摘要:现阶段,随着社会的飞速发展,我国的科学技术的发展也有了很大的提高。通过多年大型发电机组电气系统调试,汇总并总结了大型发电机组电气系统调试过程中常见的设计、安装、操作、设备配合等问题,对其进行了规律性分析。为了避免该类问题的发生,提出了一些防范措施,包括严格按照调试措施及操作票执行操作、临时修改部分保护定值、PT本体加压等,为大型机组电气系统调试起到一定的借鉴作用,有效防止类似问题的发生。
关键词:大型发电机组;电气系统调试;常见问题;防范措施
引言
电气系统调试是当电气设备安装结束以后,按照国家有关规程、厂家技术要求、设计院设计图纸,检验电气设备的设计、安装、调试质量及其电气系统的完整性和可靠性。通过电气系统调试,及时发现并消除存在的问题和缺陷,有效保证电气设备及系统安全稳定的投入运行,为机组投产运行打牢基础。本文通过多年大型机组电气系统调试,总结了调试过程中遇到的各类常见问题,并对其进行了原因分析,提出了有效的防范措施,为相关的电气系统调试工作提供了一定的借鉴作用,有效防止类似问题的发生。
1 常见问题及原因分析
1.1 励磁调节器起励时转子电压偏高
某600MW机组在整套起动试验过程中,当进行发电机机端三相短路试验时,发现励磁调节器起励建压时转子电压偏高,转子电压有效值达到120V左右。停机检查发现,励磁调节器直流母排两侧电阻无穷大,而发电机额定转速时转子交流阻抗测试数据与厂家出厂数据一致,从而断定励磁调节器至发电机转子碳刷直流一次母排未连通,导致励磁调节器起励瞬间转子电压偏高。
1.2 10kV电缆接头安装不紧固导致间隔着火
某电厂2号机组带负荷运行过程中,10kV2A段输煤变B电源间隔着火,运行人员通过操作台紧急停机按钮将发电机解列灭磁,随后手动分开10kV2A段备用电源进线开关,10kV2A段失电。通过调取10kV2A段输煤变B电源间隔综保装置动作报告,过流保护一段动作,动作电流A相24.9A、B相25.3A、C相24.86A,保护动作时母线电压A相13.71V、B相13.24V、C相16.12V,动作时间0.51s,过流保护一段定值为3.95A、0.5s,保护动作正确。检修单位解体该间隔10kV电缆发现,10kV2A段输煤变B电源间隔C相电缆接头与断路器下端口连接不紧固,有放电烁烧现象,A、B相电缆接头与断路器下端口连接紧固,接触面无放电烁烧现象。由于输煤变B电源断路器下端口C相电缆与断路器引出线连接不紧固,致使输煤变B长期运行时,接头发热,烧毁电缆绝缘层,电缆三相短路,间隔着火。
1.3发电机甩负荷试验后,发电机转子接地保护动作
榆林某电厂甩负荷试验后,发电机转子接地保护一点接地动作,发电机解列灭磁。通过发电机转子回路绝缘检查,对地绝缘接近为零。为了检查确认接地位置,拔出发电机转子碳刷,测量发电机转子绝缘,测量结果良好,排除发电机转子本体接地故障,通过逐级检查碳刷至励磁调节器共相封闭母线,励磁调节器本体,励磁变及低电压侧各处绝缘,发现励磁调节器至碳刷共相封闭母线绝缘低,打开共相封闭母线发现,母线上搭接一焊条。分析认为,甩负荷瞬间,机组振动大,导致共相封闭母线内遗留焊条搭接至直流母排,发电机转子接地保护动作,解列灭磁。
1.4励磁调节器分压电阻盒与发变组保护柜转子接地保护不匹配
河南某机组整套起动试验过程中,发变组保护柜转子电压测量值与实际值偏差较大,发电机转子接地保护和发电机失磁保护无法正常投入。原设计中,励磁调节器转子电压输出分两类,一类为4~20mA量输出,另一类为分压电阻盒输出,至发变组保护柜和故障录波器转子电压采用分压电阻盒输出。为防止高电压损坏电气二次回路,分压电阻盒输入电压为实时转子电压,输出电压为输入电压的1/15,发变组保护柜取用转子电压即为分压电阻盒输出电压,同时保护柜发电机系统参数转子电压校正系数为15,即保护柜转子电压计算值为采样值的15倍。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆停机后,断开分压电阻盒外部回路,测得分压电阻盒输出端内阻为92kΩ,断开发变组保护柜转子电压外部回路,测得其内阻为180kΩ,由于两侧内阻为同一数量级,导致发变组保护柜转子电压偏离实际值。