重庆水轮机厂有限责任公司 重庆 400054
摘要:本文介绍高水头混流式水轮机设计时,为提高机组稳定运所采取的措施,供同行们参考。
关键词:中寨电站;高水头;混流式水轮机;结构设计
1 前言
混流式水轮机组由于运行的水头范围很宽广,因此其应用的电站也很多。目前国内混流机组运行水头为20—400m。由于强度和汽蚀的限制,大于400m一般采用冲击式水轮机。混流式机组比转速高于冲击式机组,且运行效率较高,同时水头变化范围也大。目前混流式机组有向更高水头发展趋势。重庆水轮机厂有限责任公司(简称重水厂)研制生产的部分立轴高水头混流式机组参数见下表:
2002年重水承接了贵州中寨电站项目.使我厂在高水头混流机组设计制造方面上了台阶,并有许多新结构是以前未采用的。
2 电站概述
2.1 中寨电站位于贵州省兴义市鲁布革水电站附近,厂房内装设一台水轮发电机组,单机容量25MW,电站在系统中担任基荷运行。
2.2 水轮机的主要技术参数:
型号:HLA351-LJ-148 转轮直径:D1=1.48m
额定水头:Hr=282m 最高水头:Hmax=339.802m
最低水头:Hmin=265.365m 额定流量:Qr=10.12m3/s
额定出力:Nr=25.77MW 额定转速:nr=750r/min
飞逸转速:np=1332r/min 轴承水推力:Pt=640KN
吸出高度:Hs≤-3.5m 配套发电机型号:SF25-8/3000
配套进水阀型号:JZQ-00A/Φ1000×4.8 配套调速器型号:BWT-80-4
3 机组结构及特点
以往高水头混流机组都存在振动、密封漏水、机组汽蚀及磨损快,以及导水机构关闭不严、难停机等问题。本机组设计时将以上问题综合考虑,根据以往高水头机组运行及改造的经验,采取相应措施大胆创新如下:
3.1 本机主轴与转轮采用螺栓联接摩擦传递扭矩,主轴与发电机主轴为螺栓联接圆柱销传递扭矩。要确保机组稳定运行,首先要满足机组的临界转速nk大于飞逸转速np。一般nk/np=1.2—1.25,本机满足强度的主轴轴径为Φ450,为提高转动部份的刚度,轴径增大到Φ500,使其nk>1.25np。其次转轮结构式设计应注意止漏间隙分配。由于制造及安装原因,实际转轮在绕理论中心作偏心运动,其偏心量为定值,减小止漏间隙可以减少容积损失,但偏心量与间隙比值将增大,比值大到一定程度时,将会引起转轮背压与止漏间隙中压力的显著变化,从而产生很大的不平衡径向力引起机组振动,一般第一道止漏间隙0.005 D1。如不考虑反向水推力,转轮上下止漏环径向尺寸应相同或相差不大,这样可减小轴向水推力。
本机转轮上冠、下环为ZG06Crl3Ni5Mo不锈钢材料,为提高叶片的抗磨蚀能力,叶片采用0Crl3Ni5Mo钢板模压成型,并在上冠上直接加工出梳齿止漏环。转轮与顶盖和底环第一道止漏间隙取为l.5~1.7,梳齿处由于相对于第一道止漏间隙处压力已降低,因此间隙取小为1.0—1.2。另外,转轮上冠处还装有叶片泵装置,运行时通过顶盖取水作为机组辅助水源,同时也降低了主轴密封前压力。
3.2 导水机构特点
导水机构采用圆柱式外调节导水机构,由顶盖、导叶、底环、控制环、导叶臂及可调连杆组成。本机导叶为三支点结构,导叶数20,导叶分布圆直径为Φ1750,导叶形状与模型相似,材料为ZG06Crl3Ni5Mo。设计中注意提高顶盖及底环的强度和刚度,顶盖采用Q235-A焊接而成,过流面塞焊有OCr13Ni5Mo不锈钢板;底环为铸焊结构,底环本体为ZG20SiMn,其过流面也塞焊有OCrl3Ni5Mo不锈钢板。由于导叶顶盖及底环过流面为不锈钢,这大大提高了其抗汽蚀及泥沙破坏的能力,同时,要求导叶端面总间隙在0.1-0.3之内,保证导水机构关闭时漏水量最小。
3.3 补气装置特点
高水头机组由于尾水管流道狭窄,不再像传统在尾水管布置十字架补气管,以免阻流或冲掉补气管。本机采用主轴中心孔补气,补气装置于发电机顶端,由于中寨电站发电机顶端高于机组尾水校核洪水位,经设计审查确定取消了补气装置中的补气阀,考虑机组过渡过程可能有少量的水排出,增大了补气装置排水管,排水补气共用一根管。
3.4 主轴密封特点
主轴密封采用不接触式密封,它由不动的密封体和转动的密封套组成,主轴密封下端设有围带式检修密封。在密封体上开有迷宫减压槽,同时接有两根自流排水管,在围带座上也接有一根自流排水管。
由于本机水头很高,设计时担心密封漏水,将密封体与转动密封套间隙取为0.3-0.4,试运行时密封体与转动密封套拉烧,由于密封前有叶片泵,电站在取掉密封体后继续调试运行,机组除启动时排水管有水流出外运行时几乎无水。后将密封体与转动密封套间隙加大为0.6-0.8,密封运行非常好。为避免密封体与转动套拉烧.应将两种零件材料硬度值拉开,同时密封体与转动套间隙应适当加大,特别是高转速或转轮上装叶片泵的机组。
3.5 轴承的特点
本机水导轴承采用稀油润滑筒式轴瓦,通过热传递计算,增加冷却铜管数量,由于机组转速高,为减小油过快循环而使油发热,轴瓦一上油槽螺旋升角增大为65°,通过以上措施来降低轴瓦温度。实际运行机组水导轴瓦温还是偏高,后经改为外循环将温度控制在65℃内。
4 结论
中寨电站于2004年4月投入运行,各项测试表明机组运行稳定可靠,振动噪音符合国家标准,达到了设计预期目的;机组发电至今电站反映良好,水机导水机构及转轮汽蚀、磨损都很小,充分验证了重水的开发、设计、制造能力,为今后承揽更高水头和容量的混流机组积累了宝贵的经验。
当今世界装机容量最大的4座水电站:
参考文献:
[1]哈尔滨大电机研究所.水轮机设计手册[M].北京:机械工业出版社,1976.
[2]闻邦椿主编.机械设计手册第5版[M].北京:机械工业出版社,2010.
论文作者:张永学
论文发表刊物:《基层建设》2017年第25期
论文发表时间:2017/12/4
标签:机组论文; 水头论文; 转轮论文; 间隙论文; 主轴论文; 电站论文; 顶盖论文; 《基层建设》2017年第25期论文;