西门子S7-300和安川H1000变频的PROFIBUS-DP通讯论文_赖源炳

(广州起重机械有限公司 广东省广州市 510405)

摘要:在重工业及物流业发展过程中,必不可少的一个设备即为起重机,起重机工作时,控制系统具有重要作用,由于传统控制系统已经无法适应行业发展,因此,变频技术、PLC技术等相关的、先进的技术均应用到控制系统中,显著的提升了控制系统的性能,促使更为有效的发挥起重机在各个行业中的作用。本文中,以桥式起重机为例,探讨了西门子S7-300与安川H1000变频的PROFIBUS-DP通讯设计,旨在为实际设计工作提供理论上的参考。

关键词:西门子S7-300;安川H1000变频;PROFIBUS-DP通讯

前言

起重机工作过程中,所面临的高使用频率、低故障率的要求逐渐升高,为能符合此种要求,并促进起重机工作质量的提升,将多种先进技术应用到了起重机的控制系统中,如PLC技术、变频技术等。现阶段,性价比比较高的PLC产品与变频器分别为西门子S7-300、安川H1000变频器,但若这这两种产品间不能有效的通讯,会对起重机的电控系统性能产生非常大的影响。因此,应采取适当的方法,有机的结合二者,从而大大的提升二者性能,并增强电控系统性能,本文即探讨了实现二者通讯结合的具体方式。

一、西门子S7-300与安川H1000变频器简介

西门子S7-300是一种可编程序控制器,结构具有模块化的特点,配置为分布式,性价比比较高,且能够较强的兼容电磁、良好的抵抗震动冲击,在工业控制领域中比较广泛的应用。西门子S7-300主要针对性能要求比较低的模块化中小控制系统,可与各档次的CPU相配合,供选择的扩展模块类型比较多,达到32个,多点接口、PRODIBUS、工业以太网均可以接入,组态及设置参数时,经“HWConfig”工具的辅助开展。

安川变频器是世界上一个知名的变频器类型,生产企业为安川电机株式会社,H1000为其中具体的产品型号,属于全新重负载变频器,主要功能为对电机速度做出控制与调节,在重型工业领域中具有十分重要的作用。200V级H1000变频器的容量范围为0.4~110kW,400V级的H1000变频器的容量范围为0.4~355kW。

二、西门子S7-300与安川H1000变频的PRORIBUS-DP通讯

(一)桥式起重机电控系统

本文研究时使用的桥式起重机组成包含4部分,分别为大、小车运行运行机构,主、副起升机构。逻辑中央处理单元为西门子S7-300系列CPU,各个机构的调速装置使用安川系列H1000变频器,起重机状态监控界面采用西门子MP270触摸屏。为能有效的在西门子S7-300与安川H1000变频器之间建立起PROFIBUS-DP通信,需要将通用源数据描述GSD文件安装在西门子S7-300软件中,并将SI-P3通讯卡安装在安川H1000变频器中,硬件组态见图1。

(二)安川通信卡数据长度

SI-P3通讯卡安装在安川H1000变频器后,输入、输出数据长度通常有3种,可根据具体的情况作出合理的选择。第一种数据长度为32字节,其中,字节0~15所在区域为高速I/O数据区域,16~31字节所在区域为MEMOBUS信息区域;第二种数据长度为12字节,分布在高速I/O数据区域的为0~3字节,而MEMOBUS信息区域分布的则为4~11字节;第三种数据长度为6字节,所有字节均处于高速I/O数据区域中[1]。这两个字节区域的功能并不相同,在高速I/O数据区域中,能够将数据直接的传送至变频器中,而在MEMOBUS信息区域中,主要负责与变频器的通信,可对变频器中所有的参数与数据做出访问。不过,MEMOBUS信息区域数据在传送给变频器之前,需要先进行编辑,利用SI-P1卡接收数据后,编辑操作即开展,由此一来,会需要比较长的至回信时间。因此,要想取得同步,应该将同步交换建立在主站侧。

(三)可编程序控制器程序及变频器调试参数

结合桥式起重机的电机系统特点,并充分考虑其具体的工作环境,本文在进行桥式起重机主起升机构的部分程序设计时,采用的数据长度为6字节,见图2。

由硬件组态可知,6#从站为桥式起重机主起升机构的变频器,通信过程中,变频器向PLC传输信息时,IW268的字节为变频器运行状态字,IW270的字节为变频器的输出频率,也就是电机速度;而PLC向变频器传输信息时,QW268的字节为运行操作变频器时需使用的指令,QW270的字节为频率指令[2]。将通信的输入输出字节确定后,即可检查通信程度,确保不存在任何问题后,开始调试安全变频器。调试本文选择的桥式起重机主起升机构安全变频器时,参数主要包含以下几种:控制模式的代号为A1-02,设定值为3;频率指令选择的代号为B1-01,设定值为3;运行指令选择代号为B1-02,设定值为2;选购件通信故障检出时的动作选择的代号为F6-01,设定值为0;外部故障输入来源于通信选购卡时,其检出条件的代号为F6-02,设定值为1;外部故障输入来源于通信选购卡时,其检出时动作选择的代号为F6-03,设定值为0;通讯MAP选择的代号为F6-32,设定值为1;CANopen Node地址的代号为F6-35,设定值为6[3]。参数设置完成后,就可以进行安全变频器的调试,经调试后,结果显示,设计后顺利的实现了西门子S7-300与安川H1000变频器间的通信,而且具有良好的通信状况,二者之间实现通信后,桥式起重机的电控系统能够更为稳定的运行,而且维护的简便性增强。

结论:由本文的设计过程及结果发现,在起重机电控系统中,西门子S7-300与安川H1000变频器间的PROFIBUS-DP通信比较容易实现,即PLC与变频器间可以顺利的实现通讯,仅需增加通用源数据描述GSD文件与SI-P3通讯卡即可实现。西门子S7-300 PLC与安川H1000变频器间有效的通讯后,可提升电控系统的性能,更为良好的控制起重机,充分发挥其在应用领域中的作用,促进经济及社会的良好发展。

参考文献:

[1]张如俊,殷斌.基于DP总线的西门子PLC与ABB变频器在锻压设备中的应用[J].锻压装备与制造技术,2014,(05):56-58.

[2]于之靖,郭威.基于6SE70变频器的飞机襟翼驱动器测试系统[J].电气传动,2013,(07):58-62.

[3]战永程,赵石军,王吉,张志璘.变频式挤出压片机的控制系统及应用[J].轮胎工业,2013,(04):237-240.

论文作者:赖源炳

论文发表刊物:《电力设备》2017年第7期

论文发表时间:2017/7/4

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