330MW机组锅炉引风机变频器节能改造应用论文_杨巍巍

(中铝宁夏能源集团马莲台发电厂 宁夏宁东镇 750411)

摘要:阐述了高压变频器在锅炉引风机上应用中改造的问题,重点分析了对高压变频器在锅炉引风机上的节能应用情况。

关键词:高压;变频器;引风机;应用

前言

马莲台发电厂现有2 ×330MW 亚临界一次中间再热自然循环汽包炉机组运行,随着电网内大机组的相继投产,我厂的调峰任务越来越重,峰谷差日益增大,根据现场运行资料统计,330MW 机组每日的负荷一般在230MW 左右。由于机组负荷的原因,引风机动叶开度长期在47%左右,工作在偏低效率区,导致了巨大的能源浪费,严重影响了厂用电率的降低,造成了较大的经济损失。随着高压变频调速装置可靠性的提高,应用领域不断扩大,对锅炉引风机进行变频改造成为现实。在实际改造中,现对我厂一号锅炉引风机变频改造中可能存在的问题作一浅析。

1 概况

马莲台发电厂一号锅炉配备两台引风机,均为成都电力机械厂生产的HU25242-22G型双动叶轴流式可调引风机,配备3500kW电动机,在机组正常运行过程中,两台引风机运行,引风机转速恒定,为了使炉膛负压满足要求,引风机电机与动叶挡板共同配合,以节流方式来控制炉膛负压。在当前的经济下行,火电机组利用小时数降低、负荷率下降的背景下,节能降耗、降低厂用电率、提高机组运行经济性成为各火力发电企业的共同目标。基于此原因对本厂一号炉引风机实施变频改造,通过项目的实施,有效降低了厂用电率,提升了机组运行的经济性。项目技术和成果在国内同类型火电机组中处于先进水平。

2 变频器结构与原理

2.1 变频器调速原理

按照电机学的基本原理,电机的转速满足如下的关系式:n=(1-s)60f/p=n0×(1-s)(P:电机极对数;f:电机运行频率;s:滑差)从式中看出,电机的同步转速n0正比于电机的运行频率(n0=60f/p),由于滑差s一般情况下比较小(0-0.05),电机的实际转速n约等于电机的同步转速n0,所以调节了电机的供电频率f,就能改变电机的实际转速。电机的滑差s和负载有关,负载越大则滑差增加,所以电机的实际转速还会随负载的增加而略有下降。因此我厂选用广州智光电气股份有限公司生产的6kV变频器进行引风机系统改造。变频器型号Zinvert-A7H4000/06Y型高压变频器,输入频率50Hz±3%,输入电压6000V±15%,输出电流0~400A,输出电压0~6000V,输出频率0~50Hz,输出功率0~4000kVA,满载满速度时的效率大于98%。

2.2 变频器结构原理

单元串联输出结构图

无谐波高压变频器采用若干个低压PWM变频功率单元串联的方式实现直接高压输出。6kV电网电压经过副边多重化的隔离变压器降压后给功率单元供电,功率单元为三相输入,单相输出的交直流PWM电压源型逆变器结构,相邻功率单元的输出端串联起来,形成Y接结构,实现变压变频的高压直接输出,供给高压电动机。每个功率单元分别由输入变压器的一组副边供电,功率单元之间及变压器二次绕组之间相互绝缘。二次绕组采用延边三角形接法,实现多重化,以达到降低输入谐波电流的目的。对于6kV电压等级变频器而言,给15个功率单元供电的15个二次绕组每三个一组,分为5个不同的相位组,互差12度电角度,形成30脉冲的整流电路结构,输入电流波形接近正弦波,这种等值裂相供电方式使总的谐波电流失真低至1%左右,变频器输入的功率因数可达到0.95以上。如图所示。

