新型舱室门在船舶内舾装中的应用论文_匡优1, 黄晨2

新型舱室门在船舶内舾装中的应用论文_匡优1, 黄晨2

匡优1 黄晨2

扬州中远海运重工有限公司 江苏扬州 225200

摘要:本文介绍了利用新型舱室门满足SOLAS有关逃生规范和改进舱室门安装性能的情况,对实施过程中的技术研发、系统分类、安装优化进行了深入的研究和攻关,取得了一定成果。本文就此活动的情况作简要的叙述。

关键词:新型舱室门;船舶内舾;设计应用

1.设定目标与方案

目标值1:舱室f-3100%按防火级别、所属处所用途分类:满足SOLAS逃生规范要求。

目标值2:船东、设计所、车间、生产厂对新型舱室门的满意率达到90%。

1.1目标可行性分析

从理论角度来讲门槛较高的主要原因在于固定起来比较方便,如遇到上甲板产生抛势,完全可以用钢门槛借平,但不利于行走和逃生。而采用新型舱室门后能满足规范的要求,型式多样,美观实用,如能在上层建筑中全面推广.对于提升沪东中华造船(集团)有限公司内舾装设计的整体水平,使之更趋现代化、正规化大有裨益;也是实现现代造船模式的重要衡量指标之一,有着深远的历史意义。

从技术层面来讲,笔者具备较强的科技实力,虽然舱室门的革新尚属首次.只要充分考虑到舱室门的安装方式,及其与钢围壁、岩棉板的连接形式。考虑到生产厂的实际能力,就能够顺利完成任务。

1.2提出方案

1.2.1局部研发

只对降低门槛高度进行设计,门框厚度等都不改。优点:节省时问,无须考虑门和钢围壁、岩棉板的连接形式,简单可行;缺点:缺乏研究的新意,局部改动虽然能满足规范要求,但没有彻底改变旧舱室门的其他问题,例如门框太厚,有时突出矿棉板等问题。

1.2.2整体研发,以供应厂研发新型舱室门为主

彻底解决门槛过高、门框过厚的问题。优点:能节省舱室门研发时间,解决舱室门研发过程中的技术问题;缺点:制造单位不熟悉船上的实际情况。对SOLAS相关规范不熟悉。

1.2.3整体研发,以居装室研发新型舱室门为主

优点:既能解决舱室门研发过程中的技术问题,又能考虑到船上的实际情况,按照防火级别、所属处所用途等进行分类;缺点:考虑问题较多,研发时间较长。为了从这三种方案中选出最佳方案,小组设计了6个评价指标:

1)实用性——是指新型舱室在实际使用中的适用性,以适用为优;2)实现周期——为该方案的使用、完善周期,以周期短为优:3)稳定性——指新型舱室出现故障的概率,以概率低为优:4)经济性——指实施该方案的资金投入。以投人少为优:5)难易度——指新型舱室在安装和生产过程中的难易程度,以容易操作为优;6)可推广性——指该方案在船舶内舾装设计上的可推广程度,以可广泛推广为优。

2.方案实施

2.1前期准备

考虑到新型舱室门设计的复杂性。需要一定的技术准备和硬件设施的支撑。特此,在4月份,由居装室牵头,车间、舱室门和矿棉板生产厂参加,召开了2次准备会议。会议达成如下共识:(1)居装室提供技术和图纸;舱室门和矿棉板生产厂应严格按照图纸生产,攻克生产上的技术难点;车间要严格按照图纸安装,杜绝产生安装不到位,固定方式不正确的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆(2)应在设计完成后生产2到3扇不同级别、不同处所的舱室门进行试安装。待整改意见出台后再批量生产。(3)制定生产、设计流程。通过一个月的探讨,初步明确了职责。制定了整个生产、设计的流程,为顺利开展工作奠定了基础。实施二:系统分类在2017年4月至6月间。对全船85个舱室门根据防火级别、所属处所用途等进行分类。(1)根据防火级别进行分类:原则上所有A0级以上的门与钢围壁固定,B0级、C级舱室门与矿棉板固定。大大减少了舱室门与钢围壁的固定数量。避免了门框突出矿棉板、门框厚度大小不一的情况。(2)根据所属处所用途进行分类:原则上规定进入起居处所的门槛高度为20mm,甲板敷料和塑料小方块铺设后达到无门槛效果;储藏室、梯道、风道等处所门槛高度为50mm:所有潮湿房间门槛高度200ram。进一步满足了SOLAS的相关规范的要求。(3)舱室门的通孔尺寸加上门槛高度统一为2000mm。天花板固定在上门框上,保证了门框在视线范围内达到统一高度:另外,所有A0级以上的舱室门门框厚度为80mm,B0级、C级舱室门门框厚度为50mm。(4)门板框高度的计算方式通过3个月对系统内的所有舱室门进行了分类。检查发现,85扇舱室门中能严格按照分类要求进行分类的达到94%,另外6%舱室门按照综合考虑的要求也得到了分类。

