摘要:本文主要就220kV变压器高压侧套管电容超标分析和处理进行探讨,以供广大同行参考。
关键词:220KV;变压器;高压套管
1故障现象
某个220KV变压器1号主变在高压预试工作中发现,B相高压侧套管(型号:ETG-252/1250,生产厂家:抚顺传奇套管有限公司)电容量由2015年的257.9pF增长至286.9pF,变化率超出规程规定范围,综合讨论研究,初步判定为套管内部两层绝缘屏被击穿,需对变压器B相高压侧套管进行整体更换。
2分析故障原因
(1)套管表面脏污吸收水分后,使绝缘电阻降低,其后果是容易发生闪络,造成跳闸。同时,闪络也会损坏套管表面。脏污吸收水分后,导电性提高,不仅引起表面闪络,还可能因泄漏电流增加,使绝缘套管发热并造成瓷质损坏,甚至击穿。(2)由于高压套管胶垫密封失效,油纸电容式套管顶部密封不良,可能导致进水使绝缘击穿,下部密封不良使套管渗油,导致油面下降。(3)由于胶垫质量不过关或超周期运行使胶垫老化。
3处理过程
3.1施工环境
(1)进行GIS解体及变压器排油,施工现场空气湿度不大于75%,施工现场有防尘、防潮的措施,保证工作中不起尘。(2)B相高压套管气室气体已回收。(3)1号主变绝缘油已排至主变进人口门下端20cm处。
3.2套管更换前的相关试验
(1)待安装的套管在现场进行交接试验应合格。(2)变压器绝缘油试验应合格。(3)新SF6气体检测应合格。
3.3脚手架搭建、吊点安装、桥架拆除
在主变低压侧左侧搭设施工脚手架,脚手架底部用竹胶板铺平,在B相套管中间法兰处搭建一个平台,在主变B相进人门处搭建一个平台;在管线层B相套管上方安装两个对称的吊点拆除上方桥架,将桥架线缆移向旁边,拆除主变高压侧B相至管线层地板,准备枕木备用。
3.4主变排油
(1)关闭冷却器上、下蝶阀。(2)将滤油机的进油管路连接在主变下部事故排油阀上,出油管路连接油罐。(3)打开事故排油阀,打开油罐上端进油阀门。(4)启动滤油机进行排油。(5)立即打开油罐排气阀进行排气。(6)抽油至进人门以下200mm,停止抽油,关闭事故排油阀和油罐排气阀(开工前做一个U型管与主变本体相连以观察主变油位)。(7)更换套管期间,一直对抽出的变压器油进行真空加热滤油,油温控制在58℃。
3.5主变高压侧B相套管(6103B相)气室内SF6气体回收
将SF6回收装置吊至检修现场指定地点,试运行SF6回收装置,确保回收装置完好,拆除气室三相连通管,连接SF6回收装置与B相气室的管道,启动SF6回收装置,回收SF6气体。当气室内的SF6气体气压降至负压时,停止回收SF6气体。
3.6主变高压侧B相套管外壳拆卸
(1)标记:套管外壳拆卸前在套管各拆卸处做好标记;(2)吊装准备:拆除B相套管与上部连接铜管及绝缘子处连接件,在管线层GIS套管上方屋顶吊点上悬挂1个3t手拉葫芦,并在葫芦的吊钩上悬挂吊带,用于被拆卸的套管起吊(需起吊的套管总重量约400kg);(3)开盖:用扳手打开B相高压套管气室观察孔门盖板固定螺杆,当壳体盖板打开后,用吸尘器将气室清扫干净;(4)套管内拆线:松开高压套管上端母线导体内六角连接;(5)套管外壳拆出:拆除管线层B相套管三通在水平面上的两个法兰,解开三通管内导体连接,用葫芦将壳体及导体整体向上起吊1.2m。
3.7套管拆卸
(1)标记:套管拆卸前在套管各拆卸处做好标记,吊起B相套管前需拍照,确保以后安装时套管方位不错误:顶部法兰四孔方位;末屏方位;上下两层法兰孔配合方位。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆(2)解线:拆除套管法兰与主变升高座的连接螺栓,打开主变B相高压观察窗,将均压环向上拧开,拆除B相引线与套管的连接螺栓。(3)吊装:通过主变室内顶部吊点用吊带将套管移开。
3.8B相新高压套管安装
