些技术人员做了大胆尝试,就是对二转电炉的配置容量进行加大,但是其作用只限定于环节,从本质上而言解决不了根本的问题,而无形中却又增加了设备的整体投资,这是非常不利的,与此同时,分析一转电炉的容量数据可以知道,其也没有相应的得到减少, 空气温度的升高速度太慢。在炉气到转化率达标的整个开车过渡期间,该企业的18万t/a硫酸系统比6万的t/a硫酸系统的时间缩短接近2小时,归根结底就是换热方式的不同。

3.2 SO2烟气浓度波动的范围分析

控制各段催化床层的温度是至关重要的环节,其涉及到转化过程的质量,而且影响着酸的整体制备情况。在操作的过程中,技术人员一定要确保里面的温度保持稳定,而保证床层温度稳定的技术核心则是让一段、四段的床层,在进气温度方面保持稳定,避免波动太大而影响整体的稳定性。如果发现在炉气中的SO2浓度发生波动后,就有可能引发一系列的安全性问题,例如气体浓度比较高的时候,在第一段的床层上就会由于进气温度过高,从而引发超温的问题,如果发生气体浓度比较低的问题,在第四段床层的环节,导致进气温度不够,那么要继续做另外一个补热操作。通常情况下这两种流程都可以进行调节,但时当气体的浓度又大幅度的波动后,其控制的难度就加大,而且影响的后果也相对变得严重。例如在流程2中,发生一段超温,或四段热量不足的概率就大。

在转化工段的气体换热器中,一般最大的是Ⅴ换,而Ⅲ换次之。对Ⅲ换、Ⅰ换和Ⅴ换、Ⅱ换搭配后,分别加热一段、四段进口烟气,其效果要比Ⅴ换、Ⅰ换和Ⅲ换、Ⅱ换搭配,在一段超温和四段欠温的问题方面,前者会更加有利,由于Ⅳ换的面积比较小,因此在烟气加热过程中其作用几乎为0。在实际的生产制备过程中,锌系统的Ⅲ、Ⅰ—Ⅴ、Ⅵ、Ⅱ流程中,如果SO2浓度在6.5到9.0%范围之间,都可以做正常的转化操作,而如果是在铅系统的Ⅴ、Ⅵ、Ⅰ—Ⅲ、Ⅱ”的流程中,如果S02浓度比8.5%高,或者是比6.8%低的时候,超温、欠温问题就会经常性的出现,追究其根本原因就是换热方式的不同,因此在冶炼烟气制酸过程中,一定要分析化工序的工艺流程,只有这样才能保证整体的质量,缩减企业在这方面的资金投入。

4结语

通过对冶炼烟气制酸转化工序的工艺流程分析,发现不同的冶炼烟气制酸方式其效果也不同,其中有明显优势的就是五段转化,而且使用“Ⅲ、Ⅰ—Ⅴ、Ⅵ、Ⅱ”流程无论是在经济利益角度还是产品质量方面考虑都非常有利,希望能给有关人士和企业一些借鉴,在以后的发展中,相信该技术一定对有更大的发展,提升其在国际中的竞争力,打造出我国特有的、极具竞争力的冶炼烟气制酸的技术之一。

参考文献:

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[4]王志翔.硫酸生产加工与设备安装新工艺新技术及过程分析质量检测新标准实用手册[M].吉林:吉林音像出版社,2005

论文作者:吴俊

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年8月下

论文发表时间:2016/8/31

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