某电厂为一拖一双轴2×453MW 9F.05型燃气—蒸汽联合循环发电机组。燃机为GE的300MW 9FB型机组,汽轮机为哈汽生产的三压、再热、两缸、冲动、抽凝式150MW汽轮机。在投运的时候,其汽轮机出现了定速3000rpm后振动不断爬升的问题。本文对其现象进行描述,并分析其可能出现的原因,最后给出了其解决方法。具体如下:
1.机组概况
某电厂为一拖一双轴2×453MW 9F.05型燃气-蒸汽联合循环发电机组机。每套机组包括一台低NOx 燃气轮机(型号:PG9371FB)、一台燃机发电机(型号;QFN-353-2)、一台蒸汽轮机(型号:LN150/C120-11.00/3.30/0.43/1.40)、一台汽机发电机(型号:Q FKN-150-2)、一台三压、再热、无补燃、卧室、自然循环型余热锅炉及其相关的辅助设备。
2.过程描述
2018年8月某日,汽轮机进行首次冲转,冲转参数如下:高压主蒸汽压力:3.2MPa,温高压主蒸汽温度:370℃;再热器压力为0.78MPa,再热器温度368℃;真空为-89kPa;汽机盘车电流为20A,偏心为48.6μm;轴封均压箱压力55kPa,温度260℃;汽机润滑油温油压正常,汽机控制油温油压正常;各轴承振动均小于10μm。
当日07:12,汽轮机首次挂闸冲转,主汽门全开,改变TSI电超速定值至500rpm后汽机升速跳闸,汽机磨检正常,现场轴承转子无异音,再次启动定速至600rpm暖机10min。
07:40,汽轮机定速1800rpm中速暖机,机组过临界时各轴承振动均小于60μm,但在中速暖机过程中2X、3Y轴振开始由32μm、37μm缓慢上升。09:05,机组已经中速1800rpm暖机1小时25分钟,开始进行3000rpm冲转,升速至2311rpm时,2X、3Y的振动陡增至154μm、248μm。手动打闸停机。
09:53,汽机盘车投入正常,此时轴振和偏心均正常,盘车电流正常。
14:25,汽机盘车运行4.5小时,各轴承轴振均小于15μm,由于首次冲转汽机振动波德显示汽机1313rpm及1645rpm为较明显轴系共振点,并且定速1800rpm中速暖机时轴系存在不平衡点,经各方讨论决定将汽机中速暖机转速由1800rpm临时改为1500rpm,汽机准备再次冲转。
再次冲转参数如下,高压主蒸汽压力为3.26MPa,温度为369.6℃;再热器压力为0.71MPa,温度为367.2℃,真空为-85.kPa4,盘车电流为19.9A,偏心为48.9μm,轴封均压箱压力55KPa、温度为260℃。汽机润滑油油温油压正常,汽机控制油油温油压正常。
14:26汽机挂闸,渐渐升速至600rpm暖机。14:33汽机定速1500rpm,开始进行中速暖机。15:56中速暖机结束,各轴承轴振均小于51μm,开始冲转3000rpm,15:56,汽机飞锤注油试验失败,联锁跳闸,惰走至1810rpm再次挂闸,冲转3000rpm,冲转成功,定速3000rpm。
17:16至21:52过程中,#1-#6(X/Y)轴瓦振动由52μm/35μm、93μm/114μm、102μm/164μm、70μm/131μm、31μm/9μm、37μm/17μm开始逐渐下降至49μm/38μm、66μm/59μm、68μm/77μm、54μm/61μm、33μm/25μm、66μm/21μm,随即2Y/3X振动开始爬升;23:46,2Y/3X上升至238μm/246μm,集控室手动打闸停机。
23:49汽机惰走过程中,转速1658rpm时,轴承振动出现明显的阶跃式上升趋势,手动破坏真空停机。
00:03汽机转速惰走至196rpm,大轴偏心达到最大值188μm,00:15盘车正常投入,盘车电流正常为20.2A,就地轴承处用听针未发现明显金属碰磨声。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆1X/1Y最大振动由41μm/39μm开始逐渐下降.02:16偏心下降至51μm,各轴承轴振均小于15μm,大轴已恢复正常。
