D375推土机支重轮漏油分析与改善论文_ 王志成,郝淑敏,王宏权,王成军

王志成 郝淑敏 王宏权 王成军

摘要:分析了推土机D375支重轮漏油可能产生的原因,与国外先进进口件和故障件进行拆解比较具体分析。结果表明支重轮漏油主要原因为轴设计结构及制造的产品不当,造成轴与轴瓦在工作过程中异常磨损,针对支重轮零部件结构进行了改进。

关键词:推土机;支重轮;轴

前言

目前国内外D375等大马力推土机所使用的支重轮都为进口件,国内未生产该型号轮系产品。现大型矿山、煤矿等工况需求大马力推土机,并且大型推土机效率高,经济效益好,作业范围比较广,为大多大型煤矿所采用。推土机的工作条件十分恶劣,而且经常行走,受力状态复杂,由于我们对于配套大马力重载推土机,不论从产品型号上,还是从产品的结构,材料热处理等方面认知度不够。我公司配套平朔煤矿一台D375推土机的支重轮出现漏油情况,我们对漏油可能产生的原因进行了分析,并对故障件的结构与先进进口件进行了对比分析,得出支重轮漏油原因,改进了支重轮相关零部件结构。

1.支重轮漏油的现状调查

1.1 支重轮漏油的现状调查

平朔人员反馈,小松D375推土机在工作约20小时时发现支重轮漏油。根据推土机D375支重轮漏油照片,漏油具体位置如图1所示。从照片可清楚地看出漏油的位置在浮动密封处,其中轴有轻微晃动,初步判断轴与轴瓦已经异常磨损导致漏油。

图1 支重轮漏油详细图

2.支重轮漏油原因分析

2.1 轴的结构

轴是支重轮重要受力部件,支重轮结构如图2所示,其中构件1即为轴,主要承受主机重量的重要零件,在支重轮工作过程中,件1轴与件4轴瓦为间隙配合,相互运动,靠注入的润滑油在轴与轴瓦之间形成油膜润滑,保证轴与轴瓦正常磨损,但由于轴的结构和制造问题(如图3),使得油槽部位的棱角部位在轴与轴瓦工作时不易产生油膜,导致轴与轴瓦干摩擦,造成异常磨损,这是导致早期漏油的主要原因。

图2 支重轮结构

1-轴 2-支重轮体 3-端盖 4-轴瓦

图3 轴结构示意图

2.2 轴的热处理

我们检索了一些国外技术资料,轴的热处理范围比山推产品要更多一些,这样轴的刚度会更好,而山推产品刚度相对较弱,轴在工作过程中易产生弯曲变形,轴与轴瓦之间不易产生良好的油膜起到润滑作用,促使磨损加剧。

图5 山推要求

3.故障件拆解调查

我们对3个故障件进行了拆解分析。经过现场检查,支重轮内部有大量异物异物内有大量细长小铜屑。O型圈已经粉化,一些附在浮封槽上,O型圈变形并失去弹性。浮封环密封线完整,但由于过热,已变色。轴因受热而变色,油槽内有大量铜屑,油槽边缘严重的磨痕。轮体内轴瓦周向磨损严重。

故障件调查结论:支重轮轴油槽和轴瓦异常磨损,产生大量热量,且产生的大量细长铜屑堵塞支重轮内部油道;造成支重轮温度过高,过高的温度导致支重轮的浮封O型圈变形且弹性变弱,导致O型圈和浮封槽密封不严而漏油。

4.支重轮漏油原因判定

通过现场调研及故障件的拆解,当支重轮安装在推土机上时,此油槽处在支重轮的下前放。当支重轮受力时,支重轮体内的轴瓦和油槽贴合,但此处由于轴的结构原因,工作过程中油槽棱角的阻断使其无法形成油膜,导致轴瓦和油槽的棱角边缘磨损,轴瓦严重磨损,轴和轮体间隙增大,密封部位位置发生改变,最终漏油。

5.分析及改善

进一步分析支重轮漏油,对国外先进进口件进行拆解,与山推零部件结构对比。

经过对比进一步证实了支重轮漏油的原因判定,并对现产品进行了改善。

图6 原结构 图7 改善后结构

原结构轴尺寸加工困难,而且热处理常出现缺陷,对于油槽棱角处不易加工,集中应力大,将挖槽式结构改为阶梯式结构,解决了棱角不好加工修磨等问题,并增加储油空间,支重轮工作过程中更容易润滑,使其正常磨损。

结论

通过对支重轮漏油的现场调查、故障件拆解及国外先进进口件的对比分析,找出了支重轮漏油的原因,根据结果进行了改善,取得了预期的效果。

论文作者: 王志成,郝淑敏,王宏权,王成军

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第10期

论文发表时间:2018/7/31

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D375推土机支重轮漏油分析与改善论文_ 王志成,郝淑敏,王宏权,王成军
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