翻车机压车梁泄压故障分析论文_勾欢会

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摘要:我厂FZ1-2A型“C”形单翻翻车机在翻车时压车梁泄压,导致车厢脱轨,通过对翻车机本体的液压系统详细分析,从中找出问题并进行处理,保证翻车机的正常运行。

关键词:翻车机 压车梁 液压系统 泄压

我厂在2015年安装了一台FZ1-2A型“C”形单翻翻车机,主要用于电厂燃料用煤。翻车机整体包含翻车机本体、拨车机、迁车台、推车机、夹轮器等设备。翻车机液压系统主要有液压站、阀站、压车机构、靠车机构、管路、加热装置、冷却风扇等部分。

1、故障现象

翻车机在一次翻车的过程中,压车梁抬升了约150mm,导致车轮脱出轨道,当拨车机推空车厢出翻车机本体时,车轮滑下轨道,导致整个车厢脱轨。

发生故障后,再次翻车观察车厢的变化情况,对翻车的全部过程做了记录,发现翻车机翻转到165°时,车轮脱开轨道如

翻转的过程中,在110°之前,车厢还基本没有任何变动,到110°之后,车厢慢速的移动,车轮慢慢脱离轨道,直到翻转到165°时,车轮完全离开轨道,顶在了轨道的顶面上,通过各个位置观察,发现只有翻车机前梁出口侧一个角上的车轮脱离轨道,在返回0°时,这个角的车轮没有返回轨道内侧,同时也将同轴侧的车轮脱离了轨道,而翻车机进口侧两个位置的车轮都正常落在轨道上。

车厢返回到0°时,再次将压车梁做了几次压车试验,压车梁压好车后停止了液压油泵,有故障处的压车梁有缓慢抬起现象,抬起高度约15mm左右。

2、翻车机翻车过程液压系统工作流程

(1)起动翻车机油泵。

(2)压车梁压车:电磁阀YH1,YH2,YH6,YH7得电,压车梁液压油缸有杆腔进油,压车梁下降。压车过程分两路油,第一路为住油路:大泵出来的液压油经过单向阀17--溢流阀20--电液换向阀25.2--液控单向阀27.3--单项节流阀33--液控单向阀38--液压油缸有杆腔;第二路为控制油路:小泵出来的液压油经过单向阀16--溢流阀18--单向阀29--电磁换向阀30--液控单向阀38。

整个系统油压达到3MPa左右时(压力继电器要求为2.5~4MPa,一般调到3MPa左右),压力继电器发出压车梁压车到位信号,YH6断电,25.2电磁换向阀回到中位,液控单向阀27.3和27.4关闭油路。

压车系统图如图

(3)靠车板靠车:YH1及靠车方向的电磁阀得电,液压系统中大泵出来的液压油经过单向阀--溢流阀--电液换向阀--减压阀--液控单向阀--单项节流阀--靠车板液压油缸无杆腔,使油缸活塞杆推出,靠车板靠车,靠车板上的光点信号检测到考车信号后,电磁阀断电,靠车板液压油缸停止动作,同时液控单向阀关闭,靠车油缸进行保压。

(4)压车信号和靠车信号同时到位后才能开始翻车。大约反转到45°后,车厢内煤开始翻出,车厢的负载减少,车厢底部弹簧逐渐恢复,使车厢升高,压车梁受弹簧的反弹力负载增加,液压油缸活塞杆向上抬起,有杆腔油流出,使管路中压力升高。此过程中YH2和YH7一直得电,打开压车梁液压油缸有杆腔出口的液控单向阀38。此封闭的管路中压力升高到顺序阀设定的压力后(约为5.5~6.5MPa),顺序阀打开,补偿油缸有杆腔进油,此时信号37.2断电,37.1得电,补偿油缸无杆腔液压油补偿给压车梁液压缸无杆腔,给压车梁液压油缸无杆腔补油。补偿油缸的活塞收回大约80mm,压车油缸大约升高20`30mm。在翻车过程中45°~110°之间,整个车厢及物料的负载基本就用靠车板来支撑。

