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摘要:随着我国国民经济水平的提高,科学技术的不断进步,冶炼烟气制酸转化工序也有很大的进步,为了进一步完善冶炼烟气制酸的工艺流程,下面就针对某公司在一期和二期的锌冶炼烟气制酸系统进行分析,同时和铅冶炼烟气制酸转化工序的工艺流程做了对比分析,希望能给有关人士一些借鉴。
关键词:冶炼烟气制酸;转化工序;工艺流程
前言
业内人士都十分清楚,冶炼烟气制酸转化工序的工艺流程非常复杂,而且涉及到的环节也非常多,如果在任何一道环节中出现问题,将会直接影响到酸的质量问题,因此通常在工业生产中,都是使用五段转化的方式,其是在四段转化的基础上衍生而来的,由于其优异的性能因此在行业中广泛推广,而且使用的实际效果也非常好,深受技术人员的青睐。
1企业冶炼烟气制酸概况
某公司在一期和二期锌冶炼烟气制酸系统中,在初步的规划中,设计硫酸产量要达到18万t/a,而其中的冶炼烟气制酸转化工序使用“Ⅲ、Ⅰ—Ⅴ、Ⅵ、 Ⅱ” 五段转化流程,该设计方案有很多优势,而且制酸的效果也非常好,在操作现场
中恶化DCS集控相互结合,无论是在资金投入方面,还是设备操作方面,其都非常科学合理,在投产以来,对各项工艺指标都进行了逐年优化,不仅脱离了之前的传统制备方式,而且减少了对周围环境的污染,同时也得到了非常好的经济效回报。
2五段转化的优势
2.1国产催化剂效果更好
由于之前都是使用四段转化的方式生产酸,但是其技术的落后性,致使生产工艺中只能使用国外进口的催化剂,不仅增加了生产的成本,而且制酸的效果也不好,因此为了提高整体的生产水平,选择使用了五段转化的方式和四段的区别就是在所有环节都结束后,再增加一个再次降温的环节,有效的提高平衡转化率,由此就能应用到国产的催化剂了。如果在系统的整体配置方面分析,设置两段催化成会比一段催化层的效果更好,整体质量更可靠。就我国自行生产的催化剂而言,其转化率可以达到99.5%,这样尾气排放就能达标,而且也节约了开支。只要操作工艺合理,在3年时间内国产催化剂的效果不会消失。如果是使用四段的转化方式,其只能使用进口的孟山都、托普索等,这些催化效果可以,但是价格昂贵,对于中小型的硫酸厂而言,是不可能负担得起的。
2.2适应SO2浓度的波动
之前的系统设置中,在Ⅴ换和Ⅵ换二转进气管路中,都是使用串联的排列方式,
但是由于要求和质量的原因,现在都采取并联方式进行处理(见图 1),这样设置有很多好处:例如在进入到Ⅵ换的冷气,其体量是能够进行自动调整的,减少了人工操作,同时也避免了误操作的发生率。如果SO2浓度比较高的时候,有关人员应该打开阀门,增大Ⅵ换的进气量,以此俩降低五段催化床层的进气温度, 这样能有效提高整体的转化率。如果SO2的浓度比较低时,应该关闭小阀门,进而有效减少Ⅵ换的进气量,除此之外还可以稳定五段催化床层的温度,不仅可以确保稳定的转化率,同时对降低催化剂的热活性衰退效应也是非常有效的。除此之外,在操作方面四段转化器也没有五段灵活。
3两种五段转化换热工艺流程对比分析
3.1转化器升温、调温操作
一般都是使用Ⅲ、Ⅰ—Ⅴ、Ⅵ、Ⅱ和Ⅴ、Ⅵ、Ⅰ—Ⅲ、Ⅱ两种换热流程进行五段转化,具体的详细情况可以见图1和图2,下面就分析流程1,使用锌冶炼系统。要先在转化器中加入空气,然后进行加温,当温度达到一定程度后,这两种方面并没有明显的差别,但是当进入到炉气的升温和调温操作阶段,流程1能够很好的在一转和二转上配置电炉,同时也都能够满负荷要求,但是流程2却出现一些问题,例如一转上的电炉容量有点太大,同时还不能够充分的予以利用,满足不了设定的要求,而且浪费了大量的材料。