高喷防渗技术在水库除险加固中的应用论文_罗雄彬

河源市城市建设工程有限公司

摘要:以某坝基渗漏进行高喷灌浆处理,介绍高喷灌浆防渗止水施工技术及其应用,以供同行参考

供同行参考。

关键词:高喷灌浆;防渗止水;施工应用

前言

高压喷射灌浆技术目前已应用于房层建筑、公路交通、水利水电工程等领域的基础防渗加固工程中。

该技术不需开挖地基,只要钻孔至地下设计深度,就可以按设计要求造就一定几何形状的混凝土凝结体,成为结构密实、强度大、有足够防渗性能的防渗墙,以满足工程需要。其工程质量比较可靠,施工速度快,造价较低。

一、某水库除险加固工程高喷灌浆介绍

广东省某水库,主坝为碾压式均质土坝,最大坝高为35m,坝长为640m。主要功能为灌溉、发电、防洪。因运行时间长,病险隐患增多,需要进行除险加固处理。其中主副坝坝身及坝基防渗处理均采用高喷灌浆。

一、地质勘探资料

根据勘探及试验资料,坝体由杂色粘土和砂质粘土填筑而成,碾压质量差,密度不均匀。坝基接触带为第三系粉砂、细砂夹粉土,密实,厚2~13m,左坝基较薄,右坝基较厚,取样颗分试验小于0.075mm颗粒含量占87.2%,可灌性极差;下部基岩为白云岩,表层弱风化,透水率为0.9~38Lu。

二、主坝防渗灌浆设计

高压摆喷技术在广东推广应用时间较早,已广泛应用于水利工程堤坝防渗加固中,成熟经验较多,2000年曾在某水库副坝中使用,孔距为2.2m,开挖检查搭接效果较理想,因此无需再进行摆喷试验。

高压旋喷是近几年才应用于水利工程大坝防渗加固中,可借用资料不多,故施工前应进行旋喷试验,复核设计参数的合理性。

该水库主坝特点是坝不高,坝较长,坝体坝基均需进行防渗处理。结合工程实际,防渗灌浆总体设计方案为上段(坝土+粉细砂层)采用高压喷射灌浆,下段基岩采用常规帷幕灌浆(防渗标准q≤5Lu)。其中左坝段粉砂层较薄,采用高压摆喷灌浆,里程为0-014~0+202,长216m;右坝段位于老河床上,粉砂层较厚,是防渗处理的重点坝段,采用高压旋喷灌浆,里程为0+202~0+658.456m。

高喷灌浆采用三重管。为便于高喷灌浆施工,高喷轴线布置于坝轴线上游2m,平行于坝轴线。其中高压摆喷孔距为2m,采用折线形式连接,板墙轴线与高喷轴线交角为25°,分两序施工;高压旋喷孔距为1m,套接,成桩直径要求不小于1.2m,亦分两序施工。

三、旋喷灌浆试验

1.旋喷试验区布置

试验区布置于右坝肩上游,里程为0+535~0+539。此段坝土厚5~6m,以下为粉细砂层,坑挖可检查坝土段及粉细砂层段成桩情况。试验区布置见图1,孔距均为1m。其中旋喷轴线上试验孔钻孔深度按设计要求施工,浆液为纯水泥浆,水灰比为1:1,两翼试验孔钻孔深度为15m,分别掺10%膨润土和掺30%膨润土。

试验用膨润土从20km外的土料场附近运输。

2.主要技术参数

提升速度:旋喷轴线孔为10cm/min,掺10%膨润土孔为11cm/min,掺30%膨润土孔为12cm/min;

旋转速度: 9转/min,喷嘴直径1.8~2.5mm;

水压:Ⅰ序孔、Ⅱ序孔35~38MPa,水量50~70L/min;

气压: 0.7MPa,气量2~3L/min;

浆压: 0.7~1.0MPa,浆量50~60L/min;

浆液密度:纯水泥浆1.5~1.6g/cm3,混合浆液1.3~1.4g/cm3。

3.试验检查

3.1、开挖检查:观察描绘孔斜、桩径、搭接厚度、凝结体强度情况;

3.2、室内试验:通过钻孔取样两组送室内进行抗压及弹模试验;

