姚志宏 胡亚军 谭占臣
(国电铜陵发电有限公司 安徽铜陵 244153)
摘要:如何降低火电厂厂用电率,降低发电成本,提高机组性能和效率,已成为燃煤机组提质增效的重要课题。本文重点介绍了国电铜陵电厂630MW机组送风机变频改造后实际运行情况下的节能分析,以及送风机变频器故障造成变频自动切至工频运行时逻辑分析说明,确保送风机运行可靠性和经济性。
关键词:送风机;变频改造;节能;可靠性;经济性
国电铜陵电厂(以下简称电厂)2号机组利用B修机会进行了送风机变频改造,并相应地修改了热控逻辑,具备了自动变频切工频功能。目前,送风机运行情况可靠,节能效果明显。现就送风机变频改造控制逻辑说明及改造后的可靠性、经济性做一简要分析。
1 风机变频改造系统图分析
电厂2号机组两台送风机电机电源分别取自6KV2A段、6KV2B段,QF是送风机6KV电源主开关,QF1是送风机变频器进线开关,QF2是送风机变频器出线开关,QF3是送风机变频器旁路开关。当送风机工频运行方式下,送风机QF开关合位(差动保护投入)且QF3开关合闸,QF1和QF2开关在分闸位;当送风机变频运行方式下,送风机QF开关合位(差动保护退出)且QF1和QF2开关合闸,QF3开关在分闸位(如图1)。
图1 送风机变频旁路系统图
2 风机变频改造后运行可靠性分析
(1)以2B送风机发生变切工为例:当2B送风机变切工在30秒内未完成,2B送风机QF开关跳闸后,2A送风机变频不切手动,2B送风机变频指令叠加到2A送风机指令上,让2A送风机尽量承担两台送风机负荷。但此时应特别注意2A送风机电流,如电流超过179A,而变频器又未能自动闭锁住,2A送风机有可能跳闸。
(2)任一台送风机变切工不成功,30秒后触发送风机RB保护动作。
(3)机组运行中,变频器故障跳闸后,QF1、QF2开关联锁跳闸,同时QF1开关合闸,触发“变切工”,动叶挡板会开到当前负荷对应工频运行时的开度,此时炉膛压力会较正,必要时手动调整风机工频运行时的开度,防止炉膛压力超出±3kpa范围,则锅炉MFT会动作。
3 风机变频改造后运行经济性分析
根据流体机械的转速变化与其流量、压力和功率之间的变化关系可以得知,当通过降低风机转速以减少流量来达到节流的目的时,所消耗的功率将降低很多,这是因为风机的输入功率与其转速的3次方成正比,例如:当电机转速降低到额定转速的80%时,流量减少到额定值的80%,而轴功率却下降到额定功率的51%;若流量需减少到额定值的40%,则转速相应减少到额定转速的40%,此时轴功率下降到额定功率的6.4%。由此可见,调速节电效果即节电率大小,主要取决于风机转速随风机负荷降低的幅度,即风机转速降低的幅度越大,节电率就越大。
3.1送风机改造前后经济性计算
3.1.1 经济性分析
(1)由表1可知:在高负荷600MW时,随着频率不断的增加,出口压力随之增大,其单台送风机电流(动叶开度85%)也随即增大;同样送风机工频运行时,随着风机出口压力的增大,工频电机电流也增大。从变频与工频运行参数对比来看,风机出口压力基本一致,频率从71%升至77%时,风机电流偏差幅度较小(4A),这说明机组负荷越高,动叶开度保持较高的开度时,风机变频与工频运行时电机所做的功基本相同,即机组高负荷时送风机变频运行节能效果不明显。
(2)送风机工频运行时,机组负荷从380升至480MW时,风机工频电流变化很小,再升至550MW时,工频电流偏差幅度较大。送风机变频运行时的数据与之对比,送风机出口压力随机组负荷下降而下降,且变频器输入电流也大幅下降,消耗在克服风道的流通阻力功率大大减小,机组相同负荷下送风机变频电机电流小于工频电机电流,机组负荷越低其两种运行状态的电流差越大,从而体现出送风机变频调速的优越性。不难看出,450MW升至550MW时风机节能效果尤为突出。
(3)在频率40HZ时,机组负荷发出减闭锁信号,这样不仅不利于快速响应负荷变化,还容易导致单台送风机失速的可能。因此,随着负荷的降低,送风机的动叶也随之手动关小。
3.2.2 经济性计算
电厂2号机组送风机电机参数:功率1500KW,电压6KV,电流179A,功率因数0.844。
(1)送风机变频改造前,在日平均负荷460MW工况下,电机在工作频率50HZ下工作,电机电压U=6KV,电机电流I=71A,功率因数cosψ=0.844,每小时消耗功率:
W改造前=3?UIcosψ≈1.732×6×71×0.844≈622KW
(2)送风机变频改造后,在日平均负荷460MW工况下,电机在工作频率50HZ下工作,电机电压U=6KV,电机电流I'=42A,其中变频器电压U″=380V,变频器电流I″=72A,功率因数cosφ=0.844,每小时消耗功率:
W改造后=3?UI'cosψ≈1.732×6×42×0.844≈368KW
W变频器=3?U″I″≈1.732×380×72×10﹣?≈47KW
(3)以每台机组全年运行时间t=5500h计算,每年节约电量为:
W全年节约=(622-368-47)×5500 =113.85万KW?h
节电率为:λ=(622-368-47)/622×100% =33.28%
以供电价0.4069元/kW?h计算,每年节约电量折合人民币为:
Κ=113.85×0.4069=46.3万元/年
(4)根据以上分析计算结果,可以得出以下结论:若2号机组全年运行时间越长,其节电率就越高。同样,若引、一次风机均利用变频调速来实现节能,那么效果相当明显,机组厂用电率将会大幅下降,尤其在85%额定负荷下运行时节能效果更加明显。由此可见,对厂用6KV送风机电机进行变频改造后的经济效益是相当可观的。
4 结语
通过对2号机组送风机变频器改造投产后一年多的运行观察,设备节电效果明显,运行稳定,发生故障后热控逻辑动作可靠。实践证明,送风机变频改造方案是成功的,经济效益也是可观的,同样也为引、一次风机变频改造提供了理论依据。
参考文献:
[1]国电铜陵发电有限公司630MW超临界发电机组运行规程(QB),2013-06.
[2]MAXF高压变频调速装置用户手册[Z],上海科达机电控制有限公司、上海发电设备成套设计研究所,2004-06.
作者简介:
姚志宏(1966-)男,本科,高级工程师,从事600MW机组集控运行工作,并对大机组节能降耗方面有一定研究。
胡亚军(1970-)男,本科,高级技师,从事600MW机组集控运行工作,并对大型燃煤机调试、锅炉燃烧性能方面有一定研究。
并对大机组节能降耗方面有一定研究。
谭占臣(1985-)男,本科,工程师,主要从事600MW机组集控运行工作。
论文作者:姚志宏,胡亚军,谭占臣
论文发表刊物:《电力设备》2016年第12期
论文发表时间:2016/8/26
标签:送风机论文; 机组论文; 风机论文; 电流论文; 负荷论文; 变频器论文; 电机论文; 《电力设备》2016年第12期论文;