摘要:高层建筑 管桩沉降量 超标 原因分析及处理
关键调:预应力管桩;沉降量;超标
一、工程概况
该项目位于南宁市良庆区百灵路98号,项目占地面积100127m2,分为A地块和BCD地块两期进行开发建设。项目总建筑面积为609129㎡,以高层建筑和超高层建筑为主,底部局部架空,住宅楼为31层~44层,高度100~150m。框架剪力墙结构;基础采用高强预应力混凝土管桩,主楼桩径800mm,选用桩型为PHC800 AB 130单桩承载力特征值4500kN,桩端持力层以中风化粉砂岩层作为桩端持力层,桩端进入持力层不应小于1米,桩长约7∽30m,基桩总数约600根。
二、工程地质及水文地质情况
工程场地岩土层共揭露11个工程地质层。自上而下,填土①层属于第四系全新统人工堆积层(Q4ml),淤泥质土②属于第四系池塘淤积层(Q4h),圆砾③层属于第四系更新统冲积层(Qpal),粉质黏土④层和粉砂⑤层属于第四系更新统残坡积层(Qpel),下伏下第三系始新统(E1-2)基岩层根据其风化程度划分为全风化岩⑥层、强风化岩⑦层和中风化岩⑧层,泥盆系下统郁江组(D1y)基岩层根据其风化程度划分为全风化泥岩⑨层、强风化泥岩⑩层和中风化泥岩?层。据钻探揭露,在勘察深度范围内揭露三层地下水:松散岩类孔隙水、孔隙裂隙水和岩溶水 。勘察在钻孔控制深度内地基土层内发现有溶洞、土洞、软弱夹层;未发现地裂、滑坡、崩塌及地面塌陷等不良地质,未发现暗埋河道、沟滨等对工程不利埋藏物。
三、压桩机的选用
该工程主楼选用较大桩径φ800mm的预制圆管桩,单桩承载力取值4500KN,裙楼选用φ600mm桩。桩基地处岩溶地区,强风化泥质粉砂岩遇水软化明显,成桩后浸水易受扰动。根据这些特点,采用一台2000型嵌入式岩压桩机来施工该工程基桩。该压桩机具有性能高、效率高、吨位大、穿透能力强特点。施工时无噪声、无振动、无空气污染、无冲击力,桩施工应力小。无论是中桩还是边桩完全能满足该工程的施工要求,并且有一定的富余量,为工程的安全、质量、工效提供可靠的保障。但是,静压桩机机身较重,根据施工场地的实际情况,地面土的承载力不满足静力压桩机的触地压力。将导致压桩时或行走过程中陷机,难以保证压桩的垂直度,并会引起正在压入的桩或已压入的桩受到水平推力而断裂,因此必须采取地表铺设砖碴等处理措施,以保证施工顺利进行和施工质量。
本工程采用静压桩机(2000入岩桩机),具体参数如下:
由于静压桩机机身较重,所以地面承载力不应小于51.3 KPa(10t/m2),根据施工场地的实际情况,地基土的承载力不满足静力压桩机的接地压力。将导致压桩时或走动过程中陷机,难以保证压桩的垂直度,并会引起正在压入的桩或已压入的桩受到水平推力而断裂,因此必须采取地表铺设卵石的处理措施,以保证施工顺利进行和施工质量。
静压桩机行走时地面承载力计算如下:
四、桩基检测方案
桩基检测方案由第三方检测公司负责编制,报监理、设计审核通过后进行检测。检测内容及数量如下:
1、需进行低应变动测以检测桩身质量,其中不多于三桩的承台每承台抽检桩数不得少于1根,且检测桩数不少于总桩数的30%。
2、采用静载荷试验检测单桩竖向承载力特征值,每单位工程静载试验桩数不小于检验批总桩数的1%,且不小于3根,随机抽取。根据国标《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—2014、J256-2014),桩基静载试验极限荷载量为单桩承载力特征值的2.0倍,考虑到检测时加力为持久力,而沉桩时为瞬间力,沉桩施压力应大于2.0倍,取2.2倍作为单桩承载力特征值较为合理。
五、沉降量超标原因分析
经过充分的压桩准备工作,开始对项目9A#、9B#两个单元主楼φ800桩进行压桩作业,整个机械压桩过程基本顺利。但是,在进行桩基检测时,发现φ800桩有不同程度的沉降量超标情况,所以暂停了压桩作业,召开勘察、设计、监理、施工、业主五方会议进行原因分析。具体检测结果如下表:
从上述试验结果数据,可以判定本次检测的54#和66#桩单桩竖向抗压极限承载力满足设计要求,72#和99#桩单桩竖向抗压极限承载力不能满足设计要求,合格率仅50%。沉降量超标原因分析如下:
