摘要:本文阐述了锅炉停用腐蚀的危害,以大唐长山热电厂660MW机组锅炉防腐为例,介绍锅炉停用期热态防腐的方法及成效。
关键词:火电厂锅炉防腐;防腐方法与原则;干法防腐;湿法防腐;热态防腐
随着工业的快速发展人们已经离不开“电”这种能源了,中国目前电能的主要来源有风能发电厂、核电厂、生物发电厂、水利发电厂、火力发电厂等,其中火力发电仍然占据电能来源的大部分,目前火力发电厂随着机组参数、容量提高,技术监控工作已经越来越重要,而化学监督是火力发电厂技术监督的一个重要部分。众所周知热力设备停运期间的腐蚀比运行期间严重得多,如果使用单位不重视锅炉的防腐工作,不建立健全各项规章制度或者不采取正确的防腐措施,就极易造成锅炉的腐蚀,锅炉的使用寿命因此就会降低,锅炉使用单位的经济效益同样也会受到严重影响。在很多情况下,停用时锅炉产生的腐蚀大大超过工作时的腐蚀。因此,了解锅炉金属腐蚀的原理,分析锅炉停炉腐蚀的原因,掌握锅炉停炉保养的方法,延长锅炉的使用寿命,保证锅炉安全经济运行,是我们的重要任务。近年来,我厂1号机组启停频繁,热力设备停运期间的腐蚀保护任务就更为突出,防腐效果不好,不仅对锅炉产生了不良的影响,而且也制约了长山厂的发展,笔者本文阐述了660MW机组锅炉热态防腐方式的研究,并说明了在哪些方面加以改进,以求火力发电厂的锅炉防腐技术更加完善。
一、锅炉停用腐蚀的原理
在锅炉停用期间,如果不采取保养措施,锅炉汽水系统金属内壁会遭到溶解氧的腐蚀,因为锅炉停止运行后,外界空气必然大量进入汽水系统内部,虽然锅炉已经放水,但四管内壁往往因为受潮而附着一层水膜,溶解水膜中的氧,很容易腐蚀此处的金属材料,尤其当停用锅炉的管子内壁附着沉积物或水渣时,更会加快腐蚀的进程。
锅炉停用的金属腐蚀与锅炉运行时金属腐蚀一样,都属于电化学腐蚀,腐蚀损伤呈溃疡状,它比锅炉在运行过程中因为除氧不彻底要严重的多。这不仅仅因为锅炉停用时,进入锅内的氧量多,而且因为在停运期间锅炉各个部位都能发生腐蚀。
二、锅炉停用防腐通常采用的技术方法
锅炉停炉防腐是防止金属腐蚀减薄的措施。锅炉受热面产生腐蚀的条件是金属接触到水分和氧气。因此要防止腐蚀,必须是使锅内无水分 , 或者是使锅内水中无氧气 , 或者是使水中的氧与金属无法产生化学反应。根据机组停运时间的长短有以下几种防腐方法:
1、干法防腐
干法防腐包括正压吹干保养法、带压放水余热烘干、干燥剂去湿法、充氮法等。正压吹干保养法需要的初期设备投资较高,保养过程中需要维持锅炉温度高于环境温度10℃,能耗大,成本较高,大修打开系统时不易保护。热炉放水干燥法只适用于小机组的短期保护,由于设备内管道复杂,很难将存水放尽,最典型的是过热器弯头,经常积水,保养不彻底,效果不佳。充氮法的费用高,要求系统密闭不漏,由于很难实现锅炉的完全封闭和造成锅炉无法检修而难以实施。
2、湿法防腐
湿法防腐包括给水压力法、氨—联氨法、二甲基酮肟法等药剂保护。给水压力法维持锅炉压力5MPa,降至0.5MPa时需要再加压,操作复杂,适合短时间停炉保护,实际应用较少。氨+联氨湿法与二甲基酮肟法保护的优点是管内壁防护好,但管外壁腐蚀严重,且要求温度在5℃以上。湿法保护耗费大,需要隔离铜部件、排放液处理困难,冲洗水量大,冬季难以实现,同时排水中的联氨和氨对环境有不良影响。
锅炉湿保养、热炉放水、充氮保养等传统方法由于在机组大修时需要开放系统,无法实现充入气体和液体进行保护,存在局限性,且不能保护其它设备如汽轮机、除氧器、各种加热器、凝汽器以及所有汽水管道(包括疏水系统)系统。
三、长山厂660MW机组锅炉防腐方式探究