2.2详制绘图

居装室人员完成了对85扇舱室门门框详图、门槛详图、门与岩棉板详图的绘制,详图绘制准确,并且考虑到了实际船上的安装问题。

2.3产品优化

由于实船上可能出现各类复杂情况,所以必须对可能遇到的问题详细分析。(1)矿棉板转角件问题由于门板框的厚度减少,但遇到三道围壁时需要用转角件来连接,所以实际情况是转角件的数量增加,标准模数的岩棉板减少。(2)遇到甲板抛势问题由于87000吨散货船上甲板的抛势达到54.6,所以大约4扇门的下门槛应特殊设计。(3)舱室门固定方式问题这次舱室门的设计非常精确,如果遇到人为施工问题,那么新型舱室门的应用就大打折扣,所以必须明确所有舱室门的固定形式为螺栓固定,无门槛的必须把下门槛的钢围壁铲平。通过本阶段活动,我们考虑到了施工时可能遇到的困难和错误,为提高车间工作效率,确保精确安装打下基础。

2.4试运行

在前面的四个环节过程中,完成了前期准备、详细设计、系统分类和方案优化,现在准备生产2到3扇不同级别、不同处所的舱室门进行试安装,检验实际成果。本阶段的活动表明.舱室门的生产质量较高,各类型的舱室门安装率达到100%,但需改进2点。(1)钢围壁必须平整,火工矫正到位,钢围壁与门框达到无缝连接,禁止火、烟通过;可适当在几个点采用点焊,确保门框牢固。(2)围壁板的转角件增多,需安装准确。

2.5正式应用

2017年11至12月份.H1538A87000吨散货船和H1512A8530TEU集装箱船上的舱室门安装完毕,并通过了,最终顾客一船东、船检的验收,彻底解决了门槛过高、门板框过厚的问题,型式美观,完满的完成了这次设计任务。12月18日,居装室召开会议,决定将新型舱室门在各类民船上广泛应用。

3.效果检查

通过本次活动,完全实现了目标。舱室门100口按防火级别、所属处所用途分类;满足SOLAS逃生规范要求,通过了船东、船检的验收。船东、设计所、车间、生产厂对舱室门的满意度从原先的75%提高到92%。缩短了产品设计周期30天,降低了生产成本,为实现HI538A87000吨散货船和H1512A8530TEU集装箱船顺利交船赢得了宝贵的时间,为提升居装室内舾装设计的整体水平、营造“科学造船、数字造船、绿色造船”的良好氛围,为推动企业技术创新,促进企业科技进步做出一定贡献。

结论:

87000吨散货船生产和设计周期短,任务重,居装室从承担该船内舾装任务以来,坚持把新型舱室门应用到87000吨散货船中去,避虚就利,开创了一舱室门的防火级别和安装情况形成程序文件,利于设计所图纸送审和车间施工。对潮湿房间的舱室门和有甲板抛势的舱室门下门槛的设计还需优化。

参考文献:

[1]车威威,李岩.嵌入式现场总线在船舶防火门控制系统的应用研究[J].舰船科学技术,2018,40(08):181-183.

[2]何曦光,黄斌,陈佳.船舶海底门装置一体化作动系统的设计[J].机床与液压,2018,46(02):59-63.

[3]袁晓曦.CAN总线技术在船舶分布式水密门报警系统中的应用[J].舰船科学技术,2017,39(18):172-174.

论文作者:匡优1, 黄晨2

论文发表刊物:《防护工程》2018年第25期

论文发表时间:2018/12/7

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