联合循环蒸汽轮机高压调节阀定速不稳缺陷处理论文_张泰山

(湖北华电武昌热电有限公司 湖北武昌 430062)

摘要:某厂9E联合循环蒸汽轮机高压进汽采用单阀控制,全周进汽。高压调节阀从预启阀切换到主阀碟控制过程中,主阀碟容易发生不受控的现象。此时如果主阀碟上腔蒸汽压力不稳定,将导致主阀碟不受控,导致汽轮机转速发生上下波动的问题。本文通过对调节阀结构进行改造,保持主阀碟上腔蒸汽压力的稳定,解决了汽轮机冲转过程中定速不稳定的缺陷。

关键词:9E燃机;联合循环机组;汽轮机;高压调节阀;设计;预启阀;主阀碟;定速不稳;缺陷

引言

某9E燃气-蒸汽联合循环汽轮机,设计为全周进汽,高压主蒸汽配置一台高压调节阀,检查性大修中解体检查主蒸汽高压调节阀未发现异常,但在一次冷态开机过程中,汽轮机冲转升速3000rpmin时,转速发生上下波动,导致汽轮机超速103%OPC动作,转速下降后再次冲转,目标转速设定为2900rpmin继续升速,转速仍然超调到3076rpmin后降速到2730rpmin,转速在2900±170rpmin上下波动。针对该主蒸汽高压调节阀定速不稳缺陷的分析、处理,对改善同类型联合循环汽轮机高压调节阀的设计、制造、改造和维护有一定的借鉴作用。

1 高压调门发生定速不稳的过程

2016年1月26日,某发电厂在冷态开机冲转过程中,高压主汽调节阀发生定速不稳的现象,在目标转速设定3000rpmin时,汽轮机超速至103%OPC动作后转速下降,在目标转速设定为2900rpmin,汽轮机转速在2900±170rpmin上下波动,同时高压调节阀阀碟与阀座发生高频的撞击声,为了保证汽轮机能定速在3000rpmin并网,热控人员通过强制该高压调门的最大开度在17%以内,目标转速设定3000rpmin,强制高压调节阀不超过17%的开度,在转速到达3000rpmin后,迅速进行并网操作,勉强并网带负荷。通过对该高压调节阀的结构和原理进行分析,采取在阀碟套筒上开孔后解决了定速不稳的问题。

2 高压调门发生定速不稳的原因分析

2.1 高压调节阀结构和原理

2.1.1 高压调节阀装配图及工作过程

图1 高压调节阀装配图

1-阀座 2-阀蝶 3-垫套 4-预启阀

5-特征螺母 6-螺栓 7-自动叉 8-阀蝶套筒

(1)高压调节阀的开启分为两个过程,首先是预启阀的开启,预启阀行程为总行程的17%,在预启阀全开后,然后阀杆带动主阀蝶开启。

(2)预启阀开启后,通过自动主汽阀过来的蒸汽经过高压调节阀阀蝶套筒(8)与主阀蝶(2)之间的间隙减压后进入主阀蝶上腔室,然后通过预启阀进入蒸汽轮机做功,预启阀的流通面积较小,特性曲线较陡,调节特性好,能很好的控制汽轮机的转速。

(3)当预启阀全开后,阀杆将带动主阀蝶向上开启,这时的蒸汽流量控制是从预启阀切换到主阀碟的过程,主阀蝶的通流面积很大,主阀的阀门特性曲线较平缓,在冲转升速时几乎就是水平线,即阀门开度增加较小时,汽轮机的转速增大明显。

(4)汽轮机冲转升速至3000rpmin时,高压调门的开度指令约为17%,即汽轮机冲转定速至3000rpmin时正好在预启阀切换至主阀的切换点附近,极易发生定速不稳的现象。

2.2 高压调门发生定速不稳的原因分析

1)阀门特性曲线阀门实际行程发生上下波动的点在16%~17%,正好是高压调节阀从预启阀切换到主阀的过程中;

