摘要:甲烷化技术是煤制天然气的关键环节,一氧化碳和氢气在一定温度、压力和催化剂下合成甲烷的反应叫甲烷化反应。本文提出一 种煤制天然气无循环甲烷化新工艺及新型甲烷化反应器的结构设计。本设计采用无循环压缩机逐段合成工艺,相比 DAIVY 和 TOPSOE 等公司采用的高温循环压缩机的循环稀释工艺,除有效解决了运用高温循环压缩机的难题外,还可以节省投资。本设计有效调节合成气进料的总氢、碳比。作为调节管线,富 CO 合成气分别从一、二和三级反应器补入系统,通过调节其流量,可精确调节合成系统的总氢、碳比,进而使反应温度得到有效控制,防止“飞温”现象产生。本项目本着节能的原则,利用反应热可以副产4.0 ~ 10MPa 的过热蒸汽和0. 7MPa 的蒸汽,达到能量梯级回收和利用,提高了热回收品位。本设计开发新的甲烷化工艺,设计新型甲烷化反应器,采用国产甲烷化催化剂,节省投资。
关键词:无循环;甲烷化;天然气;节能;反应器;
随着国内对能源需求量的不断增加,而我国“富煤贫油少气”的能源结构特点,决定了煤炭将会在未来很长一段时期内 继续作为能源主体被开发和利用。国家对煤制气的支持,推动 了煤制气的发展,煤制天然气是以煤炭为原料,经煤气化、变 换、净化、甲烷化等工序,即可生产出热值符合规定的代用天 然气。
1 无循环甲烷化工艺
1.1美国 RMP 公司的无循环工艺
PMP 甲烷化工艺采用 6 段绝热固定床反应器,变换和甲烷化联合进行,不用循环设备。前三个反应器采用合成气直接冷 激的方式以降低反应器进口温度。净化后的合成气(未脱 CO2)的约 40% 和水蒸气一起进入一级反应器,30% 的合成气作为冷激气和一级出口气体进入二级反应器,剩下 30% 合成气同样和二级出口气体混合进入三级反应器,最后三级反应器继续甲烷化。反应可在高温下进行,甲烷化流程简单,易于控制。
1.2 ICI 公司的无循环甲烷化工艺
ICI 的无循环联合变换甲烷化工艺与 RMP 工艺很相似,只是不需要冷激气。联合变换甲烷化工艺不需要循环装置,反应温度易于控 制。但工业应用还存在问题,主要是:①脱硫与脱碳分开,不能采用低温甲醇洗工艺,操作费用较高;②催化剂技术要求高,开发难度较大。
1.3福斯特惠勒和德国南方化学公司合作的 VESTA 工艺
VESTA 工艺原理上是对联合变换甲烷化工艺的改进,在前面增加一个变换反应器,在脱除 CO2 后又增加了一个末端甲烷化反应器,使甲烷化完成的更为彻底。该工艺工业应用存在的主要问题是:
(1)脱硫与脱碳分开,不能采用低温甲醇洗工艺,操作费用增加;
(2)催化剂技术要求较高;
(3)脱碳精度要求很高,否则最后的甲烷化完成不彻底,产品气中甲烷含量的波动大。
本设计采用国产新型甲烷化催化剂,可承受最高温度800℃,该催化剂通过了实验室 8000h 的运行验证,安全可靠。工艺方面,通过控制进入反应器的原料配比来控制反应放热量,避免超温,中试装置是保持原料 H2 过量,控制 CO 的加入量来控制反应温度的;富 CO 的原料气是通过一级、二级、三级反应器逐步加入的,在四级反应器入口预留了一个原料配比调 节接口,若前三级原料(H2 - CO2)/(CO + CO2)配比偏离了反应理想比例,可通过四级进行微量调节。反应移热通过成熟的 废锅工艺进行移热,但考虑到反应器出口温度较高,达到了700℃,高温气体直接引出,给后续工艺设备和管道的设计和操作维护带来困难,通过工艺和设备整合,实现了在反应器内取 热,耐高温设备仅反应器,其他均为常规设备,使流程简化,操作维护简单,投资低,阻力降小,节能。同时反应器采用轴径向 型式,使设备操作维护更加安全可靠,避免了传统反应器因耐 火材料脱落或损坏而损坏反应器发生危险的情况,加工制造容 易,采用常规材质,降低了造价。
本设计通过控制反应放热和反应器内移热两项措施,使甲 烷化工艺得以优化,更为安全可靠,相比目前国外商业化的单 一通过大量气体循环来控制超温和移热相比,在项目投资和节 能方面,均是一大进步。
2技术创新之处
(1)无循环煤制天然气装置无需循环机,降低了投资和运行费用。
