燃气-蒸汽联合循环机组冷却水系统节能降耗探索论文_王家乐

(大唐苏州热电公司 江苏苏州 215214)

摘要:我公司燃气-蒸汽联合循环机组冷却水系统由循环水、开式冷却水系统和闭式冷却水系统组成。在机组运行期间,循环水泵、开式泵运行方式的改变对厂用电率影响较大;通过技术改造和长期运行实践,结合运行方式的合理调度,有效地降低机组厂用电率,节能降耗效果明显。

关键词:节能降耗、变频器、厂用电率

1、概述

我公司拥有两台GE公司产PG9171E型燃气-蒸汽联合循环机组,汽机采用LCZ60- 5.8/1.3/0.58型抽凝式汽轮机。燃机侧冷却水用户均采用闭式水冷却,汽机侧冷却水用户除汽机发电机(风冷)冷却水,机械真空泵冷却水采用开式水冷却外,其他用户均采用闭式水冷却。循环水提供凝汽器冷却水,同时一部分作为开式水水源,经开式水泵增压后形成开式水,用来冷却闭式水,同时提供汽机发电机,机械真空泵冷却水,开式水回水汇入循环水回水至自然通风冷却塔进行降温。

图1

自2013年机组投产至今通过对开式水系统改造、开式水泵变频改造、循环水泵运行方式的调整等手段逐渐将厂用电率从1.13%降低至1.08%,在江苏地区同类型机组中处于领先位置。

2、优化运行前问题分析

表1

机组运行过程中闭式水泵采用变频泵运行,工频泵备用的方式。运行人员通过调节变频泵频率,来保证闭式水所有用户可靠运行。变频器大多工作在35-45Hz之间,节能方式主要体现在变频泵的频率上,调节手段单一,可调幅度较小。

循环水泵的运行方式6-10月期间定速泵运行,双速泵高速备用;夏季供热低于45吨时需要两台泵同时运行;其它月份定速泵运行,双速泵低速备用;11-2月期间若供热大于90吨时,双速泵可在低速下运行,定速泵备用。节能方式主要依靠尽量减少双循泵运行时间,增加低速泵运行时间来实现。此外双速泵高低速切换操作复杂(需检修配合),不便于快速切换。循环水的调节手段也比较少,但节能潜力较大,效果比较显著。

开式水泵因设计原因只配备了1台,外加一路旁路手动门(无逆止门)。4-11月期间为满足闭式水温度要求开式泵连续运行,12-2月期间环境温度很低时手动切换至旁路运行,停运开式水泵。一方面安全可靠性较差,均为手动门,操作不便,节能方面没有调节手段,春秋两季效用低下(闭式水温度常在15-18℃)。

3、优化运行措施

闭式水的优化措施:闭式水泵仍采用变频泵运行,工频泵备用的方式。经过试验对比,通过控制闭式水供水压力0.3MPa,温度33℃以下,即可以保证各用户可靠运行。较之前同等工况下变频泵频率可以降低2-3Hz,电流降低8A。

循环水的优化措施:循环水泵的运行方式视环境温度、抽汽量、机组真空等因素,控制循环水温升在12℃以内,真空大于-94kPa,可保证机组安全经济运行。双速泵保持低速备用状态,减少切换操作;夏季供热低于45吨时两台泵同时运行(双速泵低速运行),对比之前双速泵高速运行时电流下降15A。

开式水的优化措施:新增一台开式水泵,进出口手动门改为电动门,便于操作,也提高系统可靠性;新加开式水泵参照闭式水水泵进行变频改造。夏季变频泵较工频泵电流下降35A,春秋两季下降55A。冬季环境温度连续低压15℃的情况下可停止开式泵运行,开启旁路门的方式维持开式水用户稳定运行。

4 优化措施实施效果

我们选取2017、2018年6-9月份的统计数据作为对比:

表2

此外,双速循环水泵保持低速,无需频繁切换;开式水泵旁路切换次数也明显减少。减少了运行人员的操作量,降低操作风险,有利于安全经济生产。

5.总结

面对电力系统改革的不断推进,各电力生产企业要在日益加剧的竞争中保有优势,势必要在保证安全的前提下,依靠节能降耗,技术改造来降低成本。我厂地处长三角地区,体会尤深,因此在生产中不断对标区域同类型企业,总结经验,持续改进。冷却水系统优化运行只是其中一项,其它如启停机优化,主机设备性能提升改造等也陆续进入实施阶段。节能降耗是持续性工作,今后还当持续提升节能水平,为企业、社会创造可见效益。

论文作者:王家乐

论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期

论文发表时间:2019/3/27

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