发电机交、直流励磁母线改造存在问题及解决措施论文_张佳展

(中海油珠海天然气发电有限公司 519000)

摘要:发电机交、直流励磁母线改造不仅提升了电力行业的生产及作业效率,同时也凸显其在领域内的经济和社会效益,但是随着使用程度及广度的不断扩展,发电机交、直流励磁母线改造过程中存在较多的问题,基于此,本文以珠海天然气发电有限公司为例,分析其燃气联合循环热电联产机在改造过程中存在的相关问题,并针对性提出相关解决措施,期望能够给相关领域技术人员提供一定理论参考。

关键词:发电机交;直流励磁母线;改造;问题;措施

引言

针对日常工作中的相关内容,应明确其基础性的理论内容,才能够开展对应的工作,如发电机交、直流励磁母线的概念,主要指的是:燃机发电机在使用的环节中,对应励磁变低压侧,导致励磁间段的交流封闭母线形成;其次,汽车发电机的励磁变低压侧至励磁间段的交流封闭系统中,封闭母线形成;最后是燃机发电机励磁间到燃机发电机转子的直流封闭母线的形成。以上几部分内容都是汽机发电机中的励磁封闭母线的形成分类过程,在实际的生产作业环节,需要针对此内容进行发电机交、直流励磁母线的改造工作。

1项目改造概况

珠海天然气发电有限公司的机组组成由2套M701F4一拖一分轴燃气联合循环热电联产机组组成,#1、#3燃机发电机为东方电机有限公司生产的型号为QFR-320-2-16全氢冷发电机。发电机组为单元制接线,经双绕组主变压器接入220kV系统,发电机与变压器间设发电机出口断路器作为并网点。高压厂用变从主变压器低压侧接入,励磁变从发电机出口端接入。#2、#4汽机发电机由东方电机有限公司生产的QF-150-2-15.75型空冷汽轮发电机。汽轮发电机为三相二极同步发电机,由汽轮机直接拖动,发电机采用整体机座、地坑布置冷却器、座式轴承和自并励静止励磁系统。主要设备的参数如下表1和2。

表1 励磁变参数

表2 励磁装置参数

对应的机组设备中,燃机和汽机的对应发电、直流励磁封闭式的母线结构,主要采购厂商为北京电力设备总厂,对应共箱母线的型号为BGFM-1/6000- Z,其在其结构的测面中存在通风孔,内部结构材料使用的时环氧树脂绝缘板结构,并由此结构进行支撑,发电机刷结构是由东方电机配套生产商生产的,绝缘支撑体系为黄色的环氧树脂。

2 发电机交、直流励磁母线改造存在问题分析

(1)受地理环境影响。由于本企业项目位于珠海,珠三角地带,环境湿润,温度常年较高,且处于高盐气候环境中,由于机组停留且运行的时间和周期较长,因此在启动的环节和对应的过程中,交直流励磁封母线结构容易受潮,或者凝露,造成绝缘性逐步的降低。严重时励磁母线的绝缘值仅为10 kΩ,远远小于 DL/ T1164-2012《汽轮发电机运行导则》中不小于500 kΩ的要求,导致发电机不满足机组启动条件,严重影响机组启动。同时运行中,在珠海3-4月份回南天季节时,有时甚至发生过直流励磁母线绝缘迅速下降,导致励磁系统触发转子一点接地报警(30kΩ)。(2)影响机组开机并网效率,严重时威胁机组安全稳定运行,对公司的安全生产经营工作起到了巨大的困扰。自投产以来,每年因为发电机交、直流励磁母线绝缘低导致无法及时启机并网的次数不低于6次/年,每次延迟并网时间1~3小时/每次。

3发电机交、直流励磁母线改造存在问题原因分析

3.1加工过程中原励磁母线导体支撑板遭到破坏

由于原励磁母线导体支撑板在组装及开发使用的过程中,使用的是3240环氧板制作,因此对应的产品在生产加工的环节中,由于绝缘板面部结构发生损坏,导致环氧层压面结构外露,再加上外界环境及气候条件相对不适宜,如潮湿的空气环境、高污染环境地区等,使得表面结构的绝缘破坏程度大,进而导致绝缘板受潮,造成母线的绝缘水平逐步的下降,达不到使用的要求。由于季节的湿度大,所以绝缘板的表面会发生结露现象,导致其布满了水珠,进而引发短路故障现象。

3.2由于在共箱的封闭空间中,在励磁较小的空间下,励磁间容易受到中央空调调温的控制,进而在室内外温度相关变化的差异性较大的现象下,会影响到外界温度的变化,进而导致经过冷空气的交汇,对于整个的区域性的结露易形成。

