火电厂节能降耗的分析与措施论文_张利辉

火电厂节能降耗的分析与措施论文_张利辉

(新疆华仪锦龙热电有限公司 833200)

摘要:火电厂是一次能源用能大户,全年耗煤量非常巨大,提高火电厂的一次能源利用率,尽可能的降低发电成本,成为全国各大发电企业及科研院所研究的课题。各电站情况不同,可采用的节能降耗方法也各异,本文作者通过现场实际运行经验,总结分析出了火电厂在运行过程中可采取的切实可行的节能降耗措施。如提高真空、保证给水温度、加强燃烧调整、减少泄漏和工质损失、节省厂用电等。本文所提出的各项技术措施在现场应用后得到了很好的效果,同时也可被同类电站所借鉴。

1、引言

能源是社会发展的重要物质基础,我国的能源政策是“开发和节约并重,节约能源放在优先地位 ”且节能是发展国民经济的一项长期战略任务。能源开发以电力为中心,发电厂的经济效益和社会效益具有极重要的意义,火电厂是一次能源用能大户:技术统计[1]表明,到2005年底,火电厂全年耗原煤达19.7亿吨,提高火电厂热经济性(即减少能耗)就不仅是降低本身成本的需要,更是影响全国一次能源生产、运输和节约的大事。在火电厂投入到商业运行以后,其设计参数确定,因而加强运行当中的节能降耗问题就由为重要。本文仅通过对新疆华仪锦龙热电厂的运行现状进行分析,提供一些具体节能措施,也可为国内同类型电厂挖潜降耗提供借鉴。电厂运行节能降耗有许多方面,如加强燃烧调整、减少泄漏和工质损失、提高真空、节省厂用电等。

2、采取的措施

2.1在汽轮机组方面

2.1.1 提高真空

提高真空,增强机组做功能力,减少燃料是提高经济性的重要方面,可进行如下方面措施:

1、真空严密性试验:

①坚持每月一次真空严密性试验;

②试验有利于停机后汽机冷态时进行凝汽器灌水查漏;

③调整主机轴封供回汽运行正常;

④运行中经常检查负压系统,发现漏泄及时处理;

2、夏季根据负荷启第二台循环水泵;

3、保持凝汽器水位正常,凝汽器水位在正常运行中一般保持在500 mm左右,如果水位较低将会影响凝结水泵正常运行,严重时还可能造成汽蚀,凝汽器水位高,凝汽器空间减少,冷却面积亦减少,凝汽器真空下降。将处于饱和状态的凝结水继续冷却,造成过冷,致使机组冷源损失加大,大约每降低1℃过冷,机组热耗率降低0.5%,综上所述,维持凝汽器水位正常,是一项重要的运行调整任务。

2.1.2 维持正常的给水温度

首先,要确保高加投入率,这需要做以下方面:

1、高加滑启、滑停,防止高加漏泄;

2、保持高加水位稳定。

3、启机前应检查高加入口三通阀开关正常;

4、控制高加滑启、滑停、给水温升率符合规程规定;

5、发电机并网后及时投入高加,发电机解列前停止高加。

其次,调整高加水位正常。水位高低影响安全、经济。

再次,检查高加旁路无漏泄,以及抽汽逆止门或加热器进汽门开度正常以保证抽汽管压降正常,经过如上方面检查是否达到负荷对应的给水温度,以提高经济性。

2.1.3.充分利用高背压机组的优势,有效地利用蒸汽的高位能发电,低位能供热,提高了机组热效率,减少了冷源损失。通过高背压机组的凝汽器换热满足北方高寒地区大部分时段的供热温度需求,不用再串联加热器进行升温。

2.2 锅炉方面

2.2.1 加强燃烧调整

锅炉的完全燃烧除合理的燃烧调整外,应加强对风量的配比,合理的过剩空气系数,对燃烧过程至关重要,过量空气系数过大或过小都将造成锅炉效率降低。合理的过量空气系数应使损失之和最小,在正常运行中,在负荷增加过程应先将风量适当加大,然后增加燃料量,使风量调整优先于燃料量。而在减负荷过程中,应先减燃料量而后减风量,使风量滞后于燃料量的调整。这样可保证燃料的完全燃烧,降低燃料的不完全燃烧热损失。而在正常运行中,尤其在低负荷,对于风量的调整应引起重视,氧量超出规定值2%~3%,燃料量虽然减下来但风量并没有减下来,造成氧量指示偏高,使燃烧所需空气量偏大,其后果除能保证燃烧外,对炉膛温度有直接影响,增加了烟气量,从而使损失增加,降低锅炉热效率,对发电煤耗有直接影响,所以低负荷时应加强对风量、氧量的控制。

