火电机组水汽品质异常分析与处理论文_马洪强

火电机组水汽品质异常分析与处理论文_马洪强

(大唐安阳电力有限责任公司 河南安阳 455004)

摘要:通过分析大唐安阳电力有限责任公司火电机组近年来水汽品质出现的异常,总结经验,搞好水汽品质异常的处理。

关键词:水汽品质;异常分析;处理

一、概述

大唐安阳电力有限责任公司四台300MW机组从1997年和1998年及2008年正式投运以来,经过全体化学专业人员以及其他有关人员的共同努力,长期以来水汽品质合格率均达98%以上,为300MW机组安全、经济、稳发做出了积极的贡献。尽管水汽品质合格率较高,但是在机组运行过程中水汽品质仍然出现了一些异常情况,我通过近年来的水汽品质发生的异常情况进行分析归纳,从中总结一些经验,这对搞好今后的化学水汽品质监督以及异常处理会有所借鉴。

二、水质异常情况分析与处理

火电厂对汽水品质问题一般都是比较重视的,但由于制水、水处理系统设备问题、管理问题以及汽水监督问题,汽水品质不合格的情况在运行中时有发生,锅炉炉管及汽轮机叶片结垢问题还比较普遍发生。主要的问题有:

(一)给水pH值和溶解氧合格率低

有的电厂由于机组负荷变化较大,给水流量变化大时,没有及时随给水流量的变化调节加药量,致使pH值和溶解氧合格率低。有的电厂本来有加药泵的自动启动调节投入装置,但由于设备问题和管理问题致使自动不能投入,完全靠手动操作控制是很难随给水流量的变化及时调节加药量的。有的电厂其自动装置是以给水在线溶解氧表的变化值自动控制调节加药量的,由于给水溶解氧标准为小于7μg/L,其变化量小,很难准确反映其变化值来有效地自动控制调节加药量。

为此建议:给水加药泵必须装自动启动的调节装置,应将以在线溶解氧表的变化值为自动控制调节加药量的改用装有给水自动仪表作为控制加药泵来调节加药量。

(二)凝结水水质经常超标

凝结水的含氧量和含钠量经常不合格,这是造成汽水管腐蚀,锅炉、汽轮机结垢的一个重要原因。

1、凝结水系统不严密

有的电厂凝结水泵入口排放阀不严密漏人海水和空气,使凝结水水质变化,含氧量、含钠量严重超标。而机组汽水系统泄漏,运行中补水率大,补人凝结器的水量大,影响真空除氧效果也是一个主要原因。

2、凝结器钛管泄漏频繁

凝结器钛管泄漏在电厂是经常发生的,特别是沿海电厂,当钛管泄漏时,海水就侵入凝结水,使凝结水钠离子大量增加,有的电厂对停机找漏处理的含钠量的标准订得过高,以致凝结器泄漏后没有及时找漏。有的电厂没有装高压疏水扩容器,高压疏水直接进入凝结器,曾多次发生高压疏水冲坏挡水板。打破钛管造成大量海水侵入凝结水系统,凝结水水质严重恶化,汽轮机通流部分严重结盐垢,被迫停机。

(三)给水含铁、含铜问题比较突出

有的电厂给水中的含铁量、含铜量长期超标。锅炉汽水管道及汽轮机叶片的结垢中都含有铁和铜,这种结垢都是硬垢,对锅炉和汽轮机危害较大。

有的电厂对给水铁、铜含量主要水汽监督项目没有监督,试验室没有配置试铁、铜的仪器,没有按规定进行铁、铜主要水汽项目的测试监督,给水合格率的统计缺项,这种情况说明有关专业人员对铁、铜含量监测重视不够。应配置灵敏度符合要求的仪器,按要求周期测试给水和水汽系统的铁铜含量,统计在水汽合格率中,不能缺项。

有的电厂含铁量高主要是由于电磁过滤器除铁效果低,效率一般只有40%~50%,当出水铁含量不合格,给水的铁含量也不合格,铁就被带入水汽系统,引起结垢腐蚀。应该研究电磁过滤器除铁效果低的问题,通过试验、改进,提高除铁效果。关于带铜问题也应加强研究分析铜是从哪里带进去的,不能置之不理,还应该检查研究除氧器效率,解决给水溶解氧不合格的问题。

(四)对水汽系统中二氧化硅超标问题注意不够

有的电厂水汽品质统计合格率很高,但在机组大修时化学监督检查锅炉、汽轮机叶片结垢时,结垢速率比较高。

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(五)近年来,从我公司水汽品质主要出现的一些异常现象看,通过分析,我认为这些异常现象的发生主要是由以下几个原因造成的,应对症下药,积极采取处理措施,以保证机组的正常运行。

