江西省地勘局赣西北大队
摘要:本文结合工程实际,对其钻探施工中存在的主要问题进行探析,并分析主要钻探技术措施及工艺。
关键词:矿区;钻探施工技术;措施
1 工程概况
该矿区为平原地区,属大陆性季风气候,相对高差10 m。年平均气温14. 9 ℃,年平均降雨量 939. 3mm,地形切割较轻,海拔高度一般 100~200 m。面积为 3. 82 km2,设计孔深 550~700 m,钻探工作量5000 m。
2 矿区地层简况
2.1 矿区地层简况
区域内岩层主要有灰白色石英砂岩与硅质砾石互层;灰白色石英砂岩与紫红色石英砂岩互层;冰碛泥砂质砾岩、泥钙质砾岩、含砾砂岩夹砂岩、页岩及纹泥质白云岩组合层;石英砂岩、白云岩、角砾岩、灰岩、泥岩、页岩组合层;砾石及砂粘土互层。
2.2 区域地质构造
地层多被第四系覆盖,其走向以东西向为主,岩层倾角平缓,一般 20°~30°之间,构造变形较为简单,主要为浅表层次脆性断裂。断裂呈网格状分布,断层产状大部分较陡,倾角一般大于 60°。区域内的断裂构造总体可分为北西南、近南北向和北东向三组。
3 主要钻探设备及器具
根据孔深、地层及现场情况,采用 XY -44 型钻机,BW250 型泥浆泵,SGZ-23 型四角加重钻塔,JSJ- 1000 型绳索取心绞车,动力装置为 75 kW 电动机等。
为适应中深孔复杂地层钻进,选用强度高、抗扭能力强的加厚接头镦粗的绳索取心钻杆、S75 钻具及钻头,并配置泥浆搅拌机等。
4 钻探施工中存在的主要问题
(1)易发生孔壁坍塌、冲洗液漏失、缩径、套管提不上来。
第四系覆盖层厚度大,130 m 左右。主要为砾石层及砂粘土互层、亚砂土、亚粘土、黄土等。底部存在一层冰碛物泥砾石层。钻进过程中,在砾石层中易发生坍塌及漏失,在砂土中易发生坍塌,在粘土中易发生缩径套管提不上来等事故。
(2)中深部易发生孔壁坍塌,提大钻后无法下钻至原孔深。
中深部片麻岩、混合岩严重风化易坍塌,钻遇该层位起大钻换钻头再下钻钻进时下不到原孔深位置。
(3)易发生钻孔偏斜。
地层软硬互层,矿化层较厚且胶结较弱,冲洗液质量或冲洗液量控制不好等都会造成钻孔偏斜。
(4)易发生卡钻、埋钻及取心困难。
在蚀变带、构造破碎带钻进,岩石软硬不均,结构松散,孔壁坍塌掉块,易发生卡钻、埋钻事故等,岩心采取困难。
5 主要钻探技术措施及工艺
5.1优化钻孔结构
根据地质方面提供的地层岩石情况,为快速穿过第四系覆盖层等复杂孔段,在终孔直径≮75 mm的情况下,为提高成孔保险系数,避免一旦发生孔内事故无法挽救,在借鉴以往钻探经验的基础上,钻孔结构采用三级口径级配,具体钻孔结构如下:
0~130m 钻进穿过第四系覆盖层达硬基岩层下入 127 mm 薄焊接套管。130~200 m 下入 108 mm 地质套管使之坐在砂岩上。200 m 以深采用 75 mm 口径一径成孔。
5. 2 预防钻孔偏斜、坍塌等,保证成孔质量的技术措施
根据实际地层情况,全面分析造成钻孔偏斜、坍塌等现象的原因,找出解决问题的切实有效的方法,加快施工进度,保证工程顺利完工。
5.2.1 施工工艺及钻进参数
根据以往施工经验及实际地层情况,采用二级套管三级成孔工艺,并针对不同的孔径和地层,采取与之相适应的技术措施。
(1)第四系覆盖层钻进。用 133 mm 普通取心金刚石钻头、 127 mm 单管普通钻进工艺,小钻压、低转速、大泵量钻进,并控制钻进速度,使钻进平稳进行,防止钻杆摆动过大,以防钻孔偏斜。同时配置稠度大、粘度高的优质冲洗液,保证孔壁稳定不坍塌。钻至完整较硬基岩后快速下入 127 mm 普通薄壁焊接套管:一是为了防止孔壁坍塌而造成一级套管下不去,提高成孔率,保证第二级地质套管能顺利提出周转使用;二是为了在一级套管提不出来的情况下最大限度地降低损失。