(2)无循环甲烷化生产工艺和甲烷化催化剂的研发,旨在彻底打破国外技术的垄断,为国内诸多大型煤制天然气项目的 技术国产化铺平道路。
(3)甲烷化反应器型式的进一步创新升级,在充分借鉴研究国内外先进成熟的各种反应器型式的基础上,打破现在甲烷 化工艺反应器的简单型式,做到气体分布更好,安全可靠性更 高,投资更低。
3天然气产品指标
根据甲烷化技术特点,经过对其他甲烷化工艺流程的研究,提出了一种无循环甲烷化新工艺。本工艺生产的 SNG 产品可作为代用天然气,质量执行天然气国家质量标准(GB17820 - 1999),其指标见表 1。
表1 天然气国家标准(GB17820 - 1999)
4甲烷化集成反应器的结构设计
高温甲烷化反应在工程中的应用,核心技术之一就是要解 决高 CO 含量和快速反应带来的大量反应热的移出和回收利用问题。新型甲烷化反应器采用轴径向反应器,外壳采用普通碳钢,承受高压但不受高温,内件气体分布更均匀,承受高温但不 受高压;且将反应与换热集成于一个内件内,使工艺流程更为简单合理,反应器进出口均只有 200 ~ 300℃,无高温管道与设备,进一步降低投资和优化操作。
该装置具有由不承压且可抽出式内筒和承压外壳组成;装置外壳顶部出水管口、多点测温热偶安装口,外壳下部有原料气 进口、反应气出口、换热器进水口; 内筒上部设有催化剂床层、内筒下部设有滑动水冷式换热设备;反应器催化剂床层内设有中心集气管;本装置为克服热膨胀,没有采用传统换热器设计形式,而是设计了一种带垂直导向滑轨的特殊换热器结构。
5过程模拟与试验结果
无循环甲烷化新工艺已经完成了实验室模拟试验,主要试验内容包括:模拟不同煤种、不同造气工艺所获得的粗煤气条件,计算出经过变换、脱硫脱碳后的合成气组成,配制合成气,然后进行多级甲烷化的模拟试验反应。模拟试验是甲烷含量 7. 5% 左右的合成气甲烷化反应,试验结果与计算结果吻合较好 经过五级甲烷化反应后 产品气中甲烷含量为 98. 2%(干基)。其他组成的模拟试验也都获得了成功,实验室模拟试验结 果表明,该工艺原理是可行和可靠的。
同时进行了长周期的稳定性试验,连续运行 8000 ~ 8500 h,催化剂性能稳定,卸出催化剂的微观结构、晶粒度、碳含量等变化微小,预期使用寿命在 2 年以上。在实验室模拟试验的基础上建设中试装置,进一步收集工 程数据和优化测试,进而进行大型装置的工程化。
就目前形势来看,影响我国煤制天然气发展的主要技术障碍包括:甲烷化催化剂、甲烷化工艺及高温循环设备等三个部分。国内在建项目所需要的甲烷化工艺及催化剂主要从国外引进,价格昂贵;甲烷化所需高温(~ 300℃)循环机要从德国、美国或日本等国家进口,该设备制造难度大,加工周期长,运行过程中还存在安全隐患。经过多年的积累、研究,现提出无循环甲烷化高效合成工 艺。
结束语
综上所述,无循环甲烷化高效合成工艺是目前甲烷化工艺 的重大改进和提升,可降低能耗、提高天然气产品质量、保障高 温设备的安全性。目前,无循环甲烷化高效合成工艺中试装置已经试验成功,打通全流程,并完成专家标定,并认为该技术是国际先进 的,无循环甲烷化工艺水平达到和超过了目前国内外工业化的 甲烷化工艺水平。
参考文献:
[1]王志远,赵正绪,刘延斌,等. 一种高温反应器及应用该高温反应器的化工系统,中国:201310339691. 3[P]. 2013 - 08 - 06.
[2]周焕文,邓少亮,乔 川,等. 一种耐高温合成天然气甲烷催化剂及其制备方法,中国:201210389570. 5[P]. 2012 - 05 - 05.
作者简介:
郭俊君,男,身份证号码;6205031987****6015.
论文作者:郭俊君
论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期
论文发表时间:2019/1/25
标签:甲烷论文; 反应器论文; 合成气论文; 催化剂论文; 工艺论文; 天然气论文; 化工论文; 《基层建设》2018年第36期论文;