某电站锅炉水冷壁泄漏事故原因分析及处理措施论文_秦小龙

(湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司 湖南省长沙市 410004)

摘要:对某火力发电厂锅炉燃烧器改造和水冷壁酸洗后运行水冷壁泄漏,换管后运行再次泄漏,从宏观检查、光谱分析、硬度试验、金相检验、拉伸试验等进行原因分析,并采取有效处理措施,以满足机组安全运行的要求。

关键词:锅炉;水冷壁;再次泄漏;原因分析;处理措施

1基本情况

某电厂4号锅炉型号为HG-1021/18.2-540/540-PM27,2017年6月大修期间进行了燃烧器改造和水冷壁酸洗等工作。酸洗后对后水中间集箱内窥镜检查,未发现异物。并网运行期间后水冷壁泄漏。更换泄漏的水冷壁管后,开机运行时后墙水冷壁管再次泄漏。

停炉检查,泄漏位置为后墙水冷壁从炉右数第154根、中间集箱往上2m处,系上次爆管换管处。电厂将原泄漏点堆焊处理过的管子与同批次新管(规格:Φ31×5.5mm,材质:15CrMo)送样作泄漏原因分析。

2试验方法及结果

2.1宏观检查

泄漏水冷壁管因经堆焊处理,看不到原始形貌;观察内壁泄漏处裂纹长约120mm,无明显张口,有脆性开裂特征。如图1。

2.2光谱分析

分别在新管和泄漏管泄漏口往下1m的母材上取样光谱分析,分析结果均符合相关标准要求。如表1。

2.3硬度试验

在泄漏壁管泄漏口往下1m处母管上取样布氏硬度试验,硬度值为203HB,高于DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》要求值(母材HB135~195),不合格。如表2。

2.4金相检验

对新管管样母材横截面(4号样品)、泄漏管泄漏口处(1号样品)及泄漏口往下1m处(2、3号样品)母材取样金相检验,组织均为珠光体+铁素体,珠光体球化等级为2级,未发现异常组织。如图2~图9。

2.5拉伸试验

新管管样母材(2号)和泄漏管泄漏口往下1m处母材(1号)拉伸试验。所得新管抗拉强度(Rm)717MPa、屈服强度(ReL)641MPa、断后伸长率(A)13%;泄漏水冷壁管的抗拉强度(Rm)679.5MPa、屈服强度(ReL)600MPa、断后伸长率(A)18%。新管和泄漏管的抗拉强度和断后伸长率不符合GB 5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》要求,Rm:≥440~640Mpa,ReL≥295Mpa,纵向A≥21%;屈服强度符合标准要求。如表3。

3原因分析

从现场泄漏情况及观察内壁泄漏管,无涨粗,无明显张口,裂纹长达120mm。符合母材缺陷泄漏的宏观特征,因爆管外壁已堆焊处过,无更多证据。新管及泄漏壁管管样强度高于标准要求,断后伸长率低于标准要求,泄漏管硬度也高于标准要求,管子的力学性能指标均不符合标准要求。说明管子质量差,不合格。综上,水冷壁管泄漏的主要原因为材质缺陷。

4处理措施

水冷壁管材质存在缺陷,性能指标不合格导致水冷壁开裂泄漏。应对新换水冷壁管及泄漏水冷壁管周围的管子排查,发现吹损或表面裂纹的应更换处理;该批次水冷壁新管废弃处理。

建议加强把控采购新管质量关,确保购买的原材料合格;加强检修质量管理,防止异物管内,确保检修质量。

论文作者:秦小龙

论文发表刊物:《电力设备》2019年第16期

论文发表时间:2019/12/9

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