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摘要:多级泵在通入高温热水介质时,机械密封受到高温变形,出现频繁泄漏,通过改造密封形式,由机械密封改造为填料密封,降低密封处泄漏率
关键词:多级泵;机械密封;填料密封;泄漏
一、改造原因
多级热水泵近几年来多级泵频繁出现泄漏现象,机封处泄漏检修几乎每月进行检修1次,维修费用多,同时严重影响长周期运行,造成环保影响。
机封泄漏主要原因有以下几点:(1)密封圈有缺陷或者密封圈材质过低不能满足该介质,材质要求丁晴;(2)安装电机联轴器时,由于动、静环密封端面与轴中心线垂直度偏差过大,使密封面不严造成泄漏;(3)多级泵机封在安装时不容易安装,轴的窜动量不好控制,轴的窜动量大(各级控制在0.5mm)与密封处配合不好,造成泄漏。
通过我们对多级泵的人员安装、机封备件的材质以及尺寸、物料介质、机封的安装方法、泵体使用情况等各个方面进行查找原因;通过对比同行业以及公司内部的其他分公司泵的运行情况,找到最终的原因。
二、改造方案
通过车间和厂家技术人员进行沟通,将原来的机械密封改变为填料密封方式来延长使用周期,对1#多级泵密封结构进行改造,14*14mm石墨盘根与轴套配合,将填料压盖轻微紧固,使填料与轴套紧密配合,开机观察填料密封情况,适当紧固压盖,使介质泄漏控制在每分钟30滴以内为止。减少突然泄漏量大的现象,同时也减少维修费用,减少劳动力。
改造后,运行周期延长。降低维修费用和检修更换方便。
三、改造投运经过
项目2018年3月份立项,4月30日改造完成,试运行正常,并进行项目投运。
项目实际投资:备件费用100元。
四、改造效果
1、使用周期方面
自项目投运后,5月份运行至12月份运行正常,无出现异常停泵检修现象,多级泵能满足生产需求。
多级泵运行周期延长至6个月以上,较机封运行来说,一方面降低了维修费用,另一方面减少设备检修次数。
2、维修费用方面
每年节省维修费用2.4万元左右。
3、环保方面
现场不出现泄漏的现象,减少了环保影响。
五、小结
通过对泵密封形式的改造,延长了泵的使用周期,减少检修次数,降低维修费用,减少环保影响,效果显著。
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论文作者:杨娟娟,朱文辉
论文发表刊物:《防护工程》2019年12期
论文发表时间:2019/9/4
标签:填料论文; 多级泵论文; 费用论文; 周期论文; 机械论文; 介质论文; 压盖论文; 《防护工程》2019年12期论文;