1、经分析静载试验沉降量超标原因是,管桩底端部基本达到强风化泥质粉砂岩,由于现场没有对已完工的桩端和桩底封闭,造成地表水经管桩中空部分浸润到桩端,导致桩端持力层浸水后被扰动,其承载力和压缩量变化,进而在静载试验中出现沉降量超标现象。
2、Φ800管桩极限承载力值约为:9170KN,设计值为4500KN,静压时终压力值为9900KN。桩基检测压力值为9000KN,设计值过高,容易导致检测不合格。
六、处理措施
在总结了9A#、9B#桩基施工经验后,针对持力层泥质粉砂岩遇水会导致承载力降低,可能导至桩基检测沉降量超标的情况,在后面剩余的9A#、9B#桩基和2#、3#、6A#、6B#、7#、8#楼及幼儿园桩基施工时,采取了以下技术和施工措施:
1、在溶洞区所有桩基均采用预制钢桩尖进行提前封底。
2、通常情况下,设计值采用管桩承载力值80%左右,即9170*0.8/2=3668KN左右,所以将主楼Φ800单桩竖向承载力特征值由4500KN降低为3600KN使用,相应地增加了桩基数量。
3、要求施工单位严格按照施工方案进行施工,及时对成桩进行封底和灌芯处理,确保桩基施工质量。
4、监理单位应加强现场质量的监管和记录,及时纠正和汇报施工过程中存在的问题。
七、质量管理措施
1、桩在沉入过程中,桩身突然倾斜错位,或当桩尖处土质条件没有特殊变化,
而贯入度突然增大,或施压油缸的油压显示突然下降引起机台抖动或有响声,出现这些情况可能是发生桩身断裂的现象,应采取如下预防措施防止桩身断裂:
(1)、施工前应对桩位下的障碍物清理干净,必要时对每个桩位用钎探了解。
对桩身进行检查,发现桩身弯曲超过规定(<L/1000且≤20mm)或桩尖不在桩纵轴线上的严禁使用。
(2)、在稳桩过程中如发现桩垂直偏差较大时应及时纠正,桩入土深度超过1m后发生严重倾斜时,不宜采用移机方法来校正,而应拔出重新对桩。接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处应严格按照操作要求处理。
(3)、桩在堆放、吊运过程中,应严格按相关规定执行,发现桩开裂、破损面积等超过相关验收规定时严禁使用。
2、采取技术措施保证桩身不受损坏:
(1)、管桩进场时质检员、材料员应对桩构件进行检查,检查桩顶有无凹凸现象,桩顶面是否垂直于轴线,桩尖有否偏斜,桩身观感质量是否存在缺陷等,对不符合规范要求的桩严禁使用。
(2)、扶桩工人用压条目测检查送桩器与桩的接触面处是否平整,如不平整应进行衬垫细砂处理才能施工。夹桩时应将桩身漏浆合缝置于夹板间隙防止夹破桩面。
(3)、施工前机械员要检查调试好桩机的夹持、压桩等液压机构和电气系统(尤其是工地供电压是否正常)和合理放置配重,保证桩机能垂直压桩,尤其在满荷浮机时不产生振动和侧向移动,减少偏心受压对桩的损害。
(4)、遇到大块坚硬的障碍物时,要事先探明人工清除,或用送桩器挤偏一侧,再进行压桩施工。
(5)、接桩时上下节桩保证在同一轴线,不产生曲折,接口清理干净,接桩严格按操作规程进行。
(6)、沉桩必须保证垂直,在压桩、稳桩过程中发现不垂直应及时纠正。
八、结论和效果
在调整方案后,成桩检测结果全部合格。部分桩检测结果如下:
从上述试验结果数据,可以判定本次检测的74#、92#、97#、226#、260#桩单桩竖向抗压极限承载力满足设计要求,合格率100%。
经过对上述方案进行调整和实施,9A#、9B#和其他楼栋的后续压桩工作都比较顺利,此方案可以多投入压桩机械,加快施工进度,同时大大提高了压桩合格率,满足了项目的进度要求,达到了预期的效果,值得同类地质条件和较大桩径的预应力管桩施工进行借鉴。
参考文献
[1]《吉丽嘉逸项目BC地块详细勘察报告》.
[2]《建筑桩基技术规范》.JGJ94-2008.
[3]《预应力混凝土管桩》.10SG409.
[4]《建筑基桩检测技术规范》.JGJ106-2003.
[5]《预应力混凝土管桩静压施工规程》.DB45/T36-2002.
[6]《建筑地基基础施工质量验收规范》.GB50202-2002.
论文作者:潘如亮
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第18期
论文发表时间:2018/11/2
标签:承载力论文; 桩基论文; 静压论文; 特征值论文; 桩机论文; 预应力论文; 管桩论文; 《建筑学研究前沿》2018年第18期论文;