(徐州地铁设备运营部)
摘要:徐州地铁蓄电池轨道工程车由株洲电力机车厂生产制造,目前工程车组装完毕,现已进入调试阶段,在调试过程中,出现制动机自然缓解现象,株机专业技术人员和徐州地铁技术人员在分析故障原因后,提出了较为理想的改进方案。
关键词:蓄电池工程车;DK-2;自动缓解;机车运用和维护
一、故障现象
株洲电力机车厂生产的徐州蓄电池轨道工程车使用DK-2制动机,在出厂实验时出现两次机车长时间静置并断电后,闸缸压力缓解现象。
二、原因分析
1. DK-2制动机制动缸采用电空与空气热备冗余控制,正常情况下由电子分配阀控制机车制动缸,但电子分配阀故障时由空气分配阀控制机车制动缸,二种工况的切换由262YV电磁阀控制,如图1所示。
图1 制动缸控制原理示意图
2. 当制动机失电时(262YV电磁阀失电),为适应机车后备制动及无火回送,由空气分配阀控制机车制动缸。
3. 当制动机失电时,空气分配阀容积室压力与均衡部沟通,容积室压力控制制动缸压力。
4.容积室压力不足是造成制动机失电后,闸缸压力缓解的直接原因。
有二种情况会导致容积室压力不足:
列车管充风缓解时间不长,工作风缸未充满,制动时分配阀沟通工作风缸和容积室的通路,造成容积室压力偏低;
分配阀滑阀密封性能不良,制动机长时间静置后容积室和工作风缸的压力通过滑阀面缓慢漏泄。
三、改进方案
1.技术方案
针对制动机掉电后闸缸缓解故障,初步方案是对制动机109H分配阀进行改进,新增一条由总风经限压阀至109H分配阀增压部的通路。当出现制动机断电且容积室压力不足时,此通路通过总风将会对容积室进行补风,确保证此工况下制动缸压力能达到限压阀设定值,补风压力根据限压阀进行设置,如图2所示。
图2 分配阀改进原理示意图
2.实现方式
现有109H分配阀由主阀部、均衡部、增压阀组成,为减少改动量及方便现场施工(现场只需更换109H分配阀),初步方案将限压阀集成在109H分配阀上,利用109H分配阀原有的增压部,实现新增容积室增压通路,如图3所示。
四、改造前处理措施
为消除安全隐患,改造前推荐采用如下措施:
1.继续普查分配阀滑阀漏风情况;
2.退乘操作应严格按照操规执行(确保断开机车控制电源后,停放制动自动施加);
3.库内停车时,应主动施加停放制动;
4.机车长时间静置时,应主动施加停放制动;
5.机车故障(非制动机故障)被救援时,优先采用单机附挂模式。
6.机车进行无火回送设置前,应确保机车不溜逸。
五、得到效果
蓄电池轨道工程车制动机DK-2改造后,出厂试验中未在发生断电后闸缸自动缓解的现象,得到了技术改造的初步效果,保证了机车在各项调试如期进行,需进一步完善其改造方案的可行性,才能为后期的工程车运用和维护带来参考依据。
参考文件:
1、邓焰. 蓄电池电力工程车可行性分析;
2、王建华.电气工程师手册。
论文作者:朱中文
论文发表刊物:《电力设备》2017年第35期
论文发表时间:2018/5/10
标签:分配阀论文; 机车论文; 容积论文; 压力论文; 徐州论文; 蓄电池论文; 滑阀论文; 《电力设备》2017年第35期论文;