一起高调门AST电磁阀油路异常引起的机组跳闸分析论文_王文兵

王文兵

(大唐阳城国际发电有限责任公司 山西晋城 048102)

摘要:通过一起350MW机组高调门AST跳闸电磁阀油路异常EH油压降低机组跳闸的异常事件,分析了异常发生的原因以及存在的问题,并提出了相应的防范措施。

关键词:高调门;AST电磁阀;EH油压;防范措施

1.设备与系统概况

某公司总装机容量6×350MW,采用单元制配置,锅炉为美国福斯特·惠勒公司设计制造的亚临界自然循环汽包锅炉,汽轮机为德国西门子公司设计制造的K30-40-16 N30-2X10型反动式单轴、双缸双排汽、亚临界、一次中间再热、凝汽式汽轮机,DCS系统、DEH系统和ETS系统均采用西门子公司T3000控制系统。

汽轮机阀门配置如图1所示,配汽采用全周进汽方式,所有调门和关断门均配置两个冗余线圈AST电磁阀,任一AST电磁阀失电阀门泄压关闭。其中所有主汽门的两个AST电磁阀均由ETS系统控制,所有调门一个AST电磁阀由ETS系统控制,一个AST电磁阀由DEH系统控制(快速实现调阀快关)。

图1:汽轮机阀门配置

2.事故经过

2017年01月18日,1号机组负荷225MW,四台磨煤机运行,协调控制方式,保护全部投入。05:30,值长令1号 机组以2.5MW/min 升负荷速率升负荷至300MW;05:53,机组负荷升至283MW 时系统突发“高排冷却蒸汽流量低A”报警,运行人员迅速检查画面,发现右侧12高调门全关,同时11 高调门快速开大,立即暂停升负荷将目标负荷设定为285MW,同时发现EH油压从15.49MPa正常值持续开始下降。05:55,运行人员发现11高调门、11/12 中调门开始逐渐关小,立即将机组负荷目标值设定为225MW,此时EH母管油压已持续下降至约8MPa。05:56,1号机组发 “汽机跳闸”、“发电机跳闸”、“锅炉灭火”报警,1号机组解列,汽机跳闸,锅炉灭火。

机组跳闸后,维护人员立即对 1号机组12高调门AST跳闸电磁阀、遮断滑阀进行试验和解体检查,试验动作均正常,接线也无松动,12高调门AST跳闸电磁阀、遮断滑阀内部密封件完整光滑未见异常。为避免机组启动后再次发生类似故障,对可能存在隐患的12高调阀AST跳闸电磁阀、遮断滑阀全部进行了更换。1号机组于1月18日19:05 点火,21:08 并网成功。

3.原因分析

(1)机组停运后,汽机专业对EH油系统和就地油动机及管路进行了详细检查(EH系统如图2所示),未发现异常;热工专业检查DCS系统、ETS系统、DEH系统在机组跳闸前后均无异常报警,同时排除EH油系统、就地油动机及油管路泄漏可能性。

图2:EH系统图

(2)在做好隔离安全措施后,对12高调门进行反复开关试验,油动机以及EH油系统均未发现异常,伺服阀工作电流及偏置均显示正常。12高调门在任一AST跳闸电磁阀失电动作时,其关闭时间均在300-400ms之内,本次异常中12高调门由46%开度缓慢至全关用时近5s,且AST跳闸电磁阀的指令变化均有历史记录和报警功能,可排除AST跳闸电磁阀失电导致12高调门关闭可能性。

(3)通过对12高调门的AST跳闸电磁阀接线进行故障验证,在阀门挂闸开启状态下,松开AST跳闸电磁阀内两个冗余线圈的任意1根接线,ETS系统能发出输出回路钝化故障报警,剩余1个线圈仍能保证AST跳闸电磁阀在挂闸状态,且ETS输出模件具备输出回路负载监视报警功能(模件故障、开路、短路、负载阻值异常、电流异常),因此基本排除12高调门AST跳闸电磁阀线圈故障导致的油压异常可能。

(4)由于汽轮机采用全周进气方式,DEH逻辑中11/12高调门开度指令完全相同,分析故障曲线11/12高调门指令趋势均正常,可排除伺服阀指令异常可能性(高调门指令反馈曲线见图3)。由于12高调门伺服阀配置冗余双线圈,单个线圈即可确保伺服阀正常工作,发生异常时DEH系统没有任何卡件报警和伺服阀断线或接地监测报警,结合后续多次试验结果,同时考虑该伺服阀为大修更换全新设备(使用未超过3个月),基本排除12高调门伺服阀异常导致阀门关闭可能性。

综合分析认为:机组运行中12高调门AST跳闸电磁阀遮断模块控制端节流孔被异物堵塞,造成遮断模块遮断滑阀产生异常开度,使12高调门油动机遮断模块内部泄漏,致使EH油母管油压持续降低,1号机组高中压油动机相继由于失压关闭,最终造成机组跳闸。

(7)防范措施

1)当汽轮机调汽门AST跳闸电磁阀油路异常泄油时,伺服阀由于阀门开度偏差将持续向油动机供油,将出现供油和回油短路,而EH油母管由于持续泄油压力下降极易触发EH油母管压力低跳机保护。为防止汽轮机调门在油路系统异常工况下可能造成的EH油路短路,对汽轮机调门逻辑可增加以下保护逻辑:当以下三个条件(定值参考机组阀门特性)同时满足延时5s将该阀门阀限由110%降到-5%。

a、调门指令和反馈偏差大于7%且阀位反馈小于5%;

b、调门两个AST跳闸电磁阀未动作;

c、EH母管油压小于13MPa延时2s

2)增加调门指令和反馈偏差大于3%且阀位小于10%、延时1s报警,增加EH油泵运行电流高报警。

3)为防止机组在进行阀门活动ATT试验过程中出现异常,在进行试验的调节汽门的伺服阀线圈电流大于某一定值、延时3S后,发出报警停止试验;在进行试验的调节汽门的开度指令比反馈大7%、延迟3S秒,发出报警停止试验,并将该调节汽门开度指令设定为0。

4)优化EH油泵联锁逻辑:增加EH油母管压力≤14.5MPa报警,当运行油泵出口压力≤13.5MPa、延时10S自动启动备用泵,当EH油母管压力≤13MPa自动联启备用油泵。

5)确保AST电磁阀、伺服阀、阀位反馈接线牢固可靠,确认调节阀工作点偏置值在正常范围内,定期测试调阀和关断阀关闭时间。

6)加强EH油质监督,严格进行阀门定期活动试验,加强运行人员EH油系统压力突降事故演练,提高异常工况下的快速判断和应急操作能力。

4.结束语

机组EH系统在运行中特别是定期阀门活动试验过程中,容易出现由于设备老化、油质不合格等各方面原因引起EH油压波动甚至泄压跳机,为了能实现快速发现问题、紧急隔离设备和防止故障扩大,通过增加必要的报警、优化联锁保护逻辑、加强设备管理并制定足够的防范措施,能有效降低机组设备故障带来的风险。

论文作者:王文兵

论文发表刊物:《河南电力》2018年10期

论文发表时间:2018/11/16

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