莱钢钢板桩中间轧废成因与改进论文_王德彪,张明,刘昀嘉

(山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 型钢厂,山东 莱芜 271104)

摘 要:针对钢板桩生产过程中存在的中间轧废问题进行了分析,并通过不断进行孔型优化与过程控制,及采取多项改进措施,使生产稳定进行。

关键词:钢板桩;中间轧废;解决办法

Cause Analysis of Steel Sheet Pile Intermediate Rolling Waste and Its Countermeasures

WANG De-biao, ZHANG Ming, LIU Yun-jia

(Section Mill,Laiwu Company of Shandong Iron & Steel Co.Ltd.,Laiwu 271104,China)

Abstract:In view of the intermediate rolling waste for steel sheet pile, the pass system was optimized and process control measures were applied.The product quality was improved.

Key Words:steel sheet pile,intermediate rolling waste,resolution measures

钢板桩是一种带有锁口的型钢,其截面有直线形、U形和Z形,有各种大小尺寸及联锁形式。其优点为:强度高,容易打入坚硬土层;防水性能好,可在深水中施工;能按需要组成各种外形的围堰,并可多次重复使用。2016年山东钢铁股份有限公司莱芜分公司利用二辊轧机陆续成功开发了PU400×170与PU400×125钢板桩,持续生产出了符合规定要求的钢板桩。

开发初期,由于没有任何经验,所以在钢板桩开发及生产过程中遇到了一系列问题,尤其中间轧废最是棘手,多次因中间轧废而中断生产。后经多次工艺优化,生产趋于稳定,中间轧废基本不再出现。

1 钢板桩的断面特点

钢板桩属于异形断面型材,该产品成品两腿端部各有一个锁口,在使用时,需要将两件轧件通过锁口连接起来。

2 生产工艺流程

工艺流程为:连铸坯→加热→BD1→BD2→精轧→冷却→矫直→定尺锯切→检查收集→打捆包装→入库。

3 中间轧废原因分析

3.1 切分不均

钢板桩是异形断面型材,而我产线采用方坯,需要将方坯切分出大概形状后才能继续轧制,但是开发初期轧件总是在BD1发生扭转导致生产中断,经过现场观察分析,得出其主要原因为:

(1)坯料由箱型孔进入切分孔进行切分时,应该保证坯料稳定,但切分孔的下辊凸台高度较高,而上辊宽度较大,这就造成轧制时只有下辊凸台顶住轧件,两侧壁对轧件并没有夹持力,轧件在咬入时就会发生晃动,进而产生切分不均甚至扭转轧废。

(2)推床开口度大小设置过大,造成推床的扶正导入作用失效,使轧件在轧制过程中处于自由摆动状态,轧件在孔型内偏斜晃动。

3.2 咬偏

钢板桩锁口的精细加工主要发生在精轧机组内,精轧控制孔中的凹槽较多,所以对轧件咬入的精准性要求很高。轧件头部稍有偏斜就会造成锁口金属被碾压到辊环上,轻则锁口缺肉,重则堆钢、辊环掰裂和断辊。堆钢一般发生在成品机架上,造成成品轧机堆钢的主要原因是咬入不正:

(1)轧件在前四架轧机轧制过程中存在不同程度的咬入不正,而成品轧机只负责对斜腿进行弯曲从而形成锁口。如果头部存在偏头,轧件就会偏出孔型,腹板撞在薄而长的孔型侧壁上,造成轧辊的损伤甚至断辊。

(2)钢板桩轧制温度高,现有冷却水管冷却能力不足,轧辊侧壁粘钢严重,进而使得轧辊摩擦系数增加,加剧轧辊的粘钢,造成轧辊两侧壁磨损不均,孔型失真。根据轧制原理,孔型磨损严重的一侧压下量小,孔型磨损较轻的一侧压下量大,两侧金属延伸不平衡,最终产生轧件的偏头。

3.3 辊道担钢

在实际生产中,BD1机后输送辊道常常出现运不动轧件的现象,尤其是轧件扣头比较严重时,轧件接触辊道的个数只有4支,辊道搬运能力受到了限制。同时辊道设定速度的影响也不容忽视,自控程序中只能设定全部输送辊道的速度,而每个轧制道次的辊道速度又不能进行单独设定,员工无法通过调整辊道速度来挽救轧件,从而造成中间轧废。

3.4 钢温过低

终轧温度低,轧件在精轧机组内堆钢也是造成中间轧废较多的主要原因。

(1)生产钢板桩产品时使用两架BD轧机,在整个轧制过程中轧件的温降很大,当精轧机组最后一架轧机对锁口最终成形时,由于轧件的温度已经在950℃之下,轧辊受力过大,薄而长的轧辊侧壁无法实现轧件的弯曲成形,极易造成辊环掰断而堆钢。

(2)轧制过程的不顺,精轧人员轧制黑头钢,也是造成精轧负荷冲顶而堆钢的主要原因。

4 改进措施

为避免上述原因产生中间轧废,在生产中不断进行孔型优化和过程控制,并采取了多项改进措施。

4.1 解决切分不均的措施

(1)修改箱型孔,对下腹板提前进行切分,使得轧件在进入切分孔时能够卡在切分孔下辊凸台上,从而保证轧件的切分稳定。见图1。

(2)减小BD1各道次推床开口度20mm,使推床扶正轧件更精准。

图1 箱型孔修改前后对比

a)修改前;b)修改后

4.2 解决咬偏的措施

(1)成品轧机进口导卫盒内加装一个固定小导卫,赋予该导卫对来料内侧壁导向和热矫双重功能,便于轧件精准导入,避免轧件咬偏造成的堆钢。

(2)将原来部分冷却系统升级为全面冷却系统,保证轧辊冷却的均匀性。

(3)优化精轧各机架轧辊的配合方案,根据轧辊侧壁磨损程度的大小,按照从大到小的装配方式进行装配。

4.3 解决辊道担钢的措施

(1)将发生扣头的前一道次增大压下量,减小扣头道次的压下量,减缓轧件的扣头现象。

(2)优化自控程序,实现BD1各个道次辊道速度的单独控制,适当增加第三道次辊道的搬运速度。

4.4 解决钢温过低的措施

(1)将出炉钢温控制在1300℃,保证轧件到达成品轧机仍具有良好的塑性。

(2)制定钢板桩轧制制度,规定轧件在切头锯前停止30秒以上时,直接剔除轧件。

5 实施效果

通过采取上述一系列的控制措施后中间轧废有了较大的改善,2017年10月至2017年12月三个月中未出现一例中间轧废,大大提高了劳动作业率,减少了生产成本的浪费,保证了人员与设备的安全。

论文作者:王德彪,张明,刘昀嘉

论文发表刊物:《科技新时代》2018年5期

论文发表时间:2018/7/25

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