西北工业集团有限公司 陕西 西安 710043
摘要:本文介绍了水压试验夹具的选材、结构改进及试验验证,提高了水压夹具的承载能力,并用于产品的正式生产,效果显著。
关键词: 燃烧室;水压;强度极限;屈服极限
1 问题的提出
燃烧室是某产品的重要部件,该产品在飞行时燃烧室内部要承受很大的压力,其两头的螺纹连接部分也必须具有一定的抗疲劳强度。故此燃烧室加工完毕后,必须要做水压试验,验证其内部抗拉强度和螺纹的疲劳强度。水压试验中,夹具破损,试验无法进行。
仔细分析夹具破损原因,主要有以下几点原因:
1.人员的原因:由于每个人力量大小不一,在螺栓连接过程中,螺栓松紧程度不一,从而形成夹具各部分压力不一致,但我们认为此项为非主要原因;
2.夹具材料强度不够:材料的强度极限σb、屈服极限σs值低是造成破损的重要原因;
3.零件结构的原因:由于连接螺栓少,受力面积小,降低了抗拉强度;加之过渡圆角小,从而局部应力加大,容易形成疲劳损伤,我们认为此项为重要原因;
4.密封条件不好,密封件接触面积小,泄漏改变压力值,从而导致夹具产生疲劳,我们认为此项为非主要原因。
3 问题的解决办法
对人员的培训,我们要求水压试验人员必需用定力矩扳手拧紧螺栓,力矩值为10Kg.m;对于材料问题,应选取出最合适的钢材,经查阅相关资料和对比,认定40Cr的机械性能较为适合。
材料淬火硬度σbσs
图2
另外,我们还采取增加螺栓数量,降低单个螺栓工作状态拉应力;
增加过渡圆角,最大限度降低应力集中系数;加大受力部位尺寸提高承载能力;同时,扩大密封件接触面积。这些措施的实施,从多方面改善了水压试验加夹具的承载能力。
4 效果验证
选40Cr材料做夹具,经过重新设计图纸,制造完成后经过100多次试验观察,符合试验工艺要求,水压试验工作已正常进行。三个月后水压试验仍正常进行,至此,将所有变动纳入工艺规程。
5 经济效益
原来未改进设计前的水压试验,每十个燃烧室就需要一套水压试验夹具,每套夹具的制造成本是5000元,而改进设计后的水压试验夹具经过成千上百次的工作,仍然完好无缺,进而大大降低了生产的费用,效益明显。
结语:通过以上各方面的改进设计,目前水压试验夹具运行平稳,产品质量稳定,达到预期改进效果。
参考文献:
[1]第一汽车制造厂设备修造分厂编写组 机械工程材料手册 机械工业出版社
[2]东北重型机械学院 洛阳工学院主编 机床夹具设计手册 上海科学技术出版社
[2]东北工学院主编 机械零件设计手册 冶金工业出版社
论文作者:王艳芳,王磊,郑晓迪,马文斌,赵浩
论文发表刊物:《防护工程》2017年第20期
论文发表时间:2017/12/18
标签:水压论文; 夹具论文; 燃烧室论文; 螺栓论文; 原因论文; 材料论文; 强度论文; 《防护工程》2017年第20期论文;