二转中的电炉容量之所以较小不够用,主要是在流程1中,无论是一转还是二转,其用来升温的烟气管路都是相对独立的,除此之外,里面的两个电炉都可以全力运转,加快气温的升高。但是在流程2中却有很大的不同,在第一转中的升温烟气走的是Ⅴ换和Ⅰ换环节 ,如果在这个阶段合理的关闭Ⅵ换对于系统内部的升温非常有利, 在工艺上也相当于四段转化,但是为了保护设备,避免温度过高,就要控制一转电炉的投入量,但是在二转升温烟气中,其走的是Ⅲ换和Ⅱ换,但是在此期间,转化器中的三段、 二段床层的温度非常低,对炉气预热没有太的效果,以此类推,在二转上的电炉容量就显得不够,其最终的效果和质量都会受到影响。有些技术人员做了大胆尝试,就是对二转电炉的配置容量进行加大,但是其作用只限定于环节,从本质上而言解决不了根本的问题,而无形中却又增加了设备的整体投资,这是非常不利的,与此同时,分析一转电炉的容量数据可以知道,其也没有相应的得到减少, 空气温度的升高速度太慢。在炉气到转化率达标的整个开车过渡期间,该企业的18万t/a硫酸系统比6万的t/a硫酸系统的时间缩短接近2小时,归根结底就是换热方式的不同。
3.2 SO2烟气浓度波动的范围分析
控制各段催化床层的温度是至关重要的环节,其涉及到转化过程的质量,而且影响着酸的整体制备情况。在操作的过程中,技术人员一定要确保里面的温度保持稳定,而保证床层温度稳定的技术核心则是让一段、四段的床层,在进气温度方面保持稳定,避免波动太大而影响整体的稳定性。如果发现在炉气中的SO2浓度发生波动后,就有可能引发一系列的安全性问题,例如气体浓度比较高的时候,在第一段的床层上就会由于进气温度过高,从而引发超温的问题,如果发生气体浓度比较低的问题,在第四段床层的环节,导致进气温度不够,那么要继续做另外一个补热操作。通常情况下这两种流程都可以进行调节,但时当气体的浓度又大幅度的波动后,其控制的难度就加大,而且影响的后果也相对变得严重。例如在流程2中,发生一段超温,或四段热量不足的概率就大。
在转化工段的气体换热器中,一般最大的是Ⅴ换,而Ⅲ换次之。对Ⅲ换、Ⅰ换和Ⅴ换、Ⅱ换搭配后,分别加热一段、四段进口烟气,其效果要比Ⅴ换、Ⅰ换和Ⅲ换、Ⅱ换搭配,在一段超温和四段欠温的问题方面,前者会更加有利,由于Ⅳ换的面积比较小,因此在烟气加热过程中其作用几乎为0。在实际的生产制备过程中,锌系统的Ⅲ、Ⅰ—Ⅴ、Ⅵ、Ⅱ流程中,如果SO2浓度在6.5到9.0%范围之间,都可以做正常的转化操作,而如果是在铅系统的Ⅴ、Ⅵ、Ⅰ—Ⅲ、Ⅱ”的流程中,如果S02浓度比8.5%高,或者是比6.8%低的时候,超温、欠温问题就会经常性的出现,追究其根本原因就是换热方式的不同,因此在冶炼烟气制酸过程中,一定要分析化工序的工艺流程,只有这样才能保证整体的质量,缩减企业在这方面的资金投入。
4结语
通过对冶炼烟气制酸转化工序的工艺流程分析,发现不同的冶炼烟气制酸方式其效果也不同,其中有明显优势的就是五段转化,而且使用“Ⅲ、Ⅰ—Ⅴ、Ⅵ、Ⅱ”流程无论是在经济利益角度还是产品质量方面考虑都非常有利,希望能给有关人士和企业一些借鉴,在以后的发展中,相信该技术一定对有更大的发展,提升其在国际中的竞争力,打造出我国特有的、极具竞争力的冶炼烟气制酸的技术之一。
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论文作者:吴俊
论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年8月下
论文发表时间:2016/8/31
标签:烟气论文; 工艺流程论文; 浓度论文; 电炉论文; 四段论文; 温度论文; 流程论文; 《建筑建材装饰》2015年8月下论文;