3.问题分析
3.1设备本身及安装的影响
设备在生产过程中,可能由于各种原因造成设备存在生产缺陷。经过分析,转子在安装前动平衡试验合格,安装单位提供的各个安装参数未发现异常。机组冲转及定速3000rpm初期,振动并未有明显异常,只是定速3000rpm后振动逐渐上升,所以基本排除汽机设备本身及安装的影响。
3.2润滑油温度的影响
润滑油温度与轴系如果不匹配,可能造成轴承处油膜震荡。定速3000rpm后,试着做润滑油温度扰动试验,调整润滑油温43-47℃之间波动,发现油温对振动无明显扰动现象。
3.3汽机轴系3000rpm不平衡的影响
通过振动检测仪连续监测,发现大轴在1330rpm、1650rpm存在明显的共振点,定速3000rpm后轴系状态振动良好,未发现有明显的不平衡量,通过波德图显示,大轴振动主要以工频为主,未发现其它谐波分量,结合就地顶轴油压力表数值均处于稳定状态,可判断各轴承油膜没有明显异常。
3.4缸体膨胀的影响
机组启动前均在缸体高中、低压缸各膨胀点均架设千分表以监测缸体现场实际膨胀,并且结合DEH膨胀数据可以看出汽机冲转定速过程中,高中、低压缸随着汽机缸温上升各点膨胀均匀、速率等同,均未发现监控点存在明显膨胀不均匀现象,现场检查汽缸滑销系统正常,各管道支吊架销子均已拔出,但现场各主要管道支吊架实际受力是否在设计范围内无法确定。
第二次定速3000rpm后,检查系统发现此时中压缸外缸上下缸温为363℃/371℃,中压缸疏水接至中压疏水集管,由于汽机冲转直至负荷升至15%前管道疏水均是全开,怀疑此时中压疏水集管疏水量较大形成局部正压,且汽机定速3000rpm时中压内部为负压,导致低温疏水蒸汽通过疏水管反串至缸体对2X振动造成影响。后通过对中压缸疏水手阀的开关扰动,发现其对2X振动无明显影响。
3.5高中压主蒸汽参数的影响
高中压主蒸汽是参照哈汽给的冲转参数,但由于在定速3000rpm后,高中压调阀开度只有个位数的开度,怀疑蒸汽由于节流过大,造成蒸汽品质下降,造成局部水冲击,使振动上升。后调整整高中压调阀的进汽比例后,发现其对振动影响不大。
3.5轴封参数的影响
由于厂家提供的轴封参数个别存在争议(厂家给的低压轴封压力为0.101MPa、160℃),实际低压轴封无法达到0.101MPa。所以调试单位在调整轴封的时候,关小了高中压轴封的进汽手阀,使高中低压轴封趋于稳定。怀疑由于关小轴封进汽手动阀,造成高中压轴封参数不匹配。
后全开高中压轴封进汽手动阀,发现振动明显好转,但出现了当高中压轴封不冒汽也不吸气时,低压轴封为负值,吸冷气的情况。为此,提高均压箱压力,提高整个轴封系统压力,使低压轴封保持正压。这样又发现由于提高了均压箱压力,当低压轴封为微正压时,高中压轴封齿处大量冒蒸汽。以此判断为设计高中压管道大小不匹配,使得高中低压轴封参数不匹配。
因此,在高压轴封和低压轴封回汽管处加装回汽手阀。通过关小回汽手阀使高、中压轴轴封参数相匹配,不冒汽也不吸气。再通过关小低压轴封回汽手阀,使低压轴封蒸汽保持微正压,从而使整个轴封趋于稳定。(调整后均压箱压力为47KPa,低压轴封处压力为1-2KPa、温度210℃)。
经过以上轴封改造后发现振动明显好转,不再出现定速3000rpm后不断爬升至跳机值的现象。
4.总结
此次调试阶段出现机组定速3000rpm后,2Y/3X振动开始爬升至接近跳机值,手动打闸停机的事件。通过排除各种因素的影响,最后发现其原因为轴封参数不匹配、设计管道大小不匹配、厂家提供的轴封参数存在争议的情况。使高、中、低压轴封参数不平衡,部分轴系冒蒸汽或者吸冷气等,最后造成振动爬升。最后经过加装回汽手阀,调整均压箱压力,低压轴封参数,使振动问题得以解决。
论文作者:彭国光
论文发表刊物:《基层建设》2019年第25期
论文发表时间:2019/12/6
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