1、由于设备泄漏以及设备维护不及时影响加药造成水质恶化。这在近年来的异常统计中占了很大比例。比如因凝汽器管和热网换热器管泄漏,影响给水、炉水水质超标,要及时通知值长联系堵漏处理,化学加大补水量,加强排污。再比如因两台磷酸盐泵同时都出现问题,而不能够及时修复,造成无法向炉内加磷酸盐,使炉水PH与PO43-都降低。一般情况下,不会同时出现两台泵都不能运行的问题,为了防止这个问题的发生,运行值班员一定要及时做好设备定期切换和试验以及加油工作,全力维护好设备,发现缺陷及时通知检修人员处理,做到设备备而无患。否则,该加药而设备不能用,影响水质,进而威胁机组的安全运行。还有,就是在冬季,由于天气较冷,一定要提前做好防冻措施,避免出现磷酸盐和氨、联胺共用一个药箱,而不易同时控制好给水、炉水的各项指标。

2、炉水PH与磷酸根不协调导致磷酸根超标或PH低于标准下限9.0(25℃)。出现炉水PH与磷酸根不协调这种现象原因是非常复杂的,从我公司近年来发生的这种情况看,主要原因有:

2.1磷酸盐纯度不够,Na3PO4•12H2O达不到95%。我们2001年曾经把化学纯磷酸三钠更换为分析纯磷酸三钠,效果不错。

2.2机组负荷变化较为频繁,变化幅度较大,一般白天机组负荷较大,晚上机组负荷较小,即使晚上磷酸盐泵停运,有时炉水磷酸盐含量仍然偏高,但炉水PH明显偏低,这和磷酸盐本身的性质有关,锅炉高负荷运行时,有易溶磷酸盐从锅炉水中析出,沉积在水冷壁管管壁上,结果炉水中磷酸盐的总浓度有所降低。在锅炉低负荷运行时,沉积在水冷壁管壁上的磷酸盐又被锅炉水溶解下来,使它们在锅炉水中的浓度重新增高。对于负荷经常有较大变化的机组,加药要均匀,速度不可太快,以免锅炉水含盐量增加,影响蒸汽品质。再者可以在负荷低,炉水质量又较差时,适当加大排污。

针对磷酸根超标或PH低于标准下限,我们可以向炉水中添加少量的氢氧化钠来提高炉水的PH值。对于氢氧化钠处理,人们最担心的一个问题是氢氧化钠有引起锅炉炉管发生碱性腐蚀和苛性脆化的可能。实际上随着机组参数的提高,锅炉的结构发生了根本的变化,炉水局部浓缩达到足以引起碱性腐蚀和苛性脆化浓度的可能性大大降低。

2.3炉水PH值低还可能与投运高速混床有关。高速混床内的树脂要承受中压,而且在不断的输送过程中磨损,以及遭受水的温度变化和再生液的浓度变化,体积反复胀缩,容易破碎,混床运行时泄漏的破碎树脂进入锅炉,在高温下分解产生低分子有机酸(其主要组成是乙酸,其次还有甲酸、丙酸等)和无机酸(主要是盐酸、硫酸等)。这些酸达到一定程度就会引起炉水pH值下降,它们还会被携带进入蒸汽中,随之转移到其他设备,对整个水汽系统造成酸性腐蚀。为了防止这种情况的发生,精处理值班员应经常检查高混树脂捕捉器的出水情况,再者对树脂再生前反洗时,尽量反洗充分,把破碎树脂洗出体外。

3、值班员责任心强与差对水汽品质也有很大关系。比如配氨浓度低,影响给水PH值。水汽值班员应经常检查配药情况,避免这种现象的发生。再比如水样小影响水汽在线仪表的准确,进行适当调整取样二次门,如果还不行,可联系值长派人调整取样一次门。

4、水质超标有时是因为连排长时间关闭所致。锅炉的排污总会损失一些热量和水量的,所以为了降低补水率,可能就会长时间地关闭连排。我们认为关闭连排必须是有前提条件的,否则就会影响水汽品质,进而影响机组安全运行,得不偿失。

4.1炉水取样位置不在连排上,而在连排之前,即使关闭连排,也不影响炉水取样。

4.2炉水水质以及其他有关联的监督项目如蒸汽品质等都合格。

4.3凝结水100%精处理。

所以搞好排污监督和调整对水汽品质至关重要。要加强对排污的理解。当给水、蒸汽的电导、钠等指标超标,而炉水电导变化不大或很低时,问题不在排污量小,要从其他地方查找原因,不要一味地加大排污。我们好多人有一种定势,任何指标超标,首先想到的是增大排污。我们要改变这种观念。

5、部分水质异常可能是仪表不准确或由于水样温度不同所致。有时在线仪表显示的数据与手工分析值相差很大,因此仪表测量数据显示异常应进行多方面的验证,确保所测数据的可靠性,为化学监督提供真实的证据。

三、结论

水汽品质由于各种各样的原因,有时显示异常是必然的,关键是我们化学监督人员要能够从以往所发生的水汽品质异常中总结经验,通过对比,准确判断,及时分析与处理,确保水汽品质迅速好转。

参考文献

[1]《热力发电厂水处理》下册.

论文作者:马洪强

论文发表刊物:《电力设备》2019年第14期

论文发表时间:2019/11/11

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