3.3在发电系统的处理中,发电机的中性点母线结构,采用较多的时绝缘子支撑体系,相关型号的绝缘子材质与其增水性能相对较差,尤其是在珠海的3-4月份,由于是“回南天”季节,因此会导致空气中的湿度较大,在吸收到空气中的水分的过程中,容易导致绝缘子的材质绝缘性能下降。

4发电机交、直流励磁母线改造存在问题解决措施

4.1提高环氧支撑板防潮等级

如下图1所示,母排与环氧支撑板接触部位采用3M 2228防水绝缘胶带缠绕,缠绕圈数不得低于4圈,缠绕宽度宽度不低于20mm;环氧支撑板凹槽固定部位扩宽,能镶嵌和固定母排即可,凹槽扩宽后浸渍环氧树脂清漆并经烘烤合格后方可投入使用。

同时在#3、#4发电机励磁交直流封母内加装板式型号为:DJR-100W的电加热器(220V,100W),每一个50CM隔离段安装一个加热器,要求当投入加热器时共箱式母线内部温升达到5℃以上;

通过多次试验我们得出,我们得出了加热器投入时间与封闭母线室内温度上升的曲线,从曲线中我们可以确认当加热器时间投入3小时以上时,封闭母线室内温升基本保持在5~7℃左右。

图1 母排与环氧支撑板接触部位示意图

4.2采用穿墙套管,促使温度、通风等气候条件的转换

交、直流励磁母线在励磁间冷、热空气交汇处(励磁间穿墙处),采用穿墙套管,中间采用穿墙隔板进行固定和隔离冷热空气交换,如下图2所示:新型共箱母线穿墙结构,穿墙隔板为SMC材料,穿墙套管为SMC材料。同时对励磁房间部分的共箱母线采取保温措施全部包裹起来,其可借鉴管道保温作业程序。增设穿墙隔板,其目的:一是起到隔断作用,防止火灾波及其他设备,造成更大损失。

图2 穿墙套管安装模式

此外,应在发电机中性点母线支撑绝缘子喷涂FW-IV型复合绝缘长效防污闪涂料(纳米型PRTV);纳米型PRTV采用先进纳米改性技术,大大延长了涂料的使用寿命,运行时间可达20年。涂料的各项物理、化学、电气性能比FW-III型涂料有很大提高。设备的耐污闪电压被大幅度提高,在高盐密封环境下,污闪电压可被提高至300%及以上。而且,该涂料的附着力优越,不起皮、不龟裂、不脱落,可承受设备预试检修踩踏。有共箱式封母侧面散热孔处加装滤网、封母盖板密封处加装密封胶条处理。

对应经济效益的简单分析如下:在本项目原预算60万的基础上,针对改造方案,主要涉及到的改造产生的费用主要包含有:

(1)加热器费用50只*50.00=2500元;

(2)SMC穿墙套管及绝缘隔板5*1000+2*1000=7000元;

(3)加热器电源线(该长度与封闭母线长度一致)110*20=2200元;

(4)防潮滤网50平方米*15.00元/平方米=750元,总计需要12450元/单套机组,直接节约经济效益58.76万元,有效地达到了降本增效的作用。通过此项改造项目的逐步深入,每年可以节约间接的经济损失约285万元。

5结论及展望

就当前电改的形势来分析,对于发电企业来说,逐渐减少了对应准入条件的限制,“绿色售电”应用前景光明,参与的用户的用电量持续上升,对应直接的交易规模也会持续扩大;发电企业可以依据自身的运营实力,设计限价开放+全电量交易的模式,提升用电经济效益,转移成本。在实际的机组改造过程中,应明确机组启停成功率和机组的安全稳定运行效率,进而结合电力系统的市场交易,优化电力系统使用性能,并结合直流励磁母线的改造,提升机组并网的时效性,并结合可靠性的原理和内容,促进机组降本增效的相关内容,进而为提升安全运营及生产效率,实现机组改造的重要意义。

参考文献:

[1]王飞宇. 提高1000MW发电机组励磁母线可靠性的对策与实施[A]. 中国能源学会.

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[4]林莉. 基于直测功角及暂态能量函数法的同步发电机励磁保护与控制研究[D].重庆大学,2007.

[5]李淼. 电力系统机网协调优化若干问题研究[D].武汉大学,2012.

论文作者:张佳展

论文发表刊物:《电力设备》2019年第11期

论文发表时间:2019/10/14

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