关于炼油厂污水处理平稳运行的研讨论文_张再东

关于炼油厂污水处理平稳运行的研讨论文_张再东

抚顺石化公司洗涤剂化工厂 辽宁抚顺 113004

摘要:污水处理是现代化炼油工业的一项重要环节,关系到企业环保工作指标的重要步骤。综述了炼油污水与化工污水分治过程中存在的问题,分析成因,并通过技术改造和探索,解决问题。

关键词:气浮;离心机;COD;乳化;浮渣

1炼油厂污水处理装置简介及现状

炼油厂污水处理装置始建于20世纪70年代,为250万t/a炼油厂配套,采用隔油、浮选、曝气老三套纯炼油污水处理工艺。历经1996年、2008年、2014年三次改造,其中1996年改造新建隔油池8间,处理能力为800t/h,新建12 000m 3均质池,增加处理能力为800t/h的气浮机。由于炼油污水油含量、悬浮物含量高,气浮机堵塞控制难度大等原因,开车半年后停用至报废,2008年污水异味治理项目中为解决原污水气浮效果不好,水质波动大等问题,新上处理能力800t/h的高效气浮装置一套,形成一、二、三3级气浮串联的污水处理形式,气浮处理能力为800t/h。

由于本厂芳烃、加氢裂化装置以及乙烯厂等装置的新建、改建、扩容,污水量增加,导致炼油厂污水处理装置气浮处理量不足,部分工业污水只通过简单隔油然后排放至公司污水厂,导致对公司污水厂的冲击,加之公司要求污水排放指标更加严格,故于2014年对炼油厂污水处理装置进行改造。受污水装置现场平面的限制,无法进行彻底改造,也无法从根本上解决炼油污水与化工污水分治问题,只解决了气浮能力不足及后部污泥处理问题。原一、二、三3级浮选变为A、B两个系列二级浮选运行。气浮处理量由800t/h增加到1 200t/h,解决了原隔油池超越对水质的影响,2015年上半年排放水质非常理想。

自2015年初,2台25m 3/h圣骑士两相离心机投用后,开始处理污水多年积存的“三泥”,处理量加大,由于离心机对蜂窝状含油量较高轻质浮渣处理效果不理想,出水较差,稀释后分析油含量800mg/L以上、COD 30 000mg/L以上,公司监测站分析COD 48 000mg/L~126 000mg/L,离心机进料、排水经悬浮物分析,离心机进料中悬浮物(浮渣、油)1/2随离心机出水排出,离心机出水油含量和COD非常高带有大量浮渣,且高速运转对污水的切割造成离心机出水乳化严重。离心机出水和气浮池排渣均进入浮渣罐(2*1 500m 3)和晒泥场(2*700m 3),而离心机出水带有大量浮渣和大量的絮凝剂,晒泥场和浮渣罐脱水效果不好,很难脱出清水。为降低液位为气浮刮渣腾出空间,必须对其进行强制脱水,大量带有浮渣的高浓度污水导回隔油池入口,周而复始,导致污水处理系统隔油池、调节罐、均质池等部位积存大量流动性较差的浮渣半液态固体,系统污染物再次经气浮作用,气浮池浮渣量进一步增加,给后部污泥脱水带来困难,恶性循环。

另一方面污水处理装置处于高腐蚀、高悬浮物的环境下,设备设施老化,故障率较高。隔油池、均质池内部积存大量的浮渣和底泥,导致停留时间变短,水质变差。气浮设备由于浮渣问题导致高效气浮、新气浮释放器经常堵塞,反吹系统故障,每天都在由专人进行清理。刮渣机故障,污泥污水泵堵塞经常发生,日常维修量大,分析产生上述问题的主要原因是由于浮渣存量大造成的。

