摘要:注汽锅炉柱塞泵前端现有篮式过滤器,滤网孔径大,加之腐蚀、冲刷等因素致使滤网孔径进一步变大,导致绝大部分杂质进入后端设备,造成附属设备及管线频繁堵塞。注汽锅炉由于堵塞清洗导致频繁停运,严重影响了锅炉的点炉时率,平均13.2小时/月·台。针对目前油田现场过滤器存在的弊端,例如,拆装清洗操作麻烦、清洗周期频繁、滤网易堵塞、进、出口管壁和筒体易腐蚀导致刺漏等问题。通过现场调研及供汽联合站提出的指导意见,提出解决方案,加装一种即可自清洗又能过滤的装置。该装置利用自动化模块控制清洗、排污装置以实现自清洗、排污操作,且正常过滤不间断。
关键词:新型过滤技术;自清洗;自动排污
一、问题的提出
风城油田作业区稠油开采的主要方式为蒸汽吞吐,由高压注汽锅炉提供汽源见图1,产生高温高压的蒸汽注入地层,来降低稠油粘度,提高采收率。风城注汽锅炉给水采用污水和清水掺混的方式,污水来源为井下采出液经净化软化处理后的净化污水。
锅炉回用净化污水中含有管壁剥离物杂质,大颗粒杂质造成柱塞泵过滤器频繁堵塞;小颗粒杂质进入锅炉后端设备,造成附属设备及管线频繁堵塞。
(1)柱塞泵篮式过滤器频繁堵塞,需停炉清洗,严重影响锅炉运行时率;
(2)湿蒸汽锅炉辐射段取样器堵塞,无法测干度;
(3)液位调节阀的阀笼孔堵塞,阀盖螺栓结垢,影响维修更换;
(4)分离器出口和排污口被杂质堵塞,影响分离和排污;
(5)引压管线的针型阀、截止阀被水中的颗粒物杂质堵塞,影响液位测量,造成虚假液位,影响过热运行。
进一步了解锅炉清洗周期以及清洗现状,2018年1月随机抽查了12台锅炉,注汽锅炉柱塞泵前端过滤器滤网孔径为5mm,大颗粒杂质造成过滤器频繁堵塞,小颗粒杂质进入后端设备,导致后端设备频繁堵塞。因清洗影响的点炉时率平均13.2小时/月·台,清洗周期5-10天,疏通篮式过滤器停炉1.5-2h,疏通引压管、液位调节阀等停炉5-8h,人工费600元/天,电焊车费用1038元/天,清理工作量大,平均每台锅炉每月发生清理费用7000元左右。
二、设计思路
受扫雪车原理和清洗茶杯经验启发,过滤时杂质被拦截在滤网外侧,通过在滤网内加旋转机构将杂质清理和刮擦掉,而来水压力足以将刮擦下来的杂质通过排污口排出,设计旋转式自清洗过滤装置。
对优选的旋转式自清洗装置提出了总体方案,新装置包括壳体、内置滤网、旋转滤网、排污装置、电控系统等5部分
为实现自动清洗,自动排污,编制电控系统方案,如图1。
图1 自清洗过滤器工作流程
电控系统包括PLC主程序、电控箱、减速电机等组成。
1)PLC主程序选择分析
可编程控制器接受过滤器送出的压差信号,通过对阀门开关的控制来驱动减速电机刷子完成过滤器的自清洗。同时还具有自清洗次数、差压值的显示及超时报警功能。
全自动控制采用三种方式:
表1 控制任务方案表
根据以上控制任务的分析,确定选择过滤器的控制方案。
1)点动方式—复位—系统启动—阀门B打开—阀门C打开—点动—阀门D打开—计数—阀门D关闭—循环········停机一复位。
2)定时方式—复位—系统启动—阀门B打开—阀门C打开—延时阀门D打开—计数—阀门D关闭—循环······停机—复位。
3)压差方式—复位—系统启动—阀门B打开—阀门C打开—压差超值信号—阀门D打开—计数—阀门D关闭—循环·········停机—复位。
在确定了控制任务以及控制流程的主程序以后,就可以分析过滤器的输入/输出所需的设备以及由输出设备驱动的控制对象。
三、现场安装及运行
1)现场安装
2018年7月15日,在供汽一号站8-7-1#、49-43-1#锅炉柱塞泵前端安装试验。
2)调试运行
从试验可看出来水杂质量不稳定,参考《自清洗过滤器最佳排污时间试验研究》,确定最佳间隔过滤时间4-6h,排污时间20-25s/次。
3)效果验证
在供汽一号站49-43-1#锅炉上实施时,从过滤器的水头损失计算,孔径为500μm,每列350个孔,满足工况需求,切换流程调试运行,手动排污正常,自清洗功能正常,达到了高效过滤。
图2 8-7-1#锅炉安装试验
四、现场应用
1、现场运行并取样对比,自清洗过滤器可过滤绝大部分固体杂质,按330天/年运行,杂质量约120~165Kg,减少了锅炉后端设备“堵塞现象”,降低非故障停炉率,确保锅炉持续注汽。
2、加装该过滤器后,正常运行200多天,未见堵塞,期间开罐检查内部干净。减少了过滤器的清理次数,降低人工劳动强度,延长柱塞泵维保周期,降低了维修作业成本。
3、该过滤器装置已在风城油田作业区推广应用14台,计划2019年进一步推广应用50台。
论文作者:肉孜麦麦提.巴克1,张玉华2,靳光新1
论文发表刊物:《防护工程》2019年9期
论文发表时间:2019/8/13
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