为解决这一实际问题,保证发电机转子接地保护和失磁保护的正确投入,通过与励磁调节器厂家、发变组保护厂家以及业主单位探讨协商,当励磁调节器强励动作时,转子电压达到最高值2倍额定转子电压(额定转子电压为435V),即870V,而发变组保护柜转子电压通道最高能承受2000V尖波电压,同时发电机转子回路电阻不到10Ω,与保护柜转子电压内阻相比,可以忽略不计。最终研究决定,将发变组保护柜转子电压改为直采励磁调节器转子电压,不通过分压电阻盒,将保护柜转子电压校正系数改为1,同时将励磁调机器至发变组保护柜转子电压电缆改为耐3000V高压电缆,保证发电机转子接地保护和失磁保护能够正确投入。
2防范措施
2.1设备安装问题的防范
在电气设备安装过程中,由于施工人员的疏忽,造成一次系统连接不完整,安装不够紧固,施工垃圾未清理等类似情况时有发生。为了避免此类问题,在设备安装阶段,安装单位技术人员应及时进行自查,同时监理单位应组织各单位进行联合检查。在分系统调试阶段,调试单位应进行复查,避免将此类问题带入整套起动过程中。
2.2主保护未能正常投入时,临时更改后备保护定值
在电气系统试运过程中,往往会因某些原因导致主保护未能及时投入。为了更加可靠的保护运行设备,在设备需要投运而主保护不能及时投入的情况下,可临时修改后备保护定值。如将后备过流保护作为主保护,在修改过流定值的同时缩短保护动作延时,保证发生短路故障时,能够准确、快速的切除故障,避免设备受到损坏。
2.3整套起动试验时,严格按照整套起动措施及运行操作票执行
在整套起动试验过程中,应严格按照整套起动措施及运行操作票执行,有效防止漏相。在试验过程中,电气负责人应全面掌握各系统原理及试验方法,全局把握试验过程。运行人员应严格按照操作票执行操作,对每一项操作要进行再次确认,确认无误后方可执行,防止误操作。
2.4发电机空载试验时首先手动增磁至10%额定电压
在整套起动试验过程中,发电机在额定转速下,需进行发电机空载特性试验,录取发电机机端电压与发电机励磁电流的关系曲线,即发电机空载特性曲线。并将该曲线与厂家提供出厂试验曲线相比较,检验发电机运行参数及运行特性,同时需要检测发电机PT回路的准确性与可靠性,确保发电机组顺利投入运行。由于发电机空载试验是发电机第一次起励建压,在励磁调节器为手动模式定角度控制方式下,建议先手动增磁至10%额定机端电压,保持一段时间,检查发变组运行有无异常,同时测量发电机机端PT二次电压值、相序及开口三角电压值,待确认发变组运行无异常,机端PT回路正确无误后,再将发电机机端电压缓慢升至1.05倍额定电压。通过先将发电机电压升至10%额定电压,能够在发电机电压较低的情况下,及时发现潜在的问题,避免在机端电压较高时问题未能及时发现,损坏设备。
结语
大型发电机组电气系统调试是一个非常重要的环节,其贯穿于整个机组建设期间,为机组长期安全稳定的运行创造条件。在这个阶段的工作中,暴露的问题多,设计、安装、操作、设备配合等方面的问题都需要及时处理,因此系统调试对于机组的正常运行和安全生产具有非常重要的意义。通过多年大型机组的系统调试工作,本文总结了各类常见问题并进行了原因分析,提出了有效的防范措施,对相关专业人员日后工作起到了借鉴作用,能够有效防止类似问题的发生。
参考文献:
[1]兀鹏越,孙钢虎,牛利涛,等.大型发电机组电气系统整套起动试验常见问题及其处理措施[J].热力发电,2013,42(1):100-102.
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[3]兀鹏越,胡任亚,陈飞文,等.1036MW机组的电气整套启动调试[J].电力建设,2010,31(7):77-79.
论文作者:赵宝庆
论文发表刊物:《电力设备》2018年第19期
论文发表时间:2018/10/14
标签:转子论文; 电压论文; 发电机论文; 机组论文; 调节器论文; 电气论文; 励磁论文; 《电力设备》2018年第19期论文;