励磁系统PT断线判据分析探讨论文_杨宙

(山西大唐国际临汾热电有限责任公司 山西省临汾市 041000)

摘要:本文通过对一起机组运行过程中,机端PT一次熔断器熔断导致励磁系统误增磁,最终造成发电机过激磁保护动作的非停事故进行分析。针对励磁系统PT断线逻辑判据存在问题,提出PT断线逻辑改进技术方案。通过建模分析及现场试验验证PT断线逻辑改进后的合理性和效果。

关键词:PT断线;励磁调节器;误增磁

前言:某热电厂1号机组装机容量为300MW,其励磁系统为北京四方吉思电气有限公司生产的GEC-313性自并励式励磁系统,调节器PT断线限制逻辑为比较三相PT二次电压差达到12.5%的额定电压后,调节器发“PT断线报警”切换A、B通道,同时停止进行发电机增磁调节。在一起机组启动过程中,由于发电机机端PT一次保险发生单相慢融时,励磁系统未能正确判断“PT断线”,错误进行增磁导致发电机机端电压逐步上升,最终导致发变组过激磁保护动作。为完善此逻辑,在现场数据分析的基础上,通过建模仿真试验分析PT保险慢熔对PT二次电压采样的影响、提出有针对性的逻辑完善方式,利用仿真试验、现场静调,动态试验反复验证,最终得出比较完善PT断线逻辑判断方式。

事件简要说明

2015年4月26日22点37分,1号发电机组运行中跳闸,主汽门关闭,厂用电切换正常,灭磁开关联跳正常,发变组出口201开关跳闸。

经查明1#发电机反时限过激磁保护动作起因是1#发电机TV1 C相高压保险慢熔断,致使调节器机端C相二次电压采样值缓慢降低,GEC-300调节器“PT断线”不能正确判断动作,调节器自动上调机端电压从1.0375p.u.至1.0725p.u.,误增磁3.5%(详见下图1-1)同时发变组过激磁保护采样有6%的偏差,此保护提前动作停机。GEC-300调节器在TV1 C相一次保险缓慢熔断过程中,“PT断线”不能正确动作,停止误增磁是本次保护误动的主要诱因,说明完善PT断线逻辑判断方式避免类似事故,变得极为迫切。

1、发电机端PT 一次保险缓慢熔断现象及电压降落分析

发电机端PT 一次保险熔体开断过载具备限(I2t)特性,当化电流较小仅略高于熔丝最小熔断电流时弧前电流加热时间很长,称之为缓慢熔断现象。其最大特点是熔断不彻底,熔点不能产生很大间隙,电弧距离短,不能可靠熄弧,而电弧电压决定了 PT 二次电压降落的大小;另外熄弧后,熔丝融化喷溅,增大断点间相对面积,断点可以视为一个等效电容,即断点的极间电容,由于电压互感器负载轻(一次电流 100mA 等级),此相 PT 仍可以维持电流通过。这种现象下的二次电压1-6%的偏差,PT断线逻辑极难正确判断。

2、联合励磁厂家利用动模仿真系统对PT慢熔进行定量分析

2.1、根据现场情况,PT高压侧熔丝熔断逐渐成高阻态(仿真可以模拟电阻/电容,实际电路限于试验条件采用电阻)时,对PT两侧电压变化情况进行理论仿真,仿真结果如下:

A相完全断开时波形

A相串入电阻后波形

通过动模试验表明当PT保险慢熔过程中,ab、bc线电压都有一定幅值的降低,相位也有发生偏移。实验数据基本符合Matlab理论仿真结果,电压变化符合现场一次保险熔断后工况。

3、根据现场检查分析、PT慢熔现象特性以及动模试验数据,表明在PT一次保险慢熔期间,其二次输出电压在幅值以及相位出现的一定程度的偏差;故逻辑完善部分主要针对幅值和相位判别提出技术方案:

3.1、将原有双PT比较电压平衡方式门槛定值由12.5%改为2.5%。加延时0.1—0.2S

3.2、增加同步电压比较方式。采用两段式,大定值立即动作,小定值延时0.1—0.2S动作

3.3、相位比较方式,此逻辑方式动作利用PT一次保险熔断后,等效阻抗参数变化,相位偏差较大这一特性。虽然灵敏性很高,但定值需要进行现场测试,先做为报警信号,暂不投入动作。