3 变频器改造方案

3.1 变频器运行方式:2016年利用#1机组C级检修进行了#1锅炉引风机变频改造。改造采用“一拖一”方式,即#1锅炉A、B引风机电机各配备一台变频器,并配备一台手动旁路柜。如下图所示,QF为原高压开关柜开关,K1、K2为手动刀闸,K1合闸、K2切至触点1时为变频状态运行,K1分闸、K2切至触点2时为工频状态运行。

3.2 组态优化:利用原引风机系统热控测点对其工作出口压力、入口压力、流体介质温度进行监测,同时结合炉膛负压调节控制策略,实现动叶可调风机变频调速系统控制算法,根据机组不同负荷段采用引风机动叶效率最高时进行变频调节,以满足炉膛负压控制并改变风机运行效率为最优。

(1)敷设变频器至DCS的控制信号电缆,完成指令控制和信号上传。

(2)按照厂家设计DCS逻辑方案,并进行了变频控制逻辑组态完善。

(3)在带电机、带载模式下进行了变频器启停、顺控、加减速时间等组态逻辑试验。

3.3硬件安装:对两台变频器一次电缆敷设,引风机6kV开关柜、变频器控制柜、空水冷器等二次控制电源回路、输入、输出信号回路及DCS信号等进行接线。

3.4 信号与参数设置

(1)核对所有指令、反馈等模拟量信号及开关刀闸位置信号、运行信号、故障信号等开关量信号正确送至DCS。

(2)按照改造方案、定值单及现场实际情况,对变频器电流量程、升降频速率、6KV开关保护定值等相关参数进行设置或更改。

3.5 试验

(1)静态试验:送上变频器控制电源,检查变频器无异常报警信号,检查变频器PLC、主控箱、功率单元等正常、各指示灯正确,核对变频器各模拟量信号和开关量信号正确;在调试模式下模拟启动变频器,检查变频器运行正常、各冷却风机运行正常、转向正确,进行变频器急停试验正常。

(2)空载试验:脱开风机对轮,仅带电机进行试转,检查功率单元上高压电正常、变频器及电机运行正常、频率指令及反馈正确,顺控启动、顺控停止逻辑正确。

4 改造后的节能效果

4.1 节约厂用电效果显著

目前,锅炉引风机变频改造完成并且顺利投入使用,节能效果以及数据收集统计,就各典型负荷点引风机工频运行和变频运行的电流对照见下表:

通过对照,看出引风机变频改造的节能效果十分明显,尤其是低负荷运行阶段节电效果十分巨大。参考经验数据,2016年7月#1锅炉引风机变频改造投运后,成功将#1锅炉引风机的运行结构由“转速恒定+动叶可调”改为“变频调速+动叶可调”,在运行中可将叶片角度固定在最高效率点,通过变频器改变风机的转速来满足工艺需求的风压或风量,确保风机调整过程中始终保持高效率运行。改造后按照节能率28%,利用小时4100小时计算,年度一台风机节约电量170.63×1.4=238.882万kWh,上网电价按0.2595元/kWh计算,全年产生经济效益61.98万元。因此对引风机加装高压变频器很有必要。

4.2 改造后的优点

(1)应用双动叶引风机变频器新技术,将本厂#1锅炉引风机的运行结构由“转速恒定+动叶可调”改为“变频调速+动叶可调”,成功解决了因机组负荷原因导致引风机工作在偏低效率区的问题,有效降低了厂用电率,取得了可观的经济效益。

(2)经过变频调速改造,将引风机电机的最大启动电流由额定电流的7-8倍降低到仅略高于额定电流,解决了电机启动时的大电流冲击问题,有效消除了启动电流对电机、传动设备和风机的冲击,延长了设备使用寿命,降低了保养维护费用。

参考文献:

[1] 《高压变频器应用资料汇编》(电力行业).广州智光电气股份有限公司

[2] 李青,高山,薛彦廷.火力发电厂节能技术及其应用[M].北京:中国电力出版社,2007.8

论文作者:杨巍巍

论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/11

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