关键词:桩基、卵石层、戈壁料、防冻胀处理
土建工程最主要的施工在于基础,基础施工也因地区性不同差异很大,比如中原地区地层多属于粉质黏土、粉土、粉砂,强度低,大型基础必须先做强夯,施工周期长,施工难度大。本实例工程位于乌鲁木齐米东区,施工区主要已杂填土和卵石构成,卵石层厚度较大,结构均匀,中密~密实,是理想的建筑物天然地基持力层,地基承载力特征值 fak=350kPa,本文针对此工程实施过程进行分析。
本工程拟建物均为地上一层,无地下室,框架结构建筑,基础形式为桩基,基础埋深为-3.0m,本工程主要对基础和地坪施工,钢结构暂缓施工。新建成品库房建筑面积为4032㎡。经过对该区域地质勘查,杂填土厚度为2.2~2.8m,卵石层厚度大于7.8米,卵石层的桩端极限阻力为5000kPa,地质情况对建筑施工非常有利。成品库房结构形式为轻型门式刚架,檐高6.7米,室内外高差0.2米。室内地坪采用混凝土浇筑,厚度0.2米。整体基础施工分为前期标高测量,原土开挖,桩基施工,回填碾压,地坪浇筑。原计划基础施工60天完工,实际施工50天,针对本工程,深度分析好的经验收获。
根据设计院的终版图纸,首先测量标高,图纸要求室内地坪比室外道路高0.2米,室内按照无坡度设计,外围流水自东北向西南。实际测量标高后,原始地面坡度为东北较西南高0.8米,东南较西北高0.5米,通过对标高进行分析,室内的高差至少达到0.5%,由于仓库建筑尺寸为96*42米,如果按照无坡设计,西北方向要多回填50公分,将使新仓库地面与材料库房的窗户同高,会造成排水困难,也会导致材料库积水,地面以上的回填量达到1100m3,无形中造成工程费用的增加。另外,在厂区内其他施工现场及经验推断,因为施工区域为冲击平原,底部戈壁层是西南比东北高,正好与地表杂土层相反,基础柱基原设计是2米,按照现场实际计算,柱基可能要达到3米,无形中又增加了工程费用。通过这两方面的分析,决定将室内地坪按照地表原始坡度,东北向西南放坡0.7%,东南向西北放坡0.5%(与相邻道路坡度相同),这样施工既能保证室内整体坡度不大,又减少了工程投入。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆
依照方案设计,实施基础开挖,由于柱基垫层尺寸分2500mmx2100mm和2100mmx2100mm两种,柱基深度近3米,柱间距6米,如果按照单个柱基放坡,施工难度比较大。经过与施工单位沟通,直接按照柱基的长轴线放线通挖,即避免放坡造成的施工机械操作困难,又方便了柱基垫层和支模放线施工,大大加快了施工速度,只是增加了部分土方的开挖外运,总的施工时间是节约的。两天一共外运土方约1300m3,比原计划提前完成。划线施工方面因基坑是通挖,避免了人员在基坑中上下的麻烦,也较原方案安全,同时也加快了进度。开挖后的基坑经过勘察设计院人员现场确认,符合原勘察结果,可以按设计施工。
柱基浇筑方面,为了方便后续施工,提前对场地进行了平整,坑边进行了围护,为了抢工期,550㎡垫层浇筑仅一天完成。施工过程中因交叉作业,需要提前对东南一侧进行回填,经过与双方施工单位沟通,决定先对这一排柱基进行浇筑,安排人员进行柱基钢筋捆扎,施工期间加班加点,4天完成17根地梁以下柱基的浇筑,短柱及基础均选用C40混凝土,次日下午对模板进行了拆除,涂刷防腐煤沥青漆后回填戈壁料至地梁位置,为其他施工提供了工作场地和便利条件。地梁设计根据新疆当地气候条件,进行了防冻胀处理,地梁底部填粗砂,用砖进行围砌,以此保证地梁在冬季气温较低情况下的完好。其他两排柱基根据第一排的柱基施工经验,一周完成浇筑工作,从基础开挖到具备地坪浇筑前,一共耗费43天,提前完成了既定任务。
地坪浇筑是此项施工的另一个关键点,地坪面积不仅包括厂房地坪,还包括厂房前装车区的地坪,近4500㎡的地坪,全部进行戈壁料回填近1米,分层碾压,最终压实度大于92%。地坪施工中分割浇筑区域比较困难,经过与施工队分析施工难度,最终确定尽量多分区,根据厂房长轴方向按两侧同时施工进行分割,租用C型钢作为分割工具,模具就位前提前涂抹少量油脂,便于脱模。按照原计划7天要完成浇筑,按照优化后的施工方法,尽量的将工作向前推进,由于白天温度高达34℃,下午17:00前不具备浇筑条件,提前与拌混站沟通,从开始送拌合料至结束,一直送至23:00,每天送210余方物料,浇筑1000㎡。摊铺物料人员和收光人员分班合作,凌晨4点开始收光,直至早上8:30完成。经过5天的紧张施工,顺利完成地坪的浇筑工作,共收集30余个试块,经过专业机构认证,符合C30混凝土地坪的性能。
原计划2个月的施工周期,经过与建设单位的方案优化,提前10天交付,为整体的公司工程进度创造了好的开端,同时也收集了大量适用经验。
论文作者:刘秋杰,贾超
论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月第5期
论文发表时间:2020/5/9