摘要:通过对马头热电分公司300MW机组干渣控制系统投运以后发现的一系列设备安全隐患问题,展开详细的分析原因,提出整改方案,进行干渣控制系统的优化升级,完善干渣控制系统的设计,增强其对环境的适应能力,提高干渣控制系统的稳定性,减少故障率,增强排渣效果。
关键词:干渣控制系统;液压关断阀;位置开关
引言
马头热电分公司装设两台国产300MW燃煤供热机组,锅炉的除尘方式均采用静电除尘器除尘,除灰方式拟全部采用干式正压气力浓相输送到灰库。锅炉底渣拟采用干式除渣系统,以最大限度地满足环境保护、灰渣综合利用和节约用水的要求。
1 概述
马头热电分公司每台锅炉设1台干式(风冷)排渣机,底渣在干式排渣机中靠炉膛负压吸入的室内空气,将渣冷却到一定温度后输送至渣仓贮存,进入渣仓的温度≯150℃。每台炉设一套除渣系统,其出力保证不低于锅炉MCR工况下的最大排渣量,并留有300%的余量,即正常出力为6.5t/h,最大出力为26t/h,连续运行。干式排渣机与锅炉出渣口用渣斗相连,渣斗独立支撑,渣斗容积可满足锅炉B-MCR工况下4小时排量。渣斗底部设有液压关断门,允许风冷式排渣机故障停运4小时而不影响锅炉的安全运行,并能有效拦截大渣块、且能将较大渣块进行预破碎,破碎后的渣块最大粒径≯200mm,以达到100%地保护输送带的安全运行和提高冷却效果。整套系统采用程序自动控制,每台炉设1台贮渣仓,分别布置在锅炉房外固定端和扩建端。卸渣采用就地手动控制,各设备设有就地启停按钮。
干渣系统的控制纳入灰网PLC程控系统,整套系统(除渣仓卸料外)采用程序自动控制,控制点设置在除灰脱硫控制楼内。为使灰渣装车安全方便,渣仓卸料采用就地控制方式,在渣仓控制室直接对装车进行监控。
由于锅炉底部结焦量非常大,造成运行人员需要定期使用液压关断阀进行挤焦,以避免锅炉焦板结。而机组建设时没有进行挤焦设计,超负荷工作使得干渣设备故障率偏高。干渣系统所处环境为高温、腐蚀、湿度大,对设备长期运行存在不良影响。因而造成干渣控制系统的不稳定运行。
2 干渣控制系统存在问题
1)液压关断阀位置开关。关断门由液压驱动装置驱动。液压缸驱动(运动方向垂直于锅炉纵向中心线)挤压头水平运动,并有两个行程开关传递位置信号。液压缸由就近布置的液压阀控制换向、由液压泵站提供动力,其间用不锈钢油管连接。两台300MW机组干渣系统各有液压关断阀门12个,2015年检修期间两台300MW机组换型12套,换型后设备运行故障率大大降低。但由于位置开关安装与液压关断阀平台与干渣本体之间焊接横梁上,受干渣本体热胀冷缩影响,横梁极其容易断裂导致位置开关发生位移。
2)液压关断阀电磁阀线圈。使用的是DWH-G02-C2-A240-20型号产品。两台机组各使用12个。由于关断阀出力动作频繁,电磁阀线圈损坏较严重。
3)干渣系统跑偏开关、断链开关、继电器,均为欧姆龙产品。跑偏开关每台机组4个,断链开关每台机组4个。由于受生产现场高温环境影响,部分元件性能下降甚至损坏。
4)干渣控制柜,每台机组有两台控制柜,电气部分与热控部分全部在同一个控制柜内,控制回路交叉,不利于检查消缺。控制柜本身材质质量不可靠,目前已经出现生锈、磨损现象,控制柜门多次故障无法正常开关。
3 原因分析
1)液压关断阀位置开关。
问题一,液压关断阀受油路控制驱动,在开关动作时油压发生变化其开关位置也会改变,经常出现不到位或超位现象,而普通位置开关无法正常监测。
