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摘要:随着我国能效提升计划及节能惠民补贴政策的推出,高耗能电机进入淘汰期。利用高效电机替代,以提高设备运行稳定性,降低生产成本,是工业企业的重要目标。稀土永磁高效电机就是其中产品之一。
关键词:永磁电机;酸站车间;节能
能源紧张是影响我国国民经济发展的一个重要问题,也是全世界共同关心的问题。节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针,也是当前一项极为紧迫的任务。据统计,2011年我国电机保有量约为17亿千瓦,总耗电量约3万亿千瓦时,占全社会总用电量的60%。工业领域电机耗电约2.6万亿千瓦时,约占工业用电的75%。美国和欧洲分别从1997和2011年强制推行高效电机。我国电机效率的平均水平比国外低3-5百分点,电机系统运行效率比国外低10-20个百分点。据测算,电机能效每提高一个百分点,每年可节约260亿度电。电机系统效率每提高5-8百分点,每年可节约1300-2300亿度电,相当于2-3个三峡电站的发电量。
1 永磁同步电机节能的基本原理
高效钕铁硼永磁同步电动机,是在电机转子的磁路中嵌入永磁材料,去掉转子绕组(保留起动鼠笼绕组),由永磁体提供励磁,故提高了功率因数,有效降低定子输入电流,减少定子铜损耗。稳态运行时,没有转子电流,没有转子铜损耗。由于总损耗的降低,使温升下降,同时减少冷却风扇,并减少通风损耗带来的机械风摩损耗。
超高效稀土永磁同步电机性能优势
1.1 永磁电机效率高达92~96%,比普通异步电机效率提高2~8%。
1.2 功率因数>0.95以上,不需要无功补偿,老系统大面积使用,可取消原系统电容补偿装置。
1.3 同样负荷下,电流与异步电机相比下降10~15%以上,变压器和供电线路损耗基本为零。
1.4 节能节电效果:是根据工厂使用永磁电机负载特性和现场工况条件所决定。现有企业实践证明,高压永磁同步电机综合节电率达到5—12%,低压永磁电机综合节电率达到5~15%或更高。
2 应用场合选取
在酸浴车间循环工段,将二线纺丝机A面机尾一台55KW纺丝供酸泵电机(P1009,电气位号EU21503)替换为永磁电机,加装电能测量装置。保持供酸流量不变,测量替换前后用电量;保持阀门开度不变,测量替换前后实时流量变化。根据试用情况,逐步优化电气控制,以达节能降耗的效果最佳。
基础参数对比表
3.4 根据以上测试数据分析
耗电计算法:由于两个电机在泵的并联系统里,永磁同步电机转速的提高2.39%,按照离心式水泵比例定律,取改造前总水量为1,改造后水量为:1.0239
50.9 ÷ 1= 601
48.17÷ 1.0239 = 47.04
单产有功节电率:(50.9 – 47.04)÷50.9 *100% =7.58%
年节能量ΔE理论公式计算:ΔE =电机功率*节电率*年运行时间
4 经济效益和社会效益
通过在水泵机组系统上安装更换TYCX250M-4/55KW型高效稀土永磁三相同步电动机,与原工位型号为Y2-250M-4电动机对比结果如下:
4.1 通过检测证明,更换前后机组电机运行电流降低16.22A,下降18%。单产有功节电率7.58%,无功节电率70.38%和,功率因数提高了12.36%。
4.2 电机本体外壳温度降低了8.4℃,主动端温度降低了18.2℃。
4.3 运行噪声比异步电机有明显降低。
4.4 电机点检维护量低于异步电机。
4.5 转速提高35r/min,提高2.39%。
4.6根据数据分板,更换高效永磁电动机不足2年就能收回投资
参考文献
[1]唐任远.现代永磁电机理论与设计[M].北京:机械工业出版社,2000.
[2]李钟明,刘卫国.稀土永磁电机[M].北京:国防工业出版社,1999.
论文作者:李长春
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第20期
论文发表时间:2017/12/29
标签:永磁论文; 电机论文; 高效论文; 转子论文; 节能论文; 稀土论文; 电动机论文; 《建筑学研究前沿》2017年第20期论文;