煤矿轨道上山提升系统挖潜改造论文_曹伟峰,黄兆荣,周健

新疆神华天电矿业有限公司 呼图壁 831200

摘要:随着矿山的发展和采矿能力的日益加大,许多正在服役的提升系统逐渐满足不了提升需求,成为制约企业发展的瓶颈问题。在某些情况下,更换设备不切合实际,只能靠挖掘自身潜力和技改革新,对提升能力进行优化挖潜改造。

关键词:煤矿;斜坡道提升系统;改造方案和实施;预期效果

一、改造背景及改造目标

煤矿轨道上山坡度为13.5°的斜坡道提升系统,安装一台JKB-3×2.2P型单绳缠绕式提升机(厂家:锦州矿山机器集团有限公司),配备一台YBBP5001-8型630kW防爆电动机。绞车采用盘型闸制动,敷设30kg/m的轨道,轨距900mm,选用31.5NAT6*19S+FC型钢丝绳,长度560米。选用TD1600/1250型游动天轮。轨道上山绞车电控配备矿用隔爆型提升电控装置(PLC控制)一套,系统装设了下列保护装置:防止过卷装置、防止过速装置、过负荷和欠电压保护装置、限速装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置、松绳保护装置等保护装置。目前单钩最大提升能力32吨,无法满足矿井采煤工作面液压支架整架提升的要求。

为了最大限度发挥提升设备的潜能,通过设计及安全论证,将钢丝绳更换为36NAT6*19S+FC型钢丝绳,对轨道道床进行加固,提升能力提升至45吨。

为实现改造目的,保证改造后提升运行的可靠性和安全性,首先对提升机进行理论设计和论证。

二、钢丝绳

单钩提升最大件重量:38吨。

车辆提升系数:A=sin13.5°+0.01cos13.5°=0.243

钢丝绳提升系统:B=sin13.5°+0.20cos13.5°=0.428

2.1绳端荷重

运输大件时:Q大件=(3500+38000)×A =10084.5kg

2.2提升钢丝绳斜长

钢丝绳悬长:Lc= 700m

2.3所需钢丝绳单位重量

Pk≥ =4.28 kg/m

选择36NAT6*19S+FC钢丝绳,其主要参数为:

直 径 dk=36 mm

单位重量 pk=4.78kg/m

抗拉强度 σ=1670 MPa

钢丝绳最小破断拉力 Qpˊ=714kN

小钢丝破断拉力总和 Qp=714×1.112=793kN

2.4钢丝绳验算安全系数

计算最大静张力

提大件时:Fj大件=(10084.5+4.78×700B)×9.81×10-3 =113kN<130 kN

验算提升钢丝绳安全系数提物

提物(按大件):

满足《煤矿安全规程》的要求。

2.5滚筒直径与钢丝绳直径之比

N=3000/36=83.3>60

满足《煤矿安全规程》的要求。

2.6若选用36NAT6*19S+FC钢丝绳,最大提升能力

Qmax=

=45337kg

选择36NAT6*19S+FC钢丝绳,满足提升要求。

三、电动机选型

现场使用YBBP5001-8型防爆电动机,N=630kW,电压1140V,n=745r/min,可满足提升要求。

四、改造方案和实施

首先将滚筒塑料衬板更换为36mm塑料衬板,天轮衬块更换为36mm衬块,与所选用钢丝绳匹配。

轨道道碴厚度,不小于100mm(个别底板突出处不小于50mm),道床整洁,道碴应埋没轨枕2/3,但道碴不埋没轨枕面,无积水、淤泥。道碴捣固坚实,无空板、吊板(轨底与轨枕间隙大于2mm者为吊板)。

五、提升系统改造的特点及问题

轨道上山采用JKB-3×2.2P型单绳缠绕式提升机(厂家:锦州矿山机器集团有限公司),最大静张力130kN,配备一台YBBP5001-8型630kW防爆电动机,选用31.5NAT6*19S+FC型钢丝绳满负荷运行时,静张力89kN,因此,该提升系统的能力未充分发挥出来,使系统的改造成为可能。

改造设计中,根据矿井需提升最大件重量,选择了钢丝绳。并对钢丝绳的安全系数和绞车的提升能力进行了校验。选择的钢丝绳和绞车提升能力均满足提升要求。

六、预期效果

根据液压支架整架安装和拆解安装的比较(见下表),整架安装大大提升安装速度。以一个工作面安装100副支架为例,可以节约10天时间。

预计3天时间完成提升系统衬板、衬块及钢丝绳的更换工作,轨道道床的加固可以利用检修时间完成。造成后满足了液压支架整架提升的要求,缩短了采煤工作面的安装周期,减少了作业人员,提高了劳动效率。

作者简介

曹伟峰,男,1986年生,汉族,河南许昌人,机电助理工程师,主要从事煤矿机电技术管理工作。

论文作者:曹伟峰,黄兆荣,周健

论文发表刊物:《防护工程》2017年第23期

论文发表时间:2018/1/4

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