3.3、注水检查:检查孔内注水检查凝结体的渗透性。试验成果见表1

从开挖出露的桩体看,搭接厚度为0.4~0.56m,且纯水泥浆桩径明显大于混合浆液桩径。

旋喷试验结果表明,采用三重管施工工艺是可行的,设计参数基本合理。浆液宜采用纯水泥浆,提升速度不应大于10cm/min。

4.现场施工

4.1、施工方法

由于帷幕灌浆时浆液易串入坝体影响高喷质量,施工顺序要求先高喷后帷幕灌浆。为加快施工进度,按每40m坝 段划分一个单元,高喷和基础帷幕灌浆交替进行。高喷钻孔要求钻至基岩层,深入基岩0.5m,然后下高喷管开始喷射、提升。

主要施工设备:高喷台车2台,高压泵2台,150型钻机17台,灌浆设备8台套。

高压喷射施工工艺流程:

定孔→钻机就位→钻孔→高喷台车就位→下喷管至孔底→制浆→自下而上旋转(摆动)提升至设计顶高程→冲洗喷管→高喷台车移位→回灌→成桩。

4.2、特殊情况处理

4.2.1、因故停喷后重新恢复施工前,应将喷管下放0.3m,采取搭接处理后,方可继续向上提升和灌浆,并记录中断深度和时间。

4.2.2、当冒浆量超过注浆量20%或完全不冒浆时,应及时进行处理。若冒浆量过大,可采取提高喷射灌浆压力、缩小喷嘴孔径、加快提升速度等方法解决;若系地层中有较大空隙引起的不冒浆,可采取降低提升速度、加大浆液浓度等方法解决。

4.2.3、旋喷与摆喷搭接处增加两个旋喷孔,先旋喷后摆喷。

四、效果评价

高压旋喷灌浆总孔数为473个,总进尺为9,957.8m,其中旋喷段长9,060.4m,耗用水泥4,546,500kg,单位耗量501.8kg/m;高压摆喷灌浆总孔数为108个,总进尺为1,108.3m,其中摆喷段长950.4m,耗用水泥434,900kg,单位耗量457.6kg/m。

1.钻孔检查

1.1、旋喷凝结体上钻孔检查共13个,其中4个为原孔检查,9个沿轴线偏离原孔0.25m。共进行注水试验42段,渗透系数1.54~7.33×10-6cm/s,平均值为4.5×10-6cm/s,满足设计要求;

1.2、取芯观察,旋喷凝结体胶结强度较高,且第三系粉砂层段明显高于坝土段。

2.开挖检查

2.1、旋喷成桩径为1.25~1.4m;

2.2、旋喷各桩之间套接良好,厚度为40~55cm;

2.3、旋喷桩结构密实,水泥浆分散性好,与坝土胶结良好;

2.4、摆喷板墙厚为9~26cm,搭接处厚度为20~30cm,板墙连续完整。

3.巡视检查

3.1、坝下游田地内原来的出水点水量已明显减小或消失;

3.2、坝下游管理所水井内出水明显减小,水位下降;

3.3、安设于下游坝脚的量水堰测不到渗水,高喷板墙整体防渗效果较好。

五、经验总结

1.高喷灌浆较适合于粉砂层坝基防渗处理。粉砂层因其颗粒较细,常规帷幕灌浆时有如铺了一层厚厚的反滤,吃水不吃浆,难以形成防渗帷幕;

2.旋喷浆液应采用纯水泥浆,不宜采用混合浆液。由于旋喷冲切掺搅范围大,土层升扬置换率低,大部分被切割破坏土体将与水泥浆液混合凝固硬化,凝结体已具有良好塑性,无需再掺入粘土或膨润土;

3.坝土一般密实度较高,采用高压旋喷进行防渗处理,因旋喷切割土层作用弱,设计孔距不宜过大,以0.8~1.0m为宜;

4.旋喷与摆喷搭接宜采用先旋喷后摆喷,搭接效果较理想;

5.帷幕灌浆轴线布置于高喷轴线上游或下游均可,搭接效果影响甚微,具体应视场地条件而定。本工程设计两条轴线相距仅0.8m,为避免钻孔破坏防渗板墙,旋喷段帷幕灌浆孔应正对两旋喷孔之间,摆喷段因其采用折线搭接,帷幕灌浆孔则要求对齐摆喷孔。

6.某水库主坝左坝段采用高压摆喷灌浆,右坝段采用高压旋喷灌浆,下部基岩采用常规帷幕灌浆进行防渗处理,有效地截断了坝基粉细砂层渗漏。工程施工过程顺利,并收到了很好的防渗效果。

参考文献

[1]尤立峰,王宗礼,尤立委,高喷灌浆技术及其影响因素分析,甘肃科技,2010.

论文作者:罗雄彬

论文发表刊物:《防护工程》2017年第14期

论文发表时间:2017/11/6

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