(2)130 ~200 m 孔段钻进。采用普通金刚石钻进工艺,用 114 mm 普通金刚石钻头与 108 mm单管钻具相配套,采用中泵压、中泵量、中等转速钻进。在岩层由软变硬时,压力要适当减小为正常钻压的 2/3,转速也相应降低;当岩层由软变硬时,也要适当减压至正常钻压的 1/3。钻进破碎带、蚀变带等松散岩层时,应采用优质泥浆并控制好泵量泵压,以保护孔壁。
(3)200 m 以深孔段钻进。采用绳索取心金刚石钻进工艺。 78 mm(外径加大)金刚石钻头, 75mm 接头镦粗绳索取心钻杆。高转速、中高钻压、中高泵量钻进。钻遇片麻岩、混合岩等严重风化地层时,调整好泥浆性能及转速、钻压和泵量,以防偏斜、孔壁坍塌。
5.2.2 选择与地层相匹配的金刚石钻头
根据地层情况,选择相应直径和胎体硬度的金刚石钻头,以提高金刚石钻头的使用寿命和钻进效率。
对于第四系覆盖层,可钻性级别较低,可用胎体硬度 HRC40 ~50、粒度 50 目左右的金刚石钻头,提高单个钻头的钻探进尺。
对较硬的石英砂岩等,岩石的可钻性级别较高,可用胎体硬度 HRC25 ~ 35、粒度 80 目的金刚石钻头。胎体硬度适中,底部胎体容易出刃,提高钻进效率。
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对于不同的孔径,选用的钻头直径应比正常的直径稍大一些, 133 mm 钻头与 127 mm 钻具相匹配; 14 mm 钻头与 108 mm 钻具相匹配; 78 mm钻头与 75 mm 钻具相匹配。合理设定钻杆、钻具与孔壁之间的环状间隙,有利于提高钻进效率和套管下入。也在一定程度上起到预防孔壁缩径、掉块而引起抱钻卡钻等孔内事故的作用,同时起下钻也更为顺畅。
5. 2. 3 按照规程施工,减少孔内事故严格按照《地质岩心钻探规程》(DZ/T 0227—2010)施工,加强对钻进过程中的各种观测,特别是孔斜的观测。
(1)及时了解掌握钻孔偏斜情况,以便及时采取防偏措施,保证钻孔质量。避免观测不及时,钻孔偏斜超出规定,即使采取偏斜器等措施可以纠正,但也造成人工、材料等重大损失。有时候采取措施也纠正不过来而造成废孔,造成极大的损失。
(2)控制好起下钻速度,尽量减小对孔壁的抽吸破坏。起钻速度过快,抽吸力增大,易造成孔壁坍塌、掉块等;下钻速度过快,冲击压力大,也易引起掉块、造成钻头碰撞损坏和孔壁破坏从而影响正常钻进。特别是中深孔钻进更要控制起下钻速度,越平稳越好,不能忽快忽慢。否则造成孔内事故处理起来会更为麻烦。
(3)经常检查钻杆、接头、钻具、丝扣、钻头、钢丝绳的磨损情况,不满足安全及质量要求时及时更换。
(4)经常检查设备动力系统及制动系统的可靠性,并加强维修保养,以免人为造成孔内事故和机械及人身安全事故。
5.2.4 控制套管的下入深度和下入工艺
选用材质、壁厚及加工质量符合标准的地质套管,并按规范要求固定好套管,保证在正常钻进过程中不摆动、不脱扣、不断裂。套管底部一定要坐落在完整较硬基岩上,保证在正常钻进过程中不下滑,从而避免造成孔内事故。在套管下入时,一是要做好套管外表面的润滑工作(表面抹黄油、润滑油等措施),以减小终孔后起套管时的阻力。二是要控制套管下入速度,缓慢均匀,以防套管碰撞孔壁造成孔壁破坏套管下不到位。三是保证套管中心与钻孔中心一致,套管起吊平衡直立状态下,吊钩中心、套管中心、钻孔中心在同一直线上。四是检查套管丝扣是否完好,套管本身是否有损伤或壁厚不足,套管连接是否可靠,套管起吊时固定装置及起吊装置要完好可靠,确保套管下入过程中不脱扣、不滑脱。
本次钻探施工,第四系覆盖层较厚,且存在坍塌软弱层段,对套管的摩阻力很大,终孔后套管不一定能提出来。为了减少损失,第一层套管采用普通薄壁焊接管,同时保证了第二层地质套管能提出来。
5.3 针对不同地层,合理配置冲洗液
