白川水电站3号机组振动增大的原因分析与处理论文_陈俊锋

(大唐甘肃湟水河水电开发有限公司白川水电站 甘肃兰州 730086)

摘要:水轮发电机组是发电企业重要的发电设备,其安全稳定运行对企业提高经济效益与发展至关重要。但是水轮机作为机械设备,在运行过程中不可避免的由于种种原因发生故障。机械振动是水轮发电机组运行常见故障,一旦发生振动参数超标,机组出力受限,金属疲劳,连接部位松动、脱落、甚至断裂,机组被迫停运,严重时可能引发事故等。本文从引起机组振动的现象入手,剖析表象原因,结合实际现场检查,研究可行处理方案,组织实施,最后通过运行试验故障消除,具有可推广借鉴之处。

关键词:振动;漏水;原因分析;故障处理

0引言

白川水电站安装3台轴流转浆式水轮发电机组。2013年9月,3号水轮发电机组在运行当中突然顶盖垂直振动幅度增大,尾水管人孔门、内衬有强烈的撞击声,人孔门上端金属与混凝土结合处有轻微渗水。停机检查,转轮室内衬,浆叶、转子、各轴承抗振螺栓等机械部位均正常,机组继续运行。

11月中旬,3号机组运行突然振动加剧,幅度严重超标,人孔门顶端与混凝土结合处由原来渗水发展成为瀑布式流水,撞击声异常猛烈,立即紧急停机,对转轮室内衬,浆叶、转子、各轴承抗振螺栓等机械部位再次进行检查,各种问题明显暴露出来。从漏水现象切入,推究可能发生故障的部位,分析振动与漏水的原因,确定最后的处理方案并且组织实施,机组启动运行后,振动消失,故障消除。

1水轮机组振动异常分步检查

2014年9月3日,白川水电站3号水轮发电机组顶盖垂直振动幅度进一步增大,计算机监控系统连续报“垂直振动大”信号。10月8日停机检查机组尾水管内衬无异常,导水机构、流道内有大量杂物,清除之后,机组启动发电,振动现象依旧存在。用便携式振动测量仪对各部位测量,尾水管径向振幅为1000μm,远超出设计运行允许范围。

11月18日,机组尾水管内衬漏水量陡增,呈瀑布状流出,立即降负荷运行,振动稍有缓解。

11月27日3号发电机停机至检修状态,对转轮室、凑合节、尾水管、浆叶,泄水锥等部位进行了全面检查,转轮室与凑合节、尾水管焊接处呈现裂缝、沙眼,敲击检查,内部多出存在空腔。

在尾水管人孔门上部,-X方向稍偏+Y方向,转轮室与凑合节焊接裂缝达1620mm,最大裂缝宽度0.30mm,裂缝走向为水平方向。在-Y方向,裂缝和沙眼现象严重,总长度1500mm,最大裂缝宽度0.35mm,走向为垂直方向。

用手锤对转轮室、凑合节和尾水管进行敲击检查,总共有七处空腔,约0.20m2到0.50m2不等。内衬沙眼情况普遍,直径大约2-5mm。

此外,还对蜗壳衬板、座环、底环及转轮室等其他部件进行了外观及敲击检查,未发现有空腔及其他异常现象,各轴承抗振螺栓无松动,轴瓦间隙参数合格。

2故障原因分析

止2013年11月27日3号发电机累计发电4280.913万kWh,累计运行时间7864小时,运行时间并不长,随着运行时间积累,存在的安装质量问题逐步显现出来,直接影响机组安全运行,具体分析如下:

(1)尾水管安装施工阶段,混凝土浇筑振捣工艺不良,与尾水管内衬之间不密实,存在空腔,混凝土配比降低标准;

(2)尾水管在水流撞击作用下,外包混凝土振动粉碎,尾水管传导力不均匀,焊缝逐步开裂,反作用到水轮机引起机组振动;

(3)内衬金属焊缝开裂后,水通过内衬与混凝土之间的缝隙流出,开始渗水,长时间冲蚀形成较大坑槽及渗漏通道;

(4)随着时间的推移,内衬焊接裂缝逐步延伸扩大,导致尾水人孔门处大量漏水;

(5)人孔门面积偏大,纵横向无筋板,抗振强度差。

3处理方案

针以上问题,查阅了相关资料,确定最终处理方案如下:

(1)对尾水管内衬裂缝的处理

选材:采用手工方式施焊,内衬的材质为奥氏不锈钢(Gr18Ni9Ti),焊材选用A132(JWE347-16)不锈钢焊条,质量符合《电弧焊焊接工艺规程》GB/T 19867.1-2005要求。

工艺要求:先用碳弧气刨将汽蚀部位的蜂窝层刨出,裂纹两边各延长20cm,再进行咬边焊接,未开裂焊缝凹面进行补焊,并用砂轮机对焊接部位打磨处理,保证平滑。每焊接完成30cm后,待其自然冷却,再焊接下一段,以防转轮室金属变形,圆度改变。全部焊接完毕后整体校正打磨,测量转轮室圆度符合标准,最后对焊缝进行超声波无损探伤,检验合格。

(2)尾水管内衬空腔处理

选材:尾水管内衬与混凝土之间空腔填充选用环氧树脂。

工艺要求:先对空腔范围进行划分,根据空腔区域的大小,不等距离进行钻孔;再焊接安装灌浆嘴,要牢固、密闭,不得有漏浆、漏气现象;最后按照下部布置灌浆孔,上部布置排气孔的原则进行接触性化学灌浆。一边灌浆,一边敲击检查,施工结束,全面复查,确保无空腔。

(3)人孔门补强加固

选材:筋板材质为Q345B钢板,宽度为150mm,厚度为15mm。

工艺要求:将人孔门顶部及两侧混凝土200mm范围凿除;焊接筋环、顶部筋板、围板及垂直中心线筋板;焊接完成,结合部位内部灌浆,最后打磨光滑并涂刷防锈漆,见图一。

图一 加固后的尾水管人孔门

4取得的预期效果

3号机组启动后成功并网,对运行状况进行跟踪监测,振动传感器不再报警,水平与垂直振动幅度在80μm以内;尾水管人孔门内衬与混凝土结合处漏水消失;尾水管人孔门异常振动消失,水流撞击声均匀;发电机出力固有振动区间由6MW降至4MW左右,机组达额定出力时运行平稳,大大地改善了机组运行状态,收到了预期的效果,之后,经过3年的运行实践,机组长期保持稳定状态。

5成功经验借鉴

引起机组振动的原因有直接与间接原因,本机组振动就是由间接原因所导致的,按照常理,集中检查发电机水轮机本身机械部件,很难发现问题的症结,由于转轮室内衬的松动,产生不均匀振动反作用于水轮机所产生的,关联关系很隐蔽,检查分析起来具有一定的难度。本文先从漏水入手,层层检查,深入分析找到问题的根源所在。由于施工质量不良、监督不到位导致内衬有空腔,投产后机组运行振动大,焊接部位逐步开裂。

此次3号机组机振动与尾水管漏水故障的成功处理,提高了电站运行维护员工分析、处理问题的能力,消除设备故障,举一反三,对1、2号机组尾水管内衬也进行了检查,不同程度的存在问题,同样通过灌浆、补焊处理,消除了隐患,为电站安全运行奠定了良好的基础,也为后续工程项目质量监督、验收提供借鉴。

论文作者:陈俊锋

论文发表刊物:《电力设备》2017年第26期

论文发表时间:2017/12/31

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