2.炼油污水处理工艺技术的改进措施

根据以上的分析目前的污水处理问题主要在于COD的处理阶段,而生物化学处理是降低COD的关键,因此必须对生化处理阶段实施改进措施。生化处理阶段进入的污水COD含量很高然而在处理需要降低至50mg/L以下,这就要求可该阶段的处理高效性。根据上文的描述和国内外的污水处理实例,以及炼油厂的实际情况,在原有设备的情况下,此处采用的改进措施为“A/O生物膜法+IRBAF+二沉池+混凝沉淀”污水处理工艺,其中A/O即缺氧生物系统和好氧生物系统。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其具体流程为含油污水→调节罐→隔油池→一级气浮装置→二级气浮装置→IRBAF池→缺氧生化池→好氧生化池→二沉池→BAF池→混凝反应沉淀池→检测水池→排放[3]。

该污水处理工艺的特点在与增加了缺氧生化池和BAF池。其中增加缺氧生化池,它与好氧生化池相结合可以增加有机物分解的种类,同时结合二沉池可以除去污水中的绝大部分氨氮、有机物和剩余的油类,在处理之后可降低污水中的SS、氰化物和酚,同时即将COD浓度降至80mg/L。在此基础新工艺还增加了BAF即内循环曝气生物滤池,其具有效率高、耗能低、过滤速度快等优势,在经过其深度处理之后,污水的COD浓度可有效的降至40mg/L,符合法律规定的排放标准。

3 研讨分析如下

3.1 由于上游装置主要点源为,炼油厂污水装置炼油、化工废水混合处理的特点,高温、高碱度,难以生化,给炼油厂污水处理造成结垢、乳化、皂化反应对浮选去除影响很大。

3.2 两套常压电脱盐带污水,油含量高,含泥量大,乳化严重对污水装置冲击较大,尤其是电脱盐反冲洗水。

3.3 芳烃装置带有难降解、难生化的环烷烃污染物,极易在碱性作用下产生乳化问题,气浮难以去除。

3.4 新上2台25m 3/h圣骑士两相离心机对蜂窝状含油量较高轻质浮渣处理效果不理想,离心机出水水质差,影响污水整个系统稳定运行。

4 针对上述问题,结合现场实际情况,采取措施

4.1 将上游装置乙烯化工废水直接改至炼油污水总排放口,因乙烯化工废水含油量小易生化,直接送至下游污水处理厂处理,减少乙烯化工废水与炼油污水混合后乳化、皂化反应对浮选去除的影响。

4.2 两套常压电脱盐带污水,油含量高,含泥量大,乳化严重对污水装置冲击较大,尤其是电脱盐反冲洗水。后序将增上一套电絮凝装置,来处理两套常压电脱盐带污水。

4.3 芳烃装置带有难降解、难生化的环烷烃污染物,极易在碱性作用下产生乳化问题,气浮难以去除。解决办法加强芳烃装置排放水质的控制,减少难降解、难生化的环烷烃污染物。

4.4 针对两套硫磺装置的净化水,高硫化物、高氨氮,一旦产生波动,两套硫磺装置改闭路循环,避免对污水曝气系统菌群活性降低及出水氨氮超标的冲击。现场向浮渣中掺对一定比例搅拌均匀的黄泥做载体,来增加浮渣的比重,促使2台25m 3/h圣骑士两相离心机稳定运行,确保离心机出水水质对系统的影响。另外定期检查通过各种手段监控,隔油池、均质池、调节罐、浮选池等的运行情况,底泥是否过多,及时排泥及清理,保证各系统稳定运行,也是至关重要的,更是确保总排放水质受控。通过上述的改进措施,逐步落实,现污水场运行稳定,总排放水质受控。

参考文献:

[1]李南,刘瑞斌,皇甫慧君等.控制系统在炼油污水BAF处理工艺中的应用[J].工业水处理,2007,27(6):75-77.

[2]桑军强,高峰,侯钰等.难生物降解炼油污水的“催化氧化+曝气生物滤池”处理技术研究[J].石油炼制与化工,2016,47(1):76-80.

[3]边江,魏毅,王纯利等.炼油污水深度处理的应用实例及处理效果[J].水利科技与经济,2012,18(3):33-36.

论文作者:张再东

论文发表刊物:《基层建设》2017年第31期

论文发表时间:2018/1/22

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