(1)试验:检查新套管无损坏,并试验合格。(2)吊装:将新套管运至主变上,按照拆卸套管相反的施工方法,将套管用葫芦缓慢的吊进升高座内。(3)接线:连接套管与主变间联接螺栓。(4)封闭主变B相高压观察窗,更换套管中间法兰与升高座之间的密封件,用力矩扳手将连接固定螺杆对角紧固。
3.9变压器封闭
认真检查,在确认变压器内部清洁且无任何遗留物件后,更换所打开过的人孔门密封垫,将人孔门可靠封闭。
3.10变压器抽真空注油
(1)对变压器进行抽真空,油箱顶部C相端的φ50滤油管接头处连接抽真空管路(需提前制作φ50与φ80转换接头),至油箱真空度达到规定值133Pa时,在0.5h内,油箱内真空度下降不超过665Pa,认为密封良好,再将油箱抽真空,真空度133Pa,静止24h以上,检查变压器密封情况。(2)在不解除真空的情况下,将绝缘油真空滤油机的出油管联接到变压器右侧底部的排油阀,进油管联接到绝缘油罐,在变压器本体继续抽真空的状态下,将试验合格绝缘油(油温控制在58℃)通过绝缘油真空滤油机经油箱下部油门缓慢注入变压器内(注油位置与排油位置相同)。油的温度应高于器身温度。当绝缘油注至距离变压器油箱盖下200mm左右时停止注油(注油过程应维持真空度残压不大于133Pa),关闭变压器底部的排油阀,注油时间不宜少于6h,并继续抽真空保持真空12h,关闭真空阀门,待彻底排出箱内空气,解除变压器真空。
3.11变压器补油
在真空注油达到规定的要求后,解除真空,打开主导气管瓦斯继电器两端的阀门,确认油枕与大气是相通的。确认无误后,经主变上部注油管利用真空滤油机对变压器补油至规定油位。
3.12试验
(1)静置:静置时间不少于72h,静置期间每隔12h,进行一次排气,所有的放气塞必须进行放气,静置期间需观察有无渗漏,若渗漏需及时处理。(2)试验:完成绝缘电阻测试、直流电阻测试、绝缘特性试验(介损、电容)、油化验(含色谱)并与施工前的数据比较,试验合格后进行下一步工作。
3.13B相高压套管连接恢复
(1)连接前清理套管,用非金属工具去除密封部位的原存密封胶,用丙酮或无水乙醇清洗,清洗布采用百洁布,对密封槽、密封面及新密封圈进行严格检查。用乙醇清洗金属部件。(注意:操作时应尽量避免吸入已经汽化了的溶剂。)清洗绝缘浇注件表面应采用丙酮溶剂,清洗布采用百洁布。每个绝缘浇注件的表面都必须仔细擦洗干净。清洁金属零部件的表面时,应将百洁布在清洗溶剂中沾湿,以保证能将零件表面彻底清洁干净。最后用无毛纸(杜邦纸)反复擦几遍,直到确认清洁为止(注意:在清洗金属表面时,已经用过的百洁布不能再用来清洗绝缘浇注件表面。清洗绝缘浇注件表面时,只能使用洁净的百洁布。对于零部件的最终清洗,不能使用已经用过的脏布,只能用新的百洁布)。(2)更换各法兰“O”型密封圈,使用SF6气体密封胶,以防止SF6气体泄漏,使用的密封胶不得流入密封圈内侧而出现与SF6气体接触的可能,将设备上解体部分的“O”形圈全部换掉并做破坏处理。清洗密封槽和密封面,检查并确认没有刻伤痕迹和灰尘。清洗时应当使用沾有酒精或其他稀释剂的清洁软布。(3)按照拆卸相反的程序安装套管壳体,同时在安装各节导体时,必须去除铝导体表面上的氧化层,保证导电回路的畅通,使用防氧化接触脂可以预防相应的铝件表面氧化。
4处理结果
更换新套管后对变压器进行抽真空、真空注油、热油循环、72h静置以及排气工作后,再进行全套常规试验,试验结果合格,变压器性能状态符合设备安全运行要求。
参考文献
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[2]钱国超, 施正德, 王瑞虎,等. 220kV主变高压套管缺陷诊断分析[J]. 云南电力技术, 2016, 44(a02):55-55.
作者简介:
侯仪,男 1987年11月参加工作,职称中级工程师,研究方向;售后服务和仓储。
论文作者:侯仪
论文发表刊物:《电力设备》2018年第14期
论文发表时间:2018/9/12
标签:套管论文; 变压器论文; 高压论文; 真空论文; 气体论文; 法兰论文; 表面论文; 《电力设备》2018年第14期论文;