5.3.1 第四系覆盖层
第四系覆盖层既有砾石坍塌层,又具有粘土缩径层且具有造浆功能。选用粘度大、失水量小、携带岩粉能力强、护壁性能好的冲洗液。具体配方:10%优质钠基膨润土 +0. 5% ~0. 8%高粘度羧甲基纤维素钠 +0. 25%GSP 广谱护壁剂。
冲洗液性能:密度 1. 05 ~ 1. 08 g/cm3,胶体率96% 以上,漏斗粘度 25 ~ 30 s,失水量 10 ~ 15 mL /30min,泥皮厚度 < 1 mm。
5.3.2 破碎带、蚀变带地层
选用低固相护壁性能好的冲洗液。具体配方:8% 优质钠基膨润土 + 3% 多效天然植物胶 SD-1 +0. 6% 高粘度羧甲基纤维素钠 + 0. 3% GSP 广谱护壁剂量。
冲洗液性能:密度 1. 04 ~ 1. 06 g/cm3,胶体率98% 以上,漏斗粘度 25~ 30 s,失水量 10~15 mL /30min,泥皮厚度 < 1 mm。
5.3.3 风化漏失地层
选用低固相、低密度、低失水、抗水敏优质冲洗液。具体配方:25 ~30 kg 护壁剂 +2 ~3 kg CMC +1~2 kg NaOH + 100 kg 优质钠基膨润土 + 1 kg 润化剂。
冲洗液性能:密度 1. 03~1. 05 g/cm3,胶体率96% 以上,漏斗粘度 25~30 s,失水量 3~5 mL /30min,泥皮厚度 < 0. 5 mm,含砂量 <0. 5%,pH 值 9~10。
5.3.4 冲洗液的配置和维护
冲洗液材料一定要准确计量,依顺序加入,先无机处理剂后有机处理剂,先分子量小的再分子量大的。有机处理剂要先浸泡,需要用热水的一定要用热水浸泡,要保证足够的浸泡时间,使处理剂浸泡充分,再用搅拌机充分搅拌。冲洗液使用过程,要勤测量并认真记录,防止其他液体混入。及时检测冲洗液性能,发现性能不符合要求时要及时调整,确保冲洗液性能稳定。处理剂存放要得当,防止雨淋、受潮及暴晒,以免处理剂性能发生变化,从而影响泥浆性能和钻进效果。
6 钻孔实例
ZK3812 孔施工时,用133 mm 普通金刚石钻头钻进113 m,认为是较硬基岩,下入 127 mm 薄壁普通焊接套管并固定好。然后用 114 mm 普通金刚石钻头钻进至 156 m 时,由于操作人员缺乏责任心,操作不当,检查不及时,套管下滑,无法继续钻进。加之冲洗液性能不好,裸孔时间长,造成孔壁坍塌形成“大肚子”,采取各种措施都找不到套管头而无法处理,最终钻孔报废,造成了很大的经济损失。后经业主同意,移孔重新施工。这次施工认真吸取了上次的教训,根据地层情况改进冲洗液的性能,确认完整较硬基岩才下入 127 mm 薄壁普通焊接套管 130 m 和 108 mm 地质套管 200 m,由于采用了符合地层要求的优质冲洗液并优化了钻孔结构,在20 d 内顺利完成了该钻孔的施工,终孔深度 563 m,完全满足地质要求。
7 结语
在钻探施工中,选用合适的施工工艺,采取合理的技术措施,提高了钻进效率,降低了施工成本和孔内事故的发生。通过本次小口径钻探施工,积累了一定的经验,以期对今后的小口径钻探施工有所指导。
(1)任何钻探施工,都要充分了解矿区地层、构造等地质资料,采取正确处理措施,避免和减少孔内事故的发生。
(2)优化钻孔结构,合理确定套管、钻头等级配及套管的下入深度,可以提高钻进效率。
(3)根据不同地层情况,合理配置冲洗液和选择钻头并经常检查,充分利用好、维护好冲洗液。
(4)不断实践,善于总结,认真负责,经常检查,不打懒钻,避免负责事故的发生。
论文作者:李富苟
论文发表刊物:《基层建设》2015年26期供稿
论文发表时间:2016/3/18
标签:套管论文; 钻头论文; 地层论文; 钻孔论文; 洗液论文; 金刚石论文; 砂岩论文; 《基层建设》2015年26期供稿论文;