潘继东
增城市建筑工程公司 广东增城 511300
摘要:建筑屋面楼板现浇混凝土施工难度较大,采取有效的施工技术并做好质量控制有利于保证屋面施工质量,对建筑运行性能的稳定有着重要的意义。本文分析了钢筋桁架楼承板混凝土浇捣的重难点,结合实际情况,从多方面进行考虑,说明了施工过程控制措施,给该工程屋面混凝土施工质量提供了保障。
关键词:楼承板;现浇混凝土;施工控制;技术
引言
随着我国经济的不断增长,城市化进程加快,建筑工程项目越来越多,屋面施工重要性突出。但是由于屋面楼板的施工难点较多,难度较大,如果没有落实好施工技术将会影响建筑的施工质量。因此如何控制屋面楼板的施工质量成为了施工人员需要解决的问题。下面就此进行讨论分析。
1 工程概况
某工程地上21层,地下1层,有4幢塔楼,分别为A、B、C、D。其中C楼为4层商业用房,框架结构,顶层为1680m2大空间的宴会厅,建成后此屋顶作为绿化园林休闲场所,使用40m跨度的钢梁,屋面为120mm厚钢筋桁架楼承板现浇混凝土组合楼板,。
2 混凝土施工重点难点分析
(1)浇捣混凝土时间在2013年12月中旬,气温较低,最低气温接近4℃;
(2)整个屋顶混凝土浇筑方量较大,共有210m3,浇筑位置离混凝土泵车较远,混凝土输送接近100m;
(3)此屋面结构设计坡度为2.5%,混凝土标号为C35,防水等级为P6,对商品混凝土的各项指标控制严格要求;
(4)楼承板浇捣混凝土时,下面是不需要模板支撑架的,完全靠楼承板自承重,这就要严格观测施工过程中楼承板的变形,防止混凝土在硬化时产生挠度,导致混凝土提前开裂;
(5)浇捣混凝土时,水泥浆可能会通过栓钉孔、楼承板拼接缝漏下去,污染型钢梁,可能会影响钢梁防腐、防火的后期处理。
3 施工准备
(1)完成屋面钢筋、钢结构的隐蔽验收工作,特别是钢筋桁架支座钢筋与钢梁的焊接必须100%牢固,悬挑楼板、连续板处的上层受力钢筋、楼承板钢板接缝、钢梁上的栓钉等重点部位全数检查,符合设计要求,出具验收手续;
(2)编制详细的专项施工方案,召集有关各方进行商讨,要求商品混凝土单位提前出具符合实际情况的混凝土配合比单;
(3)对有关管理人员、各工种操作人员进行技术交底,要求责任到人。检修好需使用的机械,配备发电机,尽可能地避免由于机械问题而导致施工冷缝的出现。
4 施工过程控制
4.1 原材料控制
C35屋面混凝土采用泵送商品混凝土,施工前1个月通知混凝土单位进行混凝土配比试验。经过多次调整,考虑到泵车的输送距离(100m左右),屋面2.5%的坡度,最终在施工前1个星期确定混凝土的塌落度为140mm±20mm,尽量控制在140mm以内,以现场检测为准。采用无收缩混凝土,掺加6%HEA膨胀剂,最后采用施工配合比为:水泥308kg,Ⅱ级粉煤灰68kg,矿粉50kg,混合砂(人工砂与河砂混合)814kg,5~31.5mm粒径碎石917kg,水127kg(考虑砂含水率4.5%、碎石含水率7.8%),外加剂9.1kg。
混凝土到场时要求入模温度不低于7℃,现场安排专人进行测温,并按施工规范由专人进行塌落度检测和试块留置。
4.2 温度控制
浇筑混凝土时在2013年12月中旬,广州的温度在4~10℃,施工前项目部密切关注天气变化情况,确保混凝土施工在较高温度和晴朗天气。考虑到楼承板底钢板传导热量迅速,无普通木模板的保温作用,为确保混凝土质量,决定在屋盖下面进行密封加热。
屋盖下围护墙已施工完成,门窗均未施工,采用彩条布把门窗洞密封起来,室内每隔20m放置废油桶烧火堆加热,并在梁底每隔20m挂小太阳朝楼承板底照射。为防止烟污染室内构件且防火安全考虑,在混凝土达到终凝后的第二天早上太阳出来就把火堆撤离,但小太阳继续留置使用,一直到3d后停用。
4.3 浇筑路线计划
计划采用1台汽车泵(共浇筑85m3),1台固定泵(共浇筑125m3,塔吊配合),具体浇筑路线如图1所示。
图1 浇筑平面图及剖面图
浇筑时,2台泵同时从东往西、从屋脊往檐沟浇筑,预计总浇筑时间为6h。因汽车泵的浇筑速度快于固定泵,且由于汽车泵臂长原因,固定泵所承担的混凝土浇筑量大于汽车泵,故浇筑时2台泵要做好统一调度和协作,使工作面能在同一条水平线上推进,中间不留施工缝。
