响水风电场试验风机运行状况分析论文_徐卫利

响水风电场试验风机运行状况分析论文_徐卫利

(响水长江风力发电有限公司 江苏响水 224600)

响水风电场目前共安装4台试验风机,具体为1台2MW近海试验风机和3台共7.5MW潮间带试验风机。T1风机于2011年3月30日首次并网调试,T2风机于2011年1月27日首次并网调试,T3风机于2011年3月7日首次并网调试,T4风机于2012年6月7日首次并网调试。

一、发电量及风机运行情况

(一)发电量情况

首次并网调试至2013年7月底各台试验风机累计发电量情况如下:近海试验风机T1为779.9460万KWh,潮间带试验风机T2为941.3939万KWh,潮间带试验风机T3为702.0563万KWh,潮间带试验风机T4为322.07614万KWh;四台试验风机总共累计发电量为2745.47234万KWh,累上网电量为2576.5097万KWh, 厂用电率为6.7%。

(二)风机运行情况

近海试验风机T1:首次并网调试至2013年7月底有效发电时间15911小时,累计等效满负荷利用小时数3899.73小时,平均可利用率74.72%;T1风机总故障停机时间为5241小时,主要为变流器故障停机时间为2143小时、变桨系统故障停机时间为1930小时。

潮间带试验风机T2:首次并网调试至2013年7月底有效发电时间17893小时,累计等效满负荷利用小时数3765.58小时,平均可利用率87.10%;T2风机总故障停机时间为5080小时(其中包含箱变故障3240小时),主要为变流器故障停机时间为936小时、变桨系统故障停机时间为694小时。

潮间带试验风机T3:首次并网调试至2013年7月底有效发电时间17201小时,累计等效满负荷利用小时数3510.28小时,平均可利用率78.08%;T3风机总故障停机时间为4176小时,主要为变流器故障停机时间为1965小时、发电机后轴承温度超限及发电机绕组u1温度超限停机时间为738小时、变桨系统故障停机时间为1168小时。

潮间带试验风机T4:首次并网调试至2013年7月底有效发电时间8434小时,累计等效满负荷利用小时数1073.59小时,平均可利用率50.28%;T4风机尚未通过500h试运行仍处在调试阶段,总故障停机时间为4679小时(其中包含箱变故障936小时),主要为变流器故障停机时间为2466小时。

二、各试验风机运行数据对比

首次并网调试至2013年7月底各试验风机发电量由高到低排序为T2、T1、T3、T4,等效满负荷利用小时数由高到低排序为T1、T2、T3、T4,可利用率由高到低排序为T2、T3、T1、T4。

T4风机为某厂家生产的3MW半直驱式永磁同步发电机目前尚未通过500h试运行仍处在调试阶段,其各项数据均最差;

T2风机为某厂家生产的2.5MW直驱式永磁同步发电机在2012年中因箱变故障停机近5个月造成发电量受严重影响,其等效满负荷利用小时数偏低;因风机故障停机频次最少消缺较及时其可利用率最好。

T1风机和T3风机同为某电气公司生产的2MW齿轮箱式异步双馈发电机,T1风机位于近海中出海消缺作业受天气海浪等影响较大,使得可利用率较差,略低于T3;海上风资源较于陆上及潮间带明显稍优,其发电量偏好,高于T3。

1.机组单机容量越大发电量越多等效满负荷利用小时数就越高。

2.海上风资源明显优于陆上及潮间带风资源。

3.海上风机消缺工作受天气潮水等影响更大。

4.机组越成熟故障率越少消缺停机时间越短可利用率就越高。

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三、各试验风机主要质量问题

试验风机主要有 “变流器系统故障”、“轴承温度及冷却水温高故障”、“变桨系统故障”等质量缺陷。

(一)变流器系统故障

根据统计结果发现,试验风机变流器系统故障停机时间占总故障停机时间比重最大,约占40%左右对风机可利用率影响最大。故障原因主要有变流器内IGBT模块烧坏、变流器主控制器板损坏、并网开关损坏及变流器运行程序故障等。

(二)轴承温度及冷却水温高故障

经统计,T1及T3风机报发电机绕组u1温度超限故障、发电机轴承温度超限、发电机进出风口温度超限及齿轮箱冷却水温超限等,且都是在风况较好的时候出现,给风机发电量造成很大的损失,也给风机正常运行带来一定的安全隐患。经现场检查发现,故障原因是发电机齿轮箱水冷系统不能正常工作、冷却泵密封圈老化、冷却液缺失未能及时添加或散热片严重污浊等。

(三)变桨系统故障

经统计发现,试验风机变桨系统故障停机时间仅略少于变流器系统故障停机时间,在总故障停机时间里位于次位,约占30%左右对风机可利用率影响较大。故障原因主要有电气滑环污浊、变桨驱动器模块损坏及屏蔽线虚接等。

(四)通讯故障

经统计风机从首次并网调试至2013年7月底通讯时有中断,基本上现场重启PLC、重启塔底或轮毂400V电源、通讯线重新紧固及屏蔽线接地后故障能消除。

(五)箱变故障

四台试验风机箱变生产厂家均为某公司,从首次并网调试至目前都出现过故障。T1箱变高压开关保护装置损坏,备品备件到货不及时和售后服务响应慢致使停机达近一个月;T2箱变受台风“达维”影响,箱变房舱进水受损严重,箱变拆除返厂维修,停机长达近五个月;T3箱变高压开关保护装置损坏、箱变低压侧690V开关至风机塔筒的一根690V电缆相间短路及箱变低压侧690开关故障,停机欲一个月之久;T4箱变高压侧隔离刀闸下端头电缆放电灼烧损坏及箱变低压侧690V隔离刀闸烧毁,停机长达一个月之久。

四、备品配件管理问题

备品配件的及时供应将是影响风机可利用率、经济效益和安全运行的主要因素,试验风机因为等待备品配件而导致风机长时间停机,影响了风机的发电量。为此备品配件的储备工作要尽快展开,以减少因等待备品配件而产生的电量损失;还要加强备品配件的管理,建立《备品配件管理办法》,对备品配件仓储定额、采购及验收流程、入库、出库管理进行制度规定。在分析风电场机组的故障特点、实际消耗规律、厂家建议清单的基础上,考虑厂家备品配件库存,制定风电场备品配件定额作为备品配件管理的依据。

五、售后技术服务问题

试验风机在并网调试及后期维护消缺工作中,由于设备或技术人员不在国内造成风机停机时间较长。为此要加强对厂家人员现场管理,做出风机检修、维保、预防性整改及风机巡检等工作计划,形成故障分析制度,定期与厂家人员开展故障分析会。以风机故障记录为依据,结合现场实际情况进行分析,采取相应整改和优化措施,努力提高试验风机运行可靠性;通过对风机故障分类、频次统计,集中力量及时解决高发故障,并督促厂家落实随机备品备件、安装维修专用工具、相应工装和人员等现场应充沛,不断提高提高风机可利用率。

六、气候环境交通问题

与陆地风电相比,海上及潮间带风电机组所处的环境与陆地条件截然不同,海上风电技术运行维护成本也高。目前某电气公司出海作业单次租用交通船费在6000元左右,整年租船费大约在18万元左右,建议海上风机质保期宜在5年或更长。需寻找适合海上风电机组和施工装备,降低运行维护成本;并依托相当规模的项目开发专用施工装备,运输、吊装和运行维护的专用设备可以减少海上作业时间,降低天气变化带来的风险。

论文作者:徐卫利

论文发表刊物:《电力设备》2017年第32期

论文发表时间:2018/4/11

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