降低火力发电厂燃油量策略论文_杨涛

(华电国际莱城发电厂 山东省莱芜市 271100)

一、诊断

我厂#1-4锅炉进行了“纯氧+微油点火”技术改造。从机组运行情况来看,还不理想,仍需继续摸索。优化机组运行调整措施,切实减少机组启停用油及助燃用油的任务迫在眉睫。为达到节能降耗的目的,深挖节油潜力,我们小组对2016年以来我厂燃油主要指标进行了重点剖析。通过对机组燃油量中的占比情况分析,其中有4个月份投油助燃,导致发电油耗升高,应逐一分析。

二、分析

机组燃油量包括开停机用油、助燃用油及正常油枪试验用油等。

机组燃油量运行可控的因素为:1、开、停机时设备的运行方式;2、投油助燃的判断标准;3、人员误操作;4、油枪试验用时。

(一)、开机用油

2016年我厂机组开机同一状态下,开机投油时长最大相差3时15分,燃油量最大相差4.2吨,因此开机时设备的运行方式应重点改善。

对燃油量较大的5次开机进行原因分析,开机中设备运行可靠性对燃油量影响最大,因此开机前设备的维护、试运工作应引起足够重视。

(二)、停机用油

2016年我厂机组停机投油时长得出,停机投油时长最大相差1时21分,燃油量相差2.2吨,因此,为缩短停机投油时间,停机设备运行方式应重点改善。

(三)、助燃用油

2016年我厂机组投油助燃统计:7次投油助燃中1次因煤质差,6次因设备故障,其中3次因一次风机变频器故障,因此应加强一次风机变频器的检查维护。煤质差投油助燃的判断标准运行人员应重点改善。

(四)正常运行中油枪试验用油

正常运行中,为保证大油枪可靠备用,规定每月5、15、25日进行大油枪投运试验,由于四台炉大油枪数量多,耗油量大,应重点改善。

(五)、机组异常停运耗油

为实现零非停的目标,应加强设备治理维护,同时运行人员的业务技能应重点提升。

三、改善

(一)优化点火后设备运行

经优化点火后设备投运方式,投油时长可控制在5时10分,较2016年平均用时(7时30分)缩短2小时20分,节省燃油量达3吨左右。

由此控制,2016年16次开机可节省燃油量达48吨,折合发电成本为:28.8万元

(二)优化停机设备运行方式

停机投油时间可控制在50分钟左右,较2016年平均用时(1时23分)缩短达33分钟左右,可节省燃油量达1.5吨。

由此控制,2016年16次停机可节省燃油量达24吨。

折合发电成本为:14.4万元

(三)优化煤质差投油助燃判断标准

机组煤质变差,有燃烧不稳倾向时,应首先通过值长调整机组负荷、调整制粉系统运行方式,使锅炉稳定燃烧。

(四)优化油枪试验操作过程

正常运行中,做油枪试验时应做好盘上与就地人员的联系工作,保证以最短的时间完成试验。油枪故障时,机组长应及时联系检修进行处理,处理时做好节油工作。

(五)多举措减少机组故障投油次数

1、运行人员严格执行《锅炉稳定燃烧运行措施》和《高负荷锅炉防灭火运行措施》及其补充规定,精心调整,稳定锅炉燃烧,避免发生锅炉灭火事件。

2、严格执行《锅炉“四管”防磨防爆实施细则》和《锅炉蒸汽吹灰器运行维护管理制度》,停炉后对锅炉“四管”进行认真检查,发现“四管”磨损及时处理,防止锅炉泄漏事件发生。

对2017年一季度与2016年度燃油指标进行对比

五、煤质差投油助燃优化措施

1)机组煤质变差,有燃烧不稳倾向时,应首先通过值长调整机组负荷(带合适负荷)、调整制粉系统运行方式(包括启磨煤机、改变粉管投入只数),使锅炉稳定燃烧。

2)机组低负荷(180MW以下)时,总煤量异常时,必须就地对着火情况检查,根据炉膛负压曲线、汽包水位曲线、火焰电视、火检等综合判断,确定是否投油助燃,防止出现不负责任、盲目投油助燃的现象。(注意:如负荷稳定在180MW左右,燃烧参数无异常,可加强监视,不投油;需进一步减负荷到150MW时,可根据着火情况投入部分油枪助燃)

七、防止锅炉掉焦灭火运行优化措施

1、机组长、监盘人员多与值长、燃运沟通,了解全天机组负荷情况及入炉煤煤质情况。

2、机组如较长时间带高负荷(暂定负荷高于240MW持续2小时以上)或烟温高(炉膛出口烟温大于800℃)、过热器一级减温水高(大于70吨/小时),应在执行优化锅炉吹灰规定的同时,加强锅炉水冷壁以及#1-12长吹吹灰。

3、高负荷经采取措施锅炉过热器一级减温水量仍较大(大于100吨),烟温仍居高不下(800℃左右)时,加强吹灰后仍无明显下降,应及时请示值长降低机组负荷,并注意炉膛负压及燃烧情况。

4、#2炉采取进一步限制制粉系统出力的措施保证煤粉细度:机组升负荷,A、B磨总煤量达130吨/小时,仍不能满足负荷需求时,为保证合适煤粉细度,应提前启动C磨煤机,保持三台磨运行。

5、机组带较长时间的高负荷,减负荷时应缓慢进行(如负荷曲线要求变负荷率较高或机组投AGC控制,可提前和值长说明情况,适当降低机组变负荷率),以防减负荷太快,引起锅炉掉焦灭火。

6、机组投AGC控制时,应保持投自动运行磨煤机两侧容量风挡板开度、内压基本均衡(部分粉管停运时也不必调整容量风偏值改变两侧容量风开度)。

7、严格控制锅炉氧量在2.5%-5.5%区间运行,避免炉内出现还原性气氛。特别是高负荷更应注意控制氧量不低于2.5%

论文作者:杨涛

论文发表刊物:《电力设备》2017年第35期

论文发表时间:2018/5/14

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