(5)翻转到110°时,YH2和YH7断电,压车油缸活塞杆侧出口的液控单向阀38关闭,压车梁固定车厢不动。为了保护压车油缸和液控单向阀38的安全,使液控单向阀关闭,在此管路中装设了一条回路,使管路中的油返回油箱,翻转到110°后,压车梁受力较大,液控单向阀38关闭的时候为了不使压车梁液压油缸有杆腔油被流出,在返回的油路中装了单向阀16和节流阀31与油箱接通,通过节流阀对有杆腔油进行保流,压车梁不被抬起,给车厢起到安全保护作用。

(6)在翻车机正常翻卸的情况下,对翻车机压车梁及靠车板进行压力检测,同时根据GB/T18818—2002《铁路货车翻车机和散装货物解冻库检测技术条件》及铁道部运输局(2010)908号文件要求进行比对,具体结果如下:

压车梁压力检测

3、故障分析

从翻车过程中的现象和液压系统图仔细对比,发现能够引起这种故障有以下几点原因:

(1)液压管路接口漏油,在翻车的过程中漏油,导致压车梁液压油缸有杆腔缺油使压车梁抬起,导致车轮脱离轨道。

(2)压车梁液压油缸活塞密封不严,油缸内漏,在翻卸的过程中,有杆腔的油流到无杆腔,活塞杆伸出,压车梁抬起,导致火车车轮脱离轨道。

此现象只要有任何一个油缸发生内漏,就会出现此种情况,这种情况在翻车机整个翻转的过程中,压车梁就会慢慢抬起,车轮在整个翻车过程中就会慢慢的脱离轨道。

(3)压车梁液压油缸有杆腔出口接的液控单向阀38阀芯卡死,导致锁不住油路,在翻转到110°后,单向阀16和节流阀31与油箱接通,压车梁液压油缸受到车厢底部弹簧的作用力、车厢和物料重力等作用力,使有杆腔的油流回油箱,导致压车梁抬起,车轮脱离轨道。

此种情况和第二种情况不同之处是翻转到110°之后,压车梁才会慢慢抬起,导致车轮脱离轨道。在事故发生后试验翻车时仔细观察发现,车厢翻转到110°之后车轮才开始慢慢脱离轨道,从现象观察证明第二种情况可以排除。

液压阀芯卡死的原因就是液压油杂质多,在运行的时候杂质卡在阀芯处,是阀芯处于常开位置。在出现情况时,对液压油取样进行检测,化验的结果如下:

从液压油的化验报告分析,油的运动粘度偏低并且含有大量的杂质。

4、采取措施

根据故障现象,对翻车机液压系统所有接口详细检查,没有发现接口漏油现象。第一种情况排除。

针对第三种情况,首先将节流阀31全部关闭,再次进行翻车做实验,发现压车梁没有升起,车轮没有脱离轨道现象,证明确实是液压油缸上的液控单向阀38出现故障。之后更换了压车梁抬起的压车梁上两个油缸的液控单向阀。

在更换单向阀的同时,将更换了液压系统的液压油,并对液压油进行过滤。

5、结论

我们翻车机主要是用来卸电厂的燃料用煤,每天翻卸电厂用煤的三分之二,利用翻车机翻卸燃料用煤,不仅提高了卸车的效率,同时节约了成本运煤的成本,所以在电厂用煤部分起到了很重要的作用。翻车机的液压在翻车机系统中集于机械、电气、液压、控制等结合于一体的部分,所以在翻车机系统中极为重要,为了翻车机的正常运行,安全卸车,就要详细的去了解设备的结构、功能、操作、故障及维修,保障日常的维护工作,做好预防保证设备不受损。

参考文献

[1]彭熙伟主编.流体传动与控制基础.机械工业出版社

论文作者:勾欢会

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第08期

论文发表时间:2019/9/2

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