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摘要:本文结合工程实例,对核电站主控室空调系统改造技术进行了探讨,通过研究分析原设计方案及故障问题,选取了合理的改造控制方案,运行结果表明,该改造方案有效降低了空调系统故障率,保证了系统的安全运行,值得推广应用。
关键词:核电站;空调系统;整改;控制
0 引言
本工程主控室的空调系统运行时存在压缩机运行不当、耗电严重、温湿度不达要求、除湿效果差等问题,为了彻底解决该空调系统存在的上述问题,现研究决定对空调机组制冷系统进行改进,将机组运行功率调制合理数值,提高空调运行的工作效率,以保证主控室的温湿度达到规定要求。
1 原设计方案介绍
机组1号、2号供主控制室模拟室1。该模拟室面积比较大(260m2),采用“一用一备”设计;该机组出现问题比较少,温度、湿度精度基本能满足要求;夏季压缩机频繁启动的次数也少。机组3号、4号供主计算机模拟室2。该模拟室面积很小(60m2),采用“一用一备”设计;该机组出现问题比较多,温湿度精度波动大;夏季压缩机频繁启动的次数也多,不节能运行。4台机组都采用机组DFG125HN,制冷量为124.5kW,风量22500m3/h,机外静压450Pa,电加热器为72kW(一组为固定,另一组为比例型);加湿器15kg/h(比例型)。各系统经半年多的试运行发现原设计存在以下问题:
(1)主机算机模拟室2存在问题:室内负荷很小(机组选型达到1.85kW/m2,现场只有4台低压控制柜,散热负荷很低),空间面积少(下出风,顶回风,楼层不足3m,会造成风短路),与机组明显不匹配,造成机组运行过程中温湿度变化太快、控制比较困难、温湿度波动大、能耗较大。
(2)机组压缩机能量调节只有2档(采用4个9kW压缩机,2个9kW压缩机并联为一个系统,共2个系统),导致温湿度精度的控制也会受影响。特别是在过渡季节,因蒸发器排管和叉排设计的关系和受新风工况波动的影响,有时会出现开1个系统除不了湿,开2个系统温度和湿度又下降太快,需大功率的电加热进行加热和加湿器进行加湿,造成能量的浪费和工况的不稳定。
针对上述两点,弥补因工程设计不匹配问题,对机组进行制冷系统的整改。
2 机组整改的空气处理理论计算结果
2.1 夏季
当室外工况为干球温度35.7℃、相对湿度58.4%(按设计工况),新风取10%(新风风量占总风量的比例为10%),室内工况的设定值为干球温度22℃、相对湿度55%时,机组回风工况的混合点为干球温度23.31℃,相对湿度55.52%,机组只需制冷,不需除湿。开单系统的1~2个压缩机,机组最大制冷量为68kW,出风温度(≥15.85℃)高于回风工况的露点温度(14.54℃),机组满足空气处理条件和节能运行条件。
当室外工况为干球温度37℃、相对湿度90%(按湿度极限工况),新风取10%,室内工况的设定值为干球温度22℃、相对湿度55%时,机组回风工况的混合点为干球温度23.41℃、相对湿度60.5%,机组需制冷和除湿。开两个系统的3个压缩机时,机组制冷量为100kW,出风温度(15.58℃)低于回风工况的露点温度(15.86℃),机组满足空气处理条件和节能运行条件。
2.2 冬季
当室外温度为-4℃、相对湿度90%(按湿度极限工况),新风取10%,室内工况的设定值为干球温度20℃、相对湿度55%时,此时机组回风工况的混合点为干球温度17.4℃、相对湿度56%,机组只需制热,不需除湿。不开压缩机系统,只开电加热(必要时还要开加湿),机组满足空气处理条件和节能运行条件。
2.3 过渡季节
当室外温度为22℃、相对湿度为55%,新风取10%,室内工况的设定值为干球温度22℃、相对湿度55%时,当实际房间温度≥23℃或相对湿度≤59%(≥50%)时,机组回风工况的混合点为干球温度≥22.9℃、相对湿度≤59.13%,机组只需制冷,不需除湿。开单系统的1~2个压缩机,机组最大制冷量为68kW,出风温度(≥15.7℃)高于回风工况的露点温度(15.08℃),机组满足空气处理条件和节能运行条件。
当室外温度为22℃、相对湿度55%,新风取10%,室内工况的设定值为干球温度22℃、相对湿度55%时,当实际房间温度≥23℃或相对湿度≥59%时,机组回风工况的混合点为干球温度≥22.9℃、相对湿度≥59.13%,机组需制冷和除湿。开两个系统的3个压缩机时,机组制冷量为100kW,出风温度(≥14.02℃)低于回风工况的露点温度(15.08℃),机组满足空气处理条件和节能运行条件。
当室外温度为22℃、相对湿度55%,新风取10%,室内工况的设定值为干球温度22℃、相对湿度55%时,当实际房间温度≤21℃或相对湿度≥59%时,机组回风工况的混合点为干球温度≤21.1℃、相对湿度≥59.13%,机组需加热和除湿。开电加热(必要时还要开加湿),以满足空气处理条件和节能运行条件。
当室外温度为22℃、相对湿度55%,新风取10%,室内工况的设定值为干球温度22℃、相对湿度55%时,当实际房间温度≤21℃或相对湿度≤50%时,机组回风工况的混合点为干球温度≤21.1℃、相对湿度≤50.9%,机组需加热加湿。不开压缩机系统,开电加热和加湿,机组满足空气处理条件和节能运行条件。