问题二,位置开关安装于液压关断阀平台与干渣本体之间焊接的横梁上,受干渣本体热胀冷缩影响,横梁容易断裂导致位置开关发生位移,受此影响,在液压关断阀开关到位的情况下,位置开关仍有可能没有触发,不利于运行人员监测。
针对以上两个问题,通过实际考察和使用,确定将液压关断阀位置开关换型为带记忆型位置开关,此类型位置开关已经改造使用了14套,效果很好。因此利用检修期间全部更换为带记忆型位置开关。
2)液压关断阀电磁阀线圈。液压关断阀动作受电磁阀控制,自2015年干渣系统堵焦情况严重,运行人员经常用液压关断阀来挤压堵焦,导致关断阀出力动作频繁,电磁阀线圈损坏率增加,检修期间检查更换电磁阀线圈。
3)干渣系统跑偏开关、断链开关、继电器,均为欧姆龙产品。用于检查干渣输送链和清扫链运行位置,防止跑偏和断链发生。受高温环境影响,元件性能下降甚至损坏,利用检修期间检查更换相应的备件。
4)干渣控制柜,每台机组有两台控制柜,控制回路设计采用单回路控制,一旦单回路设备故障,炉底排焦工作无法正常进行,运行人员增加工作量,造成干渣控制系统停止运行,存在设备安全隐患。
4 暴露问题
1)设备环境
干渣系统所处环境为高温、腐蚀、湿度大。在正常运行期间,炉底结焦积压造成振动大,热胀冷缩造成设备性能不稳定。
2)故障原因总结
位置开关:由于位置开关安装与液压关断阀平台与干渣本体之间焊接横梁上,受干渣本体热胀冷缩影响,横梁容易断裂导致位置开关发生位移。
机组炉底结焦量非常大,运行人员需要定期使用液压关断阀进行挤焦,以避免炉焦板结。而机组建设时没有进行挤焦设计,超负荷工作使得干渣设备故障率偏高。
5 控制系统优化升级
根据我们总结分析的各项因素,需要对干渣控制系统进行重新设计。对干渣控制系统进行必要的优化升级,以此提高控制系统的稳定性,减少故障率,增强排渣效果。
第一:液压关断阀位置开关设计
针对原位置开关容易受潮锈蚀,受液压关断阀挤压变形两个缺陷,新的位置开关采用感应式位置开关,防水性能强,不受外力作用。
针对位置开关安装横梁位置容易出现偏移的情况,将位置开关底座设计成可以移动式,感应器与探头位置皆为可调型。在横梁出现偏移时,可以通过底座螺丝调整感应器位置,使探头与感应器距离保持在可探测范围内,保证系统稳定性。通过试验,提升了位置开关环境适应性。
第二:干渣控制柜设计
干渣控制柜柜体采用不锈钢材质。控制回路设计采用双回路控制。经过多次试验,确保控制系统回路设计达到最优,适应当前负荷运行条件。通过采用双回路控制方式,有效降低了干渣控制系统故障率,有利于炉底排焦工作正常进行,减少人工捅焦工作,保障人身安全。
干渣控制系统双回路控制方式
针对干渣控制系统所处环境和故障原因偏向问题,设计出适合当前环境因素以及运行需求的系统,并完成试验,验证其可靠性。针对试验中发现的问题,分析原因,提出整改方案,完善干渣控制系统的设计,提高其对环境的适应能力。
6 结束语
通过对300MW机组干渣控制系统的优化升级,提高了马头热电分公司干渣控制系统的稳定性,控制系统故障率由每月的6次降低至每年的5次。大大减少了干渣控制系统的故障率,增强了排渣效果。确保了两台300MW机组安全可靠运行。
参考文献:
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作者简介:
贺宁(1987-),男,工程师,主要从事火电厂热控技术管理工作。
论文作者:贺宁
论文发表刊物:《电力设备》2018年第1期
论文发表时间:2018/5/31
标签:位置论文; 控制系统论文; 液压论文; 机组论文; 系统论文; 锅炉论文; 横梁论文; 《电力设备》2018年第1期论文;