4.4 混凝土100m长距离输送控制
C楼在A楼的南边,由于场地所限,固定泵只能布置在A楼的北边,泵管需穿过A楼到达浇筑现场,水平总长度为100m左右。针对这种情况,采用在A楼超高层中使用的高功率HBT90型固定泵,保证泵管中有足够压力。确定合理级配,在保证塌落度的同时,增加混凝土的可泵性。混凝土中掺加粉煤灰和矿粉以及高效减水剂,提高混凝土的和易性,取适当胶凝材料用量,调整粗细骨料粒径,入泵时混凝土塌落度适当比要求(140mm左右)高10~20mm(160mm左右),以抵消泵送时的塌落度损失。施工时,按要求在现场检测塌落度,不符合要求的,坚决退回混凝土公司,严禁在现场加水。
4.5 混凝土连续浇捣,不留施工缝
为确保混凝土连续浇捣,不出现施工冷缝,在人、材、机等方面采取了一系列措施。施工前编制了应急预案,确定主要管理人员不脱岗制度,浇筑现场确保2名管理人员不间断值班,1名管理人员配合混凝土公司调配混凝土,确定总指挥1人,随时保持联系。操作工人分为两班,中途吃饭时间不休息,连续作业。施工前1天,派人检查混凝土公司备料情况,要求混凝土公司搅拌、运输、输送泵等机械运行良好,能及时到位。现场使用器械、临时用电检修完好,备件充足。配备300kW发电机1台,10min内能从市政电路切换到位。
施工时2台泵车互相配合,按预定浇筑路线推进,从东到西,中途无施工冷缝出现,顺利完成所用混凝土浇筑。
4.6 结构裂缝控制
此屋面为覆土上人屋面,结构设计时考虑了活荷载为10kN/m2,结构总挠度为100mm。浇筑混凝土前设计估计大梁挠度在30mm左右,为控制现浇混凝土的裂缝,施工过程中应采取严格措施。
挠度控制测量:在屋脊最高点每根大梁上设置标高测点,浇筑前对各个测点进行原始标高测定,混凝土浇筑过程中及混凝土初凝前再各测1次,特别是初凝前,大梁挠度变化应基本达到稳定,否则在混凝土初凝后终凝前结构再有大的变形,会导致现浇混凝土的开裂。
根据商品混凝土单位提供的数据,混凝土初凝时间为8~10h,整个浇筑时间控制在6h内。浇筑过程中,每台泵配备3个振捣手(共计6人),分别对混凝土最高、中间和最低部位用插入式振动棒振捣。因板厚较薄,控制振捣棒在混凝土中的深度,不得插到板底,振动时间以混凝土表面浮浆不冒气泡为止,同时应避免引起离析或表面浮浆过分的现象产生。振捣棒插入间距为300mm,呈梅花状布置振捣。浇筑开始2~3h后,混凝土初步按标高用长刮尺刮平。6h混凝土浇捣好后,从檐口到屋脊用平板振动器对混凝土进行二次振捣,来消除由于挠度而产生的裂缝,表面用木抹子打磨,并在混凝土初凝前,对混凝土进行二次抹压,以控制混凝土早期塑性收缩裂缝。等混凝土表面收浆后,混凝土表面进行薄膜加2层毛毯覆盖养护。养护时间不得小于14d,养护期间不得堆载和其他施工作业。
4.7 对钢结构构件的保护
为控制混凝土浆液通过楼承板缝隙漏到下面的钢结构构件上,导致钢结构后期面层处理的问题,在浇筑前,采用发泡剂尽可能地密封所用缝隙(可以在白天从室内检查,看到楼承板有亮光的地方就进行处理)。
在浇捣时,在室内利用移动操作平台,派人在板底进行检查,发现有漏浆的就及时清理,这样就基本能保证钢梁等构件不被污染。
5 结语
综上所述,钢筋桁架楼承板不仅可以有效地提高施工效率,降低施工成本,而且又可以做到绿色施工,实现环保的目标。这种方法基本弃用了传统屋面楼板的施工方法,利用板下大梁及自身承载能力,消耗了现浇混凝土的负载,保证了建筑屋面楼板现浇楼板的施工质量,值得我们推广应用。
参考文献:
[1] 蒋晓燕,肖备,王彦理.GRF现浇混凝土空心楼板裂缝分析与防治[J].施工技术,2010.
[2] 王寰.浅谈现浇混凝土空心楼板施工技术[J].中华民居旬刊,2013.
论文作者:潘继东
论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿
论文发表时间:2015/12/15
标签:混凝土论文; 屋面论文; 楼板论文; 挠度论文; 钢梁论文; 现浇论文; 钢筋论文; 《基层建设》2015年15期供稿论文;