4、PT断线逻辑判断仿真模拟验证

用励磁调节器加整流单元连接动态仿真测试系统,进行发电机组系统闭环仿真实验,验证新程序GEC-300-AVR-11_70在上述情况下可靠性,能够正确报警和进行通道切换,避免事故再次发生。

当程序设置为不报PT断线时,电阻接入后,由于AV R的PT电压采样降低,导致励磁电压升高,闭环调节后机端电压从稳态电压1.013升高到1.057后,稳定。此过程机端电压升高4.35%。

当程序设置为0.5s延时PT断线动作时,电阻接入后,机端电压从稳态电压0.993会升高到1.020,然后由于报PT断线,主从切换变为B套为主,将机端电压重新压回到原稳态电压值,此过程机端电压最高升高2.72%。

从动模试验结果来看,优化后的同步电压比较式、电压平衡改进式“PT断线”逻辑可以在PT一次保险缓慢熔断,二次线电压平均值降落2.5V以上时迅速判断出来,通道切换至备用调节器后机端电压(采用0.1s~0.2s延时,电压波动在2%以内)、无功等波动较小。

5、现场静态PT断线逻辑验证

对PT断线升级后的逻辑在现场利用三相综保测试仪进行模拟试验,验证各判据。

5.1、双PT比较方式:

动作前状态:A套自动为主,B套自动为从,(参数设置:P140=0.025,P141=0.2s),

数据记录:Uab=97.2V, Ubc=97.2V, Uac=97.2V;Uab1= 100V, Ubc1=100V, Uac1=100V;

动作结果:报PT断线,A套转手动为从,主从切换,B套自动为主。

5.2、同步电压比较方式

动作前状态:B套自动为主,A套自动为从,P140=0.025,P141=0.2s;

数据记录:Uab=97.1V, Ubc=100V, Uac=97.1V;Uab1=97.1V,Ubc1=100V, Uac1=97.1V;Utab=99.9V

动作结果:延时0.22秒,PT断线报警,B套转手动,切主从,A套自动为主.

5.3、相位偏差比较方式

动作前状态:A套自动为主,B套自动为从,P140=0.025,P141=0.2s,P142=4;

数据记录:Uab=101.9V, Ubc=100V, Uac=97.932V;Uab1= Ubc1=Uac1=100V;Ucb与Uab之间夹角从59度变化到63度或从59度变化到55度;

动作结果:PT断线报警,A套自动为主,B套自动为从.

静态试验表明:整个试验过程及相关试验数据与优化后的逻辑程序要求一致,符合预期。

6、PT断线逻辑在机组启动后的相关参数标定

由于修改后逻辑判据增多,动作门槛值降低,完善后的PT断线

示值,验证动作正确性。机端电压显示1.000,经调整后仪表电压显示为1.051,“PT断线”报警动作正确。

动态试验数据结论:从以上记录,参数“PT槛值”P140=0.04,参数“报警延时”P141=0.1s,参数“相位偏差”P142=2°三个个定值设置是比较合理,在大动态过程PT断线逻辑不会误报,出现PT断线则逻辑动作正确。

结语:

本文从一次发电机PT一次保险慢熔引起的励磁系统误增磁,最终导致发电机保护误动的事件引入;深入分析PT一次保险慢熔对二次PT采样的影响,利用仿真建模的手段进行定量分析得出电压偏差数据,在此基础上完善PT断线逻辑,从仿真动态响应,静态模拟测试、机组运行条件下实际动态测试三方面论证修改后的PT断线程序的可靠性和灵敏性,为励磁系统的PT断线限制功能的完善提供较好的借鉴作用。

参考文献:

[1]朱如义.关于励磁调节器故障保护设计问题的探讨.《安徽电力》. 2011第八期

[2]李基成 现代同步发电机励磁系统设计及应用(第三版),中国电力出版社.2009年3月,196~199

[3]苏凤英.水电厂励磁系统PT断线原因分析及处理.《红水河》.2015 第3期

[4]北京四方继保电气股份有限公司.GEC-300系列自并励励磁系统技术说明书.2014年 8月

论文作者:杨宙

论文发表刊物:《电力设备》2017年第32期

论文发表时间:2018/4/12

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