摘要:煤泥水池液位控制多使用浮子控制,在实际应用中因为煤泥经常沉积,使得浮子经常直接置于煤泥之上,不能准确控制排污泵的启停。排污不及时,造成栈桥尾部漫水,带来输煤皮带进水的隐患,影响设备安全运行。通过液位测量装置的外置,同时配合接近开关的使用,可以很好的解决液位的控制,保障设备安全。
关键词:煤泥水池 液位 测量 接近开关
在燃煤电厂中,输煤皮带栈桥设有排污煤泥水池,分别置于转运站的中部或尾部。其作用为收集皮带栈桥冲洗水,用排污泵将池中煤泥水抽至污水处理系统。煤泥水池控制系统液位控制策略多为高低开关量控制,当液位上涨至高低液位开关全部动作,排污泵启动;当液位下降至高低液位开关全部复位,排污泵停止。
1 常规浮球控制测量方法分析
两个浮球置于一固定杆,分别固定于不同高度以判断高低液位。当水位上涨至高低液位浮球全部浮起,浮球内部节点接通时,排污泵启动。当液位下降至高低液位浮球全部垂落,浮球内部节点断开,排污泵停止。这种控制方式粗放简单,故障率高,经常无法自动启停。控制效果受制条件较多,比如煤泥积累的高低、煤质的硬度等。安全上不易掌控,线路较长,现场环境比较恶劣,不易规范布置控制线。清理煤泥时可能铲破线路,造成不可预料的安全隐患。
存在的故障点总结如下:
1.1浮球易损坏。浮球频繁浮落时电缆与浮球结合处,容易破损进水,浮球自身对接处也可能损坏进水。造成自动控制系统拒动或频繁误动,而且有可能引发跳闸等。
1.2线缆损坏。因放置于排污池内,当煤泥过高时浮球及线缆可能被掩埋。清理煤泥时可能会误伤线缆,因控制电源为220V交流,可能会造成人员触电。同时因为浮球位置原因,线路有一部分不能走管而散绑于外部,不安全且影响美观。
1.3更换频繁。因环境原因和数量较多造成浮球更换频率较大。从技术上是很简单的工作,在实际执行中因为环境原因,更换费时费力,将有限的人力浪费在了重复工作之中。
1.4检查设备时不直观且有滑倒掉落等危险。因排污池边都有栏杆封闭,浮球固定杆在栏杆内部,更换检查时需频繁进出栏杆拖拽固定杆,由于环境昏暗使工作难度加大,危险系数增加。
1.5浮球固定杆位置因各种原因经常被移动。浮球位置不合适时需反复调整,煤泥沉积高低不同时也会造成低液位开关的误动或拒动。每次更换都需要重新紧固,重新试验,无法直接定位。
2 分体控制方案
鉴于以上原因,将液位由浮球控制改为外置接近开关控制。
2.1 方案如图:
外置接近开关控制示意图
2.2、原理:当浮子随液位上升时,感应杆(空心钢管或铁管)随之上升。当感应杆升至低液位时低液位接近开关闭合,升至高液位时高低液位接近开关都闭合,满足启动水泵条件。液位下降时,感应杆随自重下降,感应杆低至高低液位接近开关全部断开时水泵停止。感应杆下部为统一材质,三个固定环用来固定感应杆升降的左右晃动在一定范围内,保证与接近开关的感应距离符合要求,使测量结果稳定准确。
2.3 本方案优点:
2.3.1直观,浮子带动感应杆随液位升降,到低液位时低液位接近开关灯亮,到高液位时高液位接近开关灯亮。在检修或巡检时可以方便检查现场元器件的工作状态,用含铁工具随时模拟感应,可判断控制回路动作情况,便于巡检和故障判断。
2.3.2 更换方便安全,所有部件都在水池外部拆卸,避免在水池中被煤泥掩埋后无法抽出更换的问题;可以在外部整体拿出更换,避免人员掉落水池的风险,检修工作全部在地面,保证人员安全。
2.3.3液位调整方便。现用浮子开关需反复观察浮子动作角度,同时考虑水泵深度和煤泥高度。改为本方案后可以通过调整感应杆的高度,直观判断浮子高度来调整液位控制深度,调整接近开关的距离来控制液位的启停高度,液位控制精确度更高。
2.3.4因为有防坠栓的设计,保证了浮子的最低位置,从而防止落入煤泥而产生误动或拒动。
3结束语:
通过对煤泥水池常规浮球控制方式不足之处的分析,兼顾维护的安全性和便捷性,设计了分体式液位控制方案,所需材料:支架、固定环、浮子、感应杆包括非铁质延长杆、接近开关等均可方便获取。经过实际测试,方案简单可行。
参考文献:
王红霞,简析电感式接近开关的原理及测试.光机电。2016.11
作者简介:
张斌超,电厂仪控专业,负责维护仪控设备和解决控制系统出现的各种问题。
论文作者:张斌超,闻玉凤,李艳林
论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期
论文发表时间:2020/4/22
标签:液位论文; 浮子论文; 浮球论文; 感应论文; 接近开关论文; 泥水论文; 晋城论文; 《电力设备》2020年第1期论文;