3 控制方案改进
改进原则:增加压缩机的能量等级;由原来的3个能量调节等级(0、50%、100%)整改为5个能量调节等级(0、25%、50%、75%、100%),使机组运行更平稳更易控制。每个室外机(1台机组有2个室外机)的1个系统增加1个电磁阀和1个单向阀。室内机经过计算和校对不作调整,但整改时每个系统需要增加润滑油,以保证压缩机的回油问题。
进行全部改动,包括电路图、程序;允许并联压缩机能单台开启,需要结合增加电磁阀来实现;当并联压缩机单台开启时,电磁阀不得电(常闭状态);当并联中另一台开启时,电磁阀得电。目的实现冷凝器与压缩机匹配运行,确保回油和压力建立。
经过第1次整改,发现系统与程序验证存在不足,仍需要改进。即,当一个系统中一台压缩机运行的时候,机组运行正常,当这个系统另一台压缩机也启动的时候,出现了缺油现象。
控制改进方案见图1。
1~4为压缩机序号;A~F为压缩机运行状态;图2同理A到B:机组在启动时,风机启动,判断压缩机需要上载,1号系统2台并联压缩机启动。B到C:当需要卸载时,卸载其中1台。B到D:当需要上载时,上载另一个系统的2台压缩机。C到E:当需要上载时,上载另一个系统的2台压缩机。D到E:当需要卸载时,根据2个系统运行时间长短来判断卸载那个系统中的1台压缩机。C到A:当需要卸载时,停止所有压缩机,回到状态A。E到D:当需要上载时,停止系统中单独运行1台压缩机系统,180s后2台压缩机同时启动。E到F:当需要卸载时,卸载系统里的1台压缩机(根据压缩机运行时间长短判断卸载那台压缩机)。D到E:当需要卸载时,根据压缩机运行时间长短判断卸载1台压缩机。F到E:当需要上载时,根据已卸载压缩时间,来判断启动的压缩机,启动方式参照E到D。F到C:当需要卸载时,根据运行时间长短,来判断卸载的压缩机。
4 改造结果
当机组整改完毕,每个系统增加1L润滑油,开始加氟调试,由于当天的空气湿度比较大(大于55%),温度比较低(低于21℃)。所以调试先采用单系统模拟进行,让冷凝侧电磁阀处于得电状态,设置系统1高压故障,运行系统2(该系统装有油视镜,便于判断)。设定温度为21℃,湿度为60%;系统2的2台压缩机同时启动运行,压力正常,声音正常,油位也正常;当温度降到20.5℃、湿度为58%时,其中1台压缩机自动卸载,只运行1台压缩机,压力正常,声音正常,油位也正常,当温度降到19.8℃、湿度为55.3%时,压缩机正常停机。用同样的方法验证系统1,情况正常。
为了验证压缩机的上载情况,重新设定工况,而且把压缩机上载的时间缓冲由原来的180s更改为60s。即当一个压缩机正常运行时,要上载另一压缩机,先停掉运行的压缩机,等60s后再同时启动2个压缩机;结果发现运行正常,声音正常,油位也正常。同样的方法,把缓冲的时间更改为5s,结果情况正常,最后直接上载,发现运行情况正常,即压力、声音、油位正常。
接下来开机运行,初设定温度为21℃、湿度为55%,运行0.5h后,开始调整温湿度,验证控制方案中各状态点的压缩机上下载情况,发现运行正常,程序也没有问题。但在调试过程中出现了两个新问题:
(1)原方案当由状态C上载到状态E再下载到状态F时,由于上载的负荷太大和平衡判断的时间关系,出现了工况变化太快,温湿度无法控制在目标值以内,造成温湿度波动太大;
(2)由于原来对压缩机的控制无法做明确的判断,所以原方案中的1号压缩机处于长期运行的状态,这会严重影响1号压缩机的寿命,对于常年运行的恒温恒湿机更为不利。因而再次调整现场对机组的控制方案和控制程序,见图2。调整和调试后机组运行正常。
A到B:机组在启动时,风机启动,判断压缩机需要上载,1号系统2台并联压缩机启动。B到C:当需要卸载时,卸载2号压缩机。C到B:当需要上载时,上载2号压缩机。B到D:当需要上载时,上载另一个系统的2台压缩机。D到E:当需要卸载时,卸载1号压缩机。C到A:当需要卸载时,停止所有压缩机,回到状态A。E到D:当需要上载时,上载1号压缩机。E到F:当需要卸载时,卸载2号压缩机。F到D:当需要上载时,上载1号系统的2台压缩机。F到G:当需要卸载时,卸载3号压缩机。G到A:需要卸载时,停止所有压缩机,回到状态A。其他3台恒温恒湿机组也全部改造完成,目前均运行工况良好。由于机组是恒温恒湿机,而且全年运行,需要同时制冷和除湿的时间比较长,故增加压缩机能量等级后机组的运行节能效果尤为明显,预计整机全年能节省35%以上。改造前后机组性能对比见表1(以回风工况设定干球温度t为22±1℃,相对湿度为55%±5%)。
5 结语
综上所述,该空调改造方案提高了主控室空调的温度控制稳定性,使得主控室内设备的运行始终处于良好的环境中,为电子设备的安全运行提供了保障,有利于核电站工作的开展,具有一定的推广意义。
参考文献:
[1]王志坤.节能空调制冷系统分析[J].黑龙江科技信息.2014(18)
[2]李海博.中央空调系统节能分析[J].门窗.2014(09)
论文作者:黄臣
论文发表刊物:《基层建设》2017年4期
论文发表时间:2017/5/25
标签:压缩机论文; 机组论文; 工况论文; 相对湿度论文; 温度论文; 系统论文; 温湿度论文; 《基层建设》2017年4期论文;