2)指令与反馈的变化高度一致,说明在预启阀切换至主阀碟时,预启阀阀杆向下关小,转速继续上升,说明阀碟没有关小,阀碟不受控;

3)阀碟抖动情况明显,说明阀碟前后的蒸汽压力不稳定,阀碟上腔蒸汽压力的扰动导致阀碟发生上下抖动。

2.3 高压调门发生定速不稳的结论

经过以上的分析,可以得出如下结论:高压调门发生定速不稳的原因就是由于高压调门的特性决定的,在预启阀切换到主阀时,阀碟上腔的压力较小且不稳,阀碟下腔及密封面处的压力较大且激变,导致阀碟不受控引起进入汽轮机的蒸汽流量上下波动,进而出现定速不稳的后果。

3 高压调门发生定速不稳的处理措施

1)增大并保持阀碟上腔的蒸汽压力的稳定,使得高压调门从预启阀全开切换到主阀开启的过程中,阀碟应受控,不会因为阀碟上下腔蒸汽压力的变化,使得阀碟不受控。

2)在高压调门阀碟套筒进汽方向的两侧加工两个φ16的孔,将高压调门阀前高压蒸汽压力直接引入阀碟上腔,增大阀碟上腔蒸汽压力并保持压力稳定,在预启阀全开后,阀杆上下运动过程中,阀碟跟着上下运动或者保持平衡,不会出现阀碟不受控的点。

4 效果检查

4.1 高压调门改造后的效果

高压调门经过加工处理后再次开机,并对高压调门控制程序的PID参数进一步优化,汽轮机在冲转升速至3000rpmin时,汽轮机定速稳定性很好,在3000±3rpmin范围之内,再未出现定速不稳的现象。

4.2 高压调门经过改造后的特性曲线分析

1)在预启阀全开切换到主阀开启过程中,预启阀有一个关小的过程,此时阀碟上腔蒸汽压力稳定,与阀前蒸汽压力一致,从曲线上看阀门开度反馈未发生上下波动的情况;

2)转速从2400rpmin继续向上升速时,高压调阀预启阀已全开,当切换到主阀碟开启时,由于主阀碟开启时蒸汽流量迅速增大,这时预启阀反而关小,减小从预启阀进入的蒸汽量,控制进入汽轮机的总蒸汽量,保持预设的升速率;

3)汽机转速从2400rpmin升速到3000rpmin,预启阀继续开大来控制转速上升,从曲线上看,阀门GV伺服输出指令和反馈未发生上下波动情况,转速控制很稳,实际转速值3000±3rpmin,从特性曲线可以看出汽机实际转速在3000rpmin时曲线是一条直线,没有上下波动的情况。

5 结论

本文针对9E燃气-蒸汽联合循环汽轮机采用单阀控制全周进汽的机组,汽轮机冲转至3000rpmin是通过预启阀控制,阀门特性曲线较陡,控制特性较好,而在冲转至3000rpmin后汽轮机带负荷,是通过主阀碟控制,阀门的特性曲线较平缓。在预启阀控制切换到主阀碟控制的过程中,主阀碟开始开启时,由于主阀碟的流通面积远远大于预启阀的流通面积,阀门特性急剧变化,此时预启阀必有一个关小的过程,补偿主阀碟的开度。主阀碟上腔蒸汽经过阀碟套筒和阀碟之间的间隙节流,上腔蒸汽压力急剧减小,通过在阀碟套筒上开孔,将高压蒸汽直接进入阀碟上腔,大大增加了主阀碟的稳定性,解决的了在切换点阀碟不受控的问题,同时对两个阶段的高压调门PID参数进一步优化,彻底解决了在汽轮机冲转到3000rpmin时的定速不稳的问题。

论文作者:张泰山

论文发表刊物:《河南电力》2018年22期

论文发表时间:2019/6/21

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