低热值燃煤发电企业厂用电率下行空间探索论文_刘洋

低热值燃煤发电企业厂用电率下行空间探索论文_刘洋

刘洋

(山西昱光发电有限责任公司 山西朔州 036900)

摘要:近几年随着国内能源消耗进入超低增长时期,电力产能从过去的“短缺”转入“全面过剩”,利用小时逐年下降,发电企业已经迈入“寒冬”。随着电力市场化改革进一步深化,售电侧放开,以及发电装机的增长,未来几年电量竞争更为激烈。各发电企业应适应经济新常态,因时顺势,发挥优势,破解瓶颈,形成引领企业中长期发展的战略构架,实现可持续发展。根据电力行业现阶段的实际情况,各发电企业更加重视向生产要效益,立足于发电厂生产环节,不断探索发电成本下行空间。2015年12月国务院要求全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造,各发电企业从发电煤耗、油耗、水耗、厂用电耗等各方面出发,深入研究优化方案,寻求环保、经济、可靠的最优平衡点。

关键词:300MW;CFB锅炉;节能;厂用电率

引言:

这里针对低热值燃煤发电厂厂用电优化方案及措施作出深入探讨。众所周知各发电厂由于冷却方式,给水泵、各风机驱动方式等不同,厂用电相差甚远。但是各个发电企业根据自身实际情况出发,从各个角度制定完善的厂用电节省方案及措施,收到的效果同样显著。

1.运行角度探寻厂用电率下降方案

合理优化风煤配比,通过各项试验及精准计算,可以得出风机耗电量与飞灰含碳量的最优平衡点。对于循环流化床锅炉而言,一次风主要提供床料流化,防止炉膛结焦,通过不断试验及停炉后实地考察,根据正常运行各参数积累分析及炉膛磨损、大块堆积分布,得出最优床压及风室压力,不断优化燃烧调整方案,降低一次风机耗电率。其次,充分合理利用上下二次风挡板,确保二次风刚性即穿透力的前提下调整二次风的送风量,在保证旋风分离器效率前提下对二次风量不同工况下进行测量分析,通过对二次风机电量及飞灰底渣含碳量进行比较,得出各负荷下二次风量及飞灰底渣含碳量最优运行方案。

另外根据现场实际情况,利用除氧器上水调门合理调整凝结水母管压力,根据自身情况合理制定凝结水母管压力备用泵联启值,使凝结水泵保证用户水源前提下尽量维持低转速运行,最大程度发挥变频作用,使厂用电达到最低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以300MW机组为例,凝泵功率为1000KW,相同负荷下降低约100rpm,电流下降约10A,每月节省厂用电量约60000Kw/h;与此同时,从运行角度出发,在生产各环节不断深挖系统特性潜质,简化工序降低成本。例如利用静压向凝汽器补水,从而可以停运凝补水泵,以不仅每月节省厂用电量约,同时大大降低了生产厂房噪音。

某发电企业厂房空压机调试期运行方式为四用一备,锅炉火检冷却风由压缩空气供给,后通过技改,在火检冷却风管路上加装减压阀以降低冷却风压力,减少了压缩空气用气量,主机空压机运行方式改为三用二备。后期通过总结厂房空压机运行加卸载程度及对比空压机耗电量,发现三台运行空压机中有一台多数时间为空载状态,从而通过必要运行调整及减少不常用压缩空气用户,继而再次停运一台主机空压机,空压机运行方式由设计初期的四用一备优化成为现阶段二用三备,大大降低了厂用电率。各发电企业凝结水都设有精处理装置,日常铺爆膜,反洗等操作频繁,对厂用电及优质除盐水是一项很大浪费。某发电企业通过合理估算及大量数据积累,精准化验,确定了精处理正常运行时退出树脂粉末覆盖过滤器运行的方案,只投运运行周期长,维护费用相对较低的高速混床,在保证凝结水水质的前提下省去了树脂粉末覆盖过滤器维护、再生成本,不仅每月节省厂用电约20000Kw/h,节省铺爆膜时除盐水用量达6000吨,同时节省了大量树脂资金;通过运行角度节省厂用电的方案还有很多,如优化高流风系统降低高流风机耗电量;通过发电曲线,保证环保参数达标前提下合理控制增减脱硫系统出力;定期检查各全开阀门开启情况,防止增加阻力导致设备出力增加等。

2.通过技术改造达到厂用电率下降效果

各发电企业不仅要发挥运行人员主观能动性,深挖各设备、系统节能潜力,还需通过成本预算,投入资金引进先进技术,根本彻底的达到设备节能可靠的效果,下面就某300MW循环流化床电厂一、二次风机调节机构改造进行分析。

某厂一、二次风机调节方式设计初期为液耦调节,调节死区大调节,灵敏度低,可靠性差。该厂进行一、二次风机变频改造,经改造,一、二次风机调节性能、节能方面效果显著。通过将近一年的电量对比,可以得出一次风机变频器改造后不仅调节性能提高,而且用电量大幅下降,较过去最小用电量时期降低400kwh(每小时),较过去最大用电量时期降低更多达650 kwh(每小时)。由此推断,变频器改造后,平均单日两台一次风机节约厂用电约19200kwh—31200kwh;年多创利润244.5万元—397.38万元,同时1#、2#一次风机厂用电率大幅下降。二次风机变频改造前,1#二次风机厂用电率平均在0.34%—0.38%之间,2#二次风机厂用电率平均在0.38%—0.42%之间,变频器改造后单台二次风机厂用电率在0.22%—0.24%之间,两台二次风机变频改造完成后厂用电率降低达0.28%—0.32%。根据上述对一、二次风机的变频改造前后对比所得,一、二次风机变频改造后节省厂用电率约为0.68%—0.88%,大大增加了机组运行的经济性,走在同类型机组前列。

结束语

现阶段根据国家相关政策要求,发电企业各节能降耗优化方案相继被探索成型,大多数已经进入试验或投入实际使用阶段,例如智能压缩空气系统、厂用电系统优化接线方式等,各企业应根据自身情况选择合理节能降耗方案,结合系统特性深挖节能降耗潜能,寻求厂用电率下行空间,节省生产成本。相信各发电企业依据自身特点,发掘机组潜力,向生产要效益,随着国内能源消耗逐渐回暖,会迎来电力行业又一个春天。

参考文献

[1]张恩德.1000MW火力发电机组燃煤热值对发电成本的影响[J].中国高新技术企业,2016(8)

[2】贺云鹏.降低发电厂厂用电率的探索与应用[J].科技资讯,2010(33):115-115

论文作者:刘洋

论文发表刊物:《电力设备》2016年第8期

论文发表时间:2016/7/15

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