反向法变极感应电机电磁性能有限元分析论文_王俊

(铁道第三勘察设计院集团有限公司 天津 300000)

摘要:反向法变极可以实现电机在不同转速下稳定运行,本文以一台110kW三相感应电机为例,首先对其定子绕组反向法变极连接进行研究,实现2/4/8极三速下定子绕组的连接,从而电机可运行于三相三速状态。然后,利用二维有限元软件,仿真计算2/4/8极三速变极调速感应电机的电磁性能,即变极前后电机的磁密特性,转矩特性,效率特性等,并对仿真结果进行分析比较。通过对转矩特性的比较,发现电机可实现三速下的恒功率调速,从而使调速范围更为宽广。通过对效率特性的研究,发现电机运行于任何一种速度额定状态下,其效率均在90%以上。

关键词:三相感应电机;反向法变极;变极调速;有限元法

1 引言

在实际生产生活中,为了提高生产率和产品质量,或为了节能,常要求电动机的转速能够调节,而对用处最广泛的三相鼠笼式异步电机,最有效的调速方法是采用变极调速[1]。

变极调速有诸多方法:在电机定子中设计两套绕组,对应着不同的极对数,此方法设计简单但会提高电机的成本;采用极相调制法,此方法控制困难,不易实现;采用反向法变极,此方法操作较简单,易于实现[3]。

2 反向法变极原理

当极数为2p的三相感应电机的定子绕组通入频率为f的三相对称交流电流时,在定转子气隙中将会产生一个圆形旋转磁场,其转速为同步转速ns,即:

可见,通过改变电机的极对数p,可以实现对三相感应电机的调速。而电机的极对数p是由电机定子绕组电流的分布所形成的,因此,我们可以通过改变感应电机定子绕组电流的流向,以改变定子绕组电流在电机气隙中产生的旋转磁场的极数,从而达到电机变极的目的。

假设三相感应电机的每一相绕组都由两个完全对称的半相绕组组成。如图1所示,以A相的绕组为例,当A1X1和A2X2正向串联(如图1(a)所示),此时电机气隙中形成一个4极磁场;当A1X1和A2X2反向串联(如图1(b)所示),此时电机气隙中形成一个2极磁场。比较图1(a)和图1(b),可知:通过改变电机定子绕组的电流方向,能实现电机的变极调速,即反向法变极调速。反向法变极调速可以实现倍极比调速,也可通过改变定子绕组的连接方式实现非倍极比调速。

电机定子绕组有48个线圈,A相由-32、-31、14、13;1、2、-19、-20;37、38、-7、-8;-44、-43、26、25四个线圈组组成。B相由-12、-11、42、41;5、6、-23、-24;17、18、-35、-36;-48、-47、30、29四个线圈组组成。C相由9、10、-27、-28;-40、-39、22、21;-4、-3、34、33;45、46、-15、-16四个线圈组组成。其中“+”号代表线圈电流为正,“”号代表线圈电流为负。三相绕组一共有9个出线端(如图3所示)。电机定子绕组出线端的不同连接方式,可以实现8/4/2极三种极数。

当出线端1、2接A相电源,出线端3、4接B相电源,出线端5、6接C相电源,出线端7、8、9短接时,电机为8极,定子绕组为2Y连接,60度相带。

当出线端1、6、7接电源A相,出线端2、3、8接电源B相,出线端4、5、9接电源C相时,电机为4极,定子绕组为2Δ连接,120度相带,此时电机反转。

当出线端7、2、5接电源A相,出线端8、1、4接电源B相,出线端9、3、6接电源C相时,电机为2极,定子绕组为2Δ连接,150度相带。

利用机械开关能够方便的对电机进行变极,使电机稳定运行于不同转速下。

3.2 电机的二维有限元仿真结果

3.2.1 磁密特性

电机的气隙是电机传递能量并且将电能转换为机械能的重要枢纽。气隙磁密的分布对电机的稳态性能影响甚大。图4为变极前、后电机二维有限元仿真计算得到的气隙磁密波形。从图4可知:电机8极时气隙磁密的平均值为0.85T,4极时为0.82T,2极时为0.67T,可见当电机定子绕组所加激励相同时,随着电机极数减少,电机气隙磁密也逐渐减小。8极时气隙磁密平均值最大。

可知,电机从4极变换到2极时,电机基本能够实现恒功率调速。电机由8极变换到4极时,转矩由1100Nm减小到900Nm,而电机转速增加一倍,所以,电机的输出功率略有增加。

3.2.3 损耗与效率特性

为了提高电机的效率,需要尽量减少电机的各种损耗,其中包括铜耗、铁耗以及摩擦损耗等。由于电机在变极前、后定子所加激励相同,虽然改变定子绕组的连接方式,但定子线圈电流大小并没有改变,仅仅改变了电流的方向。因此电机在变极前、后,其定转子绕组的铜耗相同,计算出电机的铜耗为2863W。电机铁耗可利用二维有限元软件直接计算得到:电机在2极下工作时的铁耗最大,达到850W左右,电机在4极下工作时,电机铁耗大约为650W,在8极下工作时,铁耗为600W左右。

假设摩擦损耗等在电机变极前后保持不变,可计算出电机在不同极数下运行时的效率,即8极下的效率为91.66%,在4极下的效率为92.47%,在2极下的效率为90.02%。

4 结论

本文以一台110kW三相感应电机为例,根据反向法变极原理,研究分析了8/4/2极三种极数下定子绕组的连接方式,然后利用二维有限元软件建立了三种极数电机的仿真模型,并对电机的电磁性能,即磁密特性,转矩特性以及效率特性等进行了仿真计算。通过对计算结果的分析比较,可得到如下结论:

(1)反向法变极前后电机气隙磁密会随极数增加而增大。

(2)利用反向法变极原理实现的8/4/2极三速感应电机,在调速运行中能实现恒功率调速,并且在多极较低转速下运行时,能输出较大的转矩。

(3)电机变极前后的效率均达到90%以上。

(4)由于反向法变极调速是有级调速,如果将该方法与变频调速相结合,可实现电机在宽广范围内的平滑调速。

总之,反向法变极电机可以实现低速大转矩的恒功率调速,如与变频调速结合,电机的调速范围将更加平滑,应用领域将更加宽广。

参考文献:

[1]刘慧娟.电机学[M].北京:北京交通大学出版社,2012.

[2]许实章.交流电机的绕组理论[M].北京:机械工业出版社,1985.

[3]周黎民,黄鹏程.单绕组变极调速异步电机的有限元分析[J].电机与控制应用,2012,79(5):51-54.

论文作者:王俊

论文发表刊物:《电力设备》2017年第4期

论文发表时间:2017/5/17

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