2017年5月、6月,我厂1号机组2次停备,按长期防腐考虑,根据我厂单机运行及系统实际,并能够满足停后检修消缺需要,经与省电科院,大唐东北院专家沟通,均采用干法防锈蚀保护(氨水碱化烘干法),防腐保护时间小于一个季度。
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根据《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》(DL/T956-2005)要求,本方法属于热态防腐,适用于机组冷备用、锅炉大小修。具体操作如下:
1、停炉前4小时,通过调整给水加氨计量泵频率,提高给水pH值至9.5±1.0之间。
2、停炉前2小时,退出精处理系统后,调整凝结水加氨泵频率,使给水pH达9.8±2之间。
3、停炉后,迅速关闭锅炉各风门、挡板,封闭炉膛,防止热量过快散失,执行好锅炉运行规程。
4、停炉后在汽水分离器压力降至0.5MPa时,迅速放尽炉内存水,利用炉膛余热烘干受热面。
5、锅炉降压、放水过程中,应控制分离器贮水箱内外壁温差变化率小于25℃,水冷壁降温速度不超过0.25℃/min。
6、放水过程中,全开空气门,排汽门和放水门,自然通风排出炉内温汽。
7、自调整加氨量开始至停炉期间,发电部化验班每小时测定各水汽指标变化,运行班每半小时测给水pH值。
机组自准备停运前13小时开始,发电部化验班每小时进行一次水汽品质化验,同时记录机组负荷,便于对照检查机组负荷变化对水质的影响。
化验数据表明,给水pH在9.4以下时给水含铜量一直合格(给水pH运行标准为9.2~9.6),当pH达到9.4以上1 小时后,给水含铜量明显上涨,并超标(实测为3.97µg/L~12.0µg/L,标准为≤2µg/L,此时机组负荷变化不大),其它指标全部合格,与正常运行数值基本相同无显明变化。
含铜量超标原因是为停机防腐作准备逐渐提高给水pH,当给水pH达到9.4以上时,给水管道中沉积的铜产物被水中氨逐渐溶解,生成铜氨络离子([Cu(NH3)4]2+),使给水、蒸汽含铜量超标。结论如下:
1、精处理高速混床正常投运情况下,机组负荷对水汽指标影响不大。
2、我厂凝汽器、高加、低加等换热管均为钢管,水汽循环系统定义为无铜系统,但系统中不可避免有铜部件或含铜合金材料,加氨调pH值对水汽指标铜离子含量有一定影响。
3、国家标准要求给水pH控制在9.2~9.6之间,运行时最佳控制值应该为9.3±1,同时热力系统中含氨量低还可提高精处理高混的运行周期。
4、采用氨水碱化烘干法防腐,pH值要求控制在9.4~10之间,实际应用中建议pH值靠近下限较好,启机时铜离子含量较低。
我厂采用氨水碱化烘干法防腐有如下优点:
1、方式方法简单,现场容易操作。
2、节省成本,660MW机组锅炉防腐一次大约需要3000元左右。
3、能取得良好的防腐效果。
结束语
随着科技的发展,锅炉防腐技术必将日益完善,热态防腐依托其较强的经济性和适应性将会得到更广泛的使用,在锅炉安全、经济运行中发挥更重要的作用。
参考文献
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[4]王景锋.工业锅炉的停炉保养[J].品牌与标准化,2010,12.
论文作者:毕国旗
论文发表刊物:《电力设备》2018年第29期
论文发表时间:2019/3/26
标签:锅炉论文; 机组论文; 湿法论文; 系统论文; 火力发电厂论文; 水汽论文; 方法论文; 《电力设备》2018年第29期论文;