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2.2.2 减少再热器减温水量

再热器喷水每增加1%,国产125MW机组,将使热耗增加0.1%~0.2%。再热器温度每升高5℃,热耗减少0.111%,再热蒸汽温度每降低5℃,热耗将增加0.125%。再热器的调温,设计上是采取烟气挡扳进行调整,充分利用烟气的再循环烟气量大小来改变再热器温。而实际运行中因设计原因,很多情况下采用再热器减温水喷水的方法进行调整,在调整中应尽量保证再热器温度,减少喷水量。还可以考虑更改受热面等措施以提高机组经济性。

2.2.3 加强受热面吹灰

排烟热损失是锅炉各项损失中最大的一项,一般为4%~8%,锅炉机组的排烟温度越高,为了减少排烟损失,应经常保持锅炉各受热面的清洁,所以应按设计工况合理地进行吹灰次数的确定,并严格执行,以保证锅炉在最佳工况下运行,使锅炉效率提高,从而提高经济性。

2.2.4 掺烧价格更便宜的煤种。根据准东、准南来煤特点,调整掺烧比例。采用分仓配煤的方式,精准配煤,掺烧价格便宜的准东煤。

2.3 工质

在火电厂里还有大的损失是工质损失,而且往往伴随能量的损失。补给水是一项重要的指标,节省补给水可降低工质损失,提高经济性,使机组安全可靠的运行,同时可回收热能,是节能降耗的重要方面,为降低补给水量,可从以下方面入手:

1、坚持热网疏水回收;将疏水回收至除氧器。回收工质

2、进行热网系统改造,避免工质浪费,有效回收;

3、暖风器疏水回收,应该保证暖风器系统设备及调节正常,保证疏水回收率,以提高经济性。

4、认真处理排入定排扩容器各疏放水手动门,确保关闭严密;

5、合理控制排污,应根据化学要求合理控制排污。

6、避免闭冷水箱,定冷水箱溢流。

2.4 厂用电

为降低厂用电率,提高经济性,可采取以下措施:

1、机组启动前,从工作安排上尽量缩短锅炉上水到锅炉点火时间间隔,以减少循环水泵、电泵、凝结水泵运行时间;合理安排循环水泵、电泵、凝结水泵启动时间。

2、机组启动前锅炉上水温度高于汽包壁温;提前投入锅炉底部加热。

3、停机时尽可能降低锅炉汽包压力后机组解列,解列后可通过开主汽管道排大气等方法根据汽包壁上下壁温差降低汽包压力,目的是减少停机后电泵向锅炉补水时间;

4、停机后具备停循环水泵、电泵、凝结水泵等辅机条件时,尽早停运;要考虑好开、闭冷水的冷却水问题,应及时倒至运行机组。

5、低负荷时保留一台循环水泵运行;

6、根据情况调整凝结水泵运行方式;

7、对于低谷负荷低于80MW,考虑停磨;

8、积极与电网调度联系,机组负荷在经济负荷下运行。

9、全厂厂房照明白天没必要亮的地方采用光控。

3 结束语

我国能源资源丰富,但人均占有量却仅为世界平均数的1/2,同时,一次能源的利用率仍较低。节能即可缓和能源供需矛盾,又是改善环境,提高经济效益的有力措施。火电厂作为耗能大户,更应增强节能降耗。火电厂节能降耗,提高经济效益的措施还有许多,如粉煤灰综合利用等,各火电厂情况不尽相同。本文通过现场实际运行经验,总结分析了火电厂在运行过程中可采取的切实可行的节能降耗措施。这些措施在现场应用中得到了很好的效果,希望也可被国内同类型电厂所借鉴,节约更多能源。

参考文献:

[1] 李青,火电厂节能减排手册,中国电力出版社,2014

[2] 汽轮机运行技术问答,中国电力出版社,2000

作者简介:

张利辉 男,46,本科毕业 2012年进入新疆华仪锦龙热电有限公司。2015年至2017年8月,先后参与新疆华仪锦龙热电有限公司两台机组的设计、安装、调试、72+24小时试运、试生产、生产。期间参与了两台机组的小修。从事本专业多年,有丰富的运行经验。

论文作者:张利辉

论文发表刊物:《电力设备》2019年第1期

论文发表时间:2019/6/21

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