烟草喂料机结构的改进论文_刘文东 毛爱莉 孙永亮

摘要:WPLZA型喂料机主要用于烟草制丝生产线,为满足制丝线设备工艺流程需要,与计量管、电子皮带秤或其它设备配套使用,具有提升物料及贮存物料的功能,能将物料流量恒定、均匀、定量输送。本文通过对喂料机结构、运行方式、物料分布情况等方面进行研究分析,全面了解蚌埠卷烟厂当前喂料机存在的问题。通过实验数据针对喂料机结构进行优化改进,达到减少喂料机漏料量,节能降耗的目的。

关键词:喂料机;尾架;漏料量

1 喂料机运行现状与原因分析

1.1 喂料机运行现状

蚌埠卷烟厂制丝车间丝线喂料机主要由陡角输送器、烟箱、均料辊、出料斗等四大部分组成。正常生产结束后,陡角输送器(图1)尾架下方托盘内有大量漏料,对10个生产批次的漏料量进行统计分析,平均每批次漏料量11.42Kg。

1.2 原因分析

1.2.1 原因1:耙钉带料能力低

观察托盘内余料发现其呈波浪型铺在托盘内,说明耙钉在带料时由于每个耙钉之间间距较大,部分余料未被回收,导致产生漏料。

1.2.2 原因2:R型护罩距耙钉较远

测量耙钉与R型护罩距离d是50mm,此时若额定提升力无法克服下滑物料重力,物料就会顺着此间隙落回托盘内,造成高达11.42Kg/批的漏料量。

1.2.3 原因3:托盘设计不合理

托盘高度和设计不合理,致使耙钉运动轨迹与托盘内缘有相对间隙,托盘内产生漏料。

2. 喂料机结构的改进

2.1 将部分耙钉条改为刮板

2.1.1通过实验发现,替换耙钉条的刮板数超过4个,喂料机的提升能力略有下降,物料流量不稳定。因此替换耙钉条的刮板数不能超过4个。

2.1.2 在托盘内放置一定质量的物料16Kg,调查单机运行喂料机(不带料)0.5h后托盘内余料量,确定最佳刮板数。

试验得出,当替换耙钉条的刮板数为4个时,托盘内余料量最少,确定最优值为4个。

2.2 设计制作与R型护罩匹配的活动小车

活动小车与护罩固连,下方滚轮可带动护罩移动,可随时调整护罩与耙钉至最佳距离,利用调整连杆定位。

2.3 采用单因素实验法确定护罩与耙钉之间的最佳距离

原护罩与耙钉距离d=50mm,间距大漏料多。经计算,距离d与漏料量是强正相关关系。

采用单因素实验法,对距离d从30mm到5mm之间进行漏料量对比实验(d<5mm时,耙钉易接触刮擦到护罩,故不考虑),得到托盘平均漏料量折线图(图2)。

从折线图中可以看出,当距离d=10mm时,漏料量下降程度趋于稳定。因此,确定R型护罩与耙钉距离d=10mm。

2.4 改进托盘结构及尺寸

2.4.1 通过计算确定改进后的托盘尺寸

由于托盘深度过大,托盘底部厚度约40mm的物料不能被耙钉有效回收,因此要降低托盘深度至70mm,同时提高托盘底部距地高度至150mm。

改进后托盘深度h=110(改进前托盘深度)-40(余料堆积高度)=70mm;

托盘距地高度H=110(改进前托盘高度)+40(裁去的托盘深度)=150mm。

2.4.2 对托盘拐角进行改进

转轴部位耙钉的运行轨迹是圆弧(图3),直角托盘不能将拐角余料有效回收利用,因此在托盘拐角添加R型弧,经计算,圆弧半径440mm。

3 结果验证

对改进后托盘效果的实际生产验证,统计了5个生产批次的喂料机托盘漏料量,并与改进前对比。

喂料机尾架下方托盘内漏料量由改进前的11.42Kg/批下降至1.06Kg/批,症结解决:(11.42-1.06)/11.42=90.72%,效果良好。

4 应用效果

车间各线喂料机机型基本相同,已把技术成果推广到了丝线和片线的所有喂料机,改进后喂料机月平均漏料量减少230Kg以上,漏料问题有了明显的改善。

参考文献

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论文作者:刘文东 毛爱莉 孙永亮

论文发表刊物:《科技新时代》2018年4期

论文发表时间:2018/7/2

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