1、概述
大唐哈尔滨第一热电厂一期工程为2×300MW机组,#1、#2汽轮机为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司制造的C250/N300—16.7/537/537型亚临界、一次中间再热、单轴、双缸(高中压缸合缸)双排汽、单抽供热凝汽式汽轮机。#1、#2锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1025/17.5-HM36型、亚临界、一次中间再热、单炉膛、平衡通风、自然循环汽包锅炉。采暖抽汽压力0.245~0.687 MPa,额定采暖供汽量340t/h,供热能力1161万平方米。两台机组于2010年初实现双投。
为了满足高新区热用户对供热参数的需求,从两台炉高温段再热器出口管安装一只三通引至减温器,通过减温器减温、减压后供用户使用。
2、工业抽汽改造的必要性
(1)近几年随着国家宏观调控、经济增速放缓及地方政策影响,哈一热计划发电量逐年减少,最小方式核查供热期需双机运行,非供热期即使单机运行,还有两个月的电量缺口,夏季变为双机停备运行方式。工业抽汽改造项目可以为哈一热争取到夏季单机运行、不停机政策。
(2)哈一热设计供热能力2424GJ/H,可承担供热面积1161万平方米,夏季停止供热之后,运行方式变为纯凝发电机组,工业抽汽改造项目实施后,供热结构变为采暖与工业抽汽供热并行,能够最大限度降低冷源损失,供热量得到进一步提高,热电联产效益最大化。
(3)哈一热两台机组投产至今供电煤耗累计降低51.46克/千瓦时,纯凝煤耗累计降低24.23克/千瓦时。经过近几年节能技术改造后,能耗指标继续大幅下降空间受限。工业抽汽改造项目可使哈一热供电煤耗降低约2.9克/千瓦时~7.72克/千瓦时,可使能耗指标得到进一步降低。
3、工业抽汽改造方案的论证
(1)工业抽汽用户参数需求
高新技术开发区工业用汽用户使用蒸汽压力为0.8~1.6 Mpa,蒸汽流量30~80t/h,对温度高低没有要求,过热蒸汽即可。由于哈一热至高新技术开发区管程长度为3.3公里,管道沿程阻力较大,经过黑龙江省电力设计院技术人员测算,蒸汽压力为2.1Mpa,流量为80t/h,送至管道末端出口压力为1.6Mpa。
(2)抽汽点的确定
哈一热两台300MW机组是哈尔滨汽轮机厂有限责任公司制造的C250/N300—16.7/537/537型亚临界、一次中间再热、单轴、双缸(高中压缸合缸)双排汽、单抽供热凝汽式汽轮机。采暖抽汽是可调整抽汽,抽汽压力为0.245~0.687 Mpa,针对工业抽汽用户蒸汽压力为0.8~1.6 Mpa,抽汽点可选择方案有两种:高排再热冷段和再热热段抽汽。
哈一热在高排再热冷段已进行热网小汽轮机改造,该项改造已从再热冷段抽汽,抽汽量27 t/h。由于高新技术开发区用户需要蒸汽量较大,若再次抽汽或将影响锅炉再热器正常工作,导致再热器壁温超标,经哈尔滨锅炉厂技术人员计算,如果从再热蒸汽冷段抽汽80t/h将严重影响再热器安全稳定工作,需要进行大规模改造。鉴于改造费用较高,且改造工期较长,从再热蒸汽冷段取汽方案可行性不高。
从再热蒸汽热段抽汽对锅炉再热器壁温不受限制,但再热蒸汽热段为汽轮机中压缸进汽,汽轮机为高中压合缸,高中压转子对置平衡轴向推力,从再热蒸汽热段抽汽是否会对汽轮机轴向推力改变。哈尔滨汽轮机厂回复函,通过厂家研究院技术人员核算,同意从再热热段抽汽100吨/小时,高压各级隔板、静叶片及动叶片强度能够满足使用要求。经过上述两种方案对比,确定工业抽汽改造从再热蒸汽热段进行抽汽。
4、具体改造方案
(1)自锅炉再热器出口管段安装一只异径三通引至减温器,通过减温器减温减压后供用户使用。减温器前管道设计温度546℃,压力4.8MPa,将再热出口蒸汽降为压力为1.2~1.6MPa,温度为250℃~320℃,通过Φ426×13的蒸汽管道到达热用户,满足用户需要,本改造项目只建设从热再出口管道到厂门口战备路的管线,战备路至用户的管线由热力公司负责建设。
(2)减温水从给水泵中间抽头出口引出,压力和温度满足减温器的要求。
(3)工业抽汽改造后,由于供汽凝结水不能回收,经过对哈一热除盐水制水能力校核,化学除盐水系统改造为增设产水62t/h一级反渗透装置1套、产水60t/h二级反渗透装置1套、1台DN1800、出力60t/h混床及相应控制系统1套。
5、工业抽汽改造后的经济性分析
热再蒸汽供工业抽汽流量按照目前统计数据,非供热期30吨/小时,供热期60.42吨/小时计算。
(1)对收入影响
热再蒸汽供工业抽汽全年增加公司收入4762.54万元/年(不考虑对发电量和五段抽汽供热影响)。
热再蒸汽供工业抽汽全年增加公司收入626.15万元/年(考虑在非供热期影响发电量、在供热期影响发电和五段抽汽供热影响)。
●非供热期
等量的热再蒸汽用于工业供汽产生的收入1630.37万元(不影响发电增加的收入)。用于发电产生的收入1272.51万元。按照影响发电计算产生的收入357.86万元。
●供热期
等量的热再蒸汽用于工业供汽产生的收入3132.17万元(不影响发电和供热增加的收入)。用于五段抽汽供热产生的收入2863.89万元。用于发电产生的收入2209.31万元。按照影响五段抽汽供热(包括热再至五抽间发电)计算产生的收入268.29万元。
●全年(非供热期和供热期)合计:
等量的热再蒸汽用于工业供汽产生的收入4762.54万元(不影响发电、五段抽汽供热增加的收入)。供热期用于五段抽汽供热产生的收入2863.89万元。用于发电产生的收入3481.82万元。按照非供热期影响发电、供热期影响五段抽汽供热(包括热再至五抽间发电)计算产生的收入626.15万元。
(2)对经济指标影响
热再蒸汽供工业抽汽拉动全年供电标准煤耗率降低3.02克/千瓦时(不考虑对发电量和五段抽汽供热影响)。
热再蒸汽供工业抽汽拉动全年供电标准煤耗率升高0.88克/千瓦时(考虑在非供热期不影响发电量、在供热期影响五段抽汽供热)。
(3)对采暖供热影响
供热期热再蒸汽供工业抽汽影响五段抽汽采暖供热能力下降124.74 吉焦/小时,供热期影响五段抽汽采暖供热量53.89万吉焦。
6、结束语
1、电力供过于求,负荷率较低地区,工业抽汽对供热期、非供热期发电产生的收入影响有限。
2、供热机组采暖热负荷富裕量较大时,工业抽汽对供热期用于五段抽供热产生的收入无影响。
3、全年计划电量不足地区,工业抽汽可以为企业争取不停机、增发电量。
4、工业抽汽替代效率低下的工业锅炉,起到节能减排的环保效果。
论文作者:叶卫东
论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第3期
论文发表时间:2019/6/11
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