摘要:本文针对电力体制改革不断深入,节能调度,竞价上网,上大压小,结合盐城发电有限公司的实际情况,阐明了优化运行与节能调度的重要性,提出了优化运行与节能调度的若干措施。
关键词:负荷;峰谷比;启停;优化
在当前发电厂竞价上网的形势下,提高机组发电利润、降低发电成本成为电厂得以生存的根本。为达到节能增效的目的,有必要进一步优化机组负荷调度。
一、机组负荷接带优化措施
盐城发电厂八期#10、#11机组正常运行。针对目前机组运行方式,进行#10、#11机组负荷优化分配研究,根据各运行机组的煤耗特性,合理分配所带机组负荷。该措施以全厂总供电煤耗最小化、经济效益最大化为目标,按照“安全为基础,效益为中心”的原则,利用能量价值原理,进行耗差和成本分析,努力减少发电成本,实施优化调度。
根据热力性能试验报告、《发电厂机组主要小指标耗差分析计算图表》及《C135/N150-13.24/535/535/0.981型汽轮机热力特性》等相关资料,测算#10、11机组纯凝工况下不同负荷点供电煤耗情况如下表:
针对机组煤耗特性曲线进行分析和负荷优化分配,结果如下:
1、#10机最经济负荷点在130MW左右,#11机最经济负荷点在120MW左右,故不考虑煤价的情况下,机组负荷应带120MW-130MW之间。
2、确定单机运行方式时,应优先考虑安排#11机单机运行。
3、#10、#11机并列运行,以全厂供电煤耗最小化的原则,#10、#11机加减负荷的有关说明如下:当#10、#11机组负荷均为90MW时,加负荷时应优先将#11机组负荷加至100MW,随后再将#10机组负荷加至100MW;当#10、#11机组负荷均达到100MW后,再加负荷时优先将#11机组负荷加至120MW,随后再将#10机组负荷加至120MW;当#10、#11机组负荷均达到120MW后,再加负荷时优先加#10机组负荷,直至#10机组负荷加足。之后需加负荷应先将#10机负荷减至130MW,将#11机负荷加至140MW;减负荷时则按与加负荷相反的顺序进行负荷分配。
二、提高机组峰谷比技术措施
由于电网上网电量采用的是不同时段不同上网电价,即高峰时段执行基准电价上浮16%,腰荷时段执行基准电价,低谷时段执行基准电价下浮19%。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在日发电量相同的情况下,追求峰谷比产生的收益比机组负荷率减少、供电煤耗升高所增加的成本要高得多。因此,如何提高本厂上网电量峰谷比也是负荷优化分配的重要措施。
1、在低谷时段进行辅机运方优化调度。由于低谷时段上网电量价格较低,在此时段应采取增开一些辅机设备,减少高峰时段的厂用电量。㈠锅炉专业:夜班根据负荷、粉位情况,选择时机启动备用制粉系统,直至交班甲、乙两仓都达到5米以上。早班根据负荷、粉位情况,选择时机停止一套制粉系统,保持两套(两炉各一套)制粉系统运行直至交班。中班21时后,视粉位情况启动备用制粉系统补粉位。㈡脱硫专业应中班交班前启动脱硫制粉系统,尽量利用夜班低谷时段进行制粉,保证高峰及腰荷不启动,减少高峰和腰荷时段厂用电量。㈢汽机专业在夜班时段进行凝汽器胶球清洗。㈣化水专业夜班交班前除盐水箱高水位交班,降低高峰时段制水电耗。
2、遇有机组启停时,应合理安排机组启停时间,保证机组高峰时段能带足负荷。
3、维护、消缺工作安排,尽量安排到低谷时段消缺。
4、当班值长在班期间,低谷时段,尽量联系省调,调低AGC负荷指令。高峰时段,尽量联系省调,机组负荷带足或调高AGC负荷指令。
三、优化机组启停步骤,减少机组启停损耗
针对电网调整运行方式增多,我厂机组启停次数亦随之增多,因此优化机组启停步骤能减少损耗,降低机组启停成本。单机组冷态启动成本约为:12万元。
对应采用优化措施有:
1、汽机方面:利用除氧器自身压力进行静压进水,节省了启动给水泵进水的厂用电;机组在低负荷时,为降低给水泵电耗,应按滑压运行曲线及时将机组改为滑压运行。
2、锅炉方面:当炉水水质合格后,投入炉底加热系统;点火前两小时由邻炉运行机组向待启动机组用输粉绞龙送粉,保证待启动机组点火时底层粉仓粉位达到1.5米以上,减少点火油用量。
四、结 论
通过负荷接带、峰谷比、机组启停三方面具体措施,保证了机组负荷、启停、峰谷比最优化运行,更少的能源损耗来获得更大的经济和社会效益。
参考文献:
[1]范从振.锅炉原理(M).水利出版社,1986
[2]盐城发电有限公司480t/h锅炉运行规程,2007
[3]DL/T904-2004《火力发电厂技术经济指标计算方法》
论文作者:顾生权
论文发表刊物:《电力设备》2019年第4期
论文发表时间:2019/7/8
标签:机组论文; 负荷论文; 时段论文; 煤耗论文; 制粉论文; 盐城论文; 低谷论